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3 000 m深水鋪管起重船推進器卡阻分析

2013-06-12 06:54:06朱華林
船海工程 2013年2期
關鍵詞:生物

朱華林,付 鵬

(江蘇熔盛重工有限公司 海洋工程事業部,江蘇 如皋226532)

1 全回轉可伸縮式推進器

1.1 可伸縮推進器分布位置介紹

江蘇熔盛重工承建的3 000 m深水鋪管起重船共有可伸縮推進裝置5臺,用于鋪管及起重狀態的動力定位。當船舶航行時,可伸縮推進裝置處于收縮狀態;動力定位時,推進裝置伸出,通過轉舵系統可360°全回轉。按從船艉到船艏,從左舷到右舷的順序,推進裝置分別稱為#3、#4、#5、#6、#7推進器,其在船上的相對位置見圖1。

圖1 可伸縮推進器位置分布

1.2 工作原理

1.2.1 伸縮系統

當推進裝置需收縮時,電機輸出軸與推進器輸入軸之間的離合裝置處于斷開位置,安裝于絲桿基座上的兩只液壓伸縮馬達動作,通過同步鏈條帶動兩根絲桿同步旋轉,由于與絲桿配合的螺紋襯套固定安裝于上齒輪箱基座,所以絲桿的旋轉使上齒輪箱基座-舵管組件及與之相連的下齒輪箱、螺旋槳、導流罩、推力梁等分組件向上拉升,從而達到收縮的目的。推進裝置伸出原理亦然。見圖2。

圖2 伸縮/全回轉系統

1.2.2 全回轉轉舵系統

推進裝置處于伸出狀態,上齒輪箱基座上的4只液壓轉舵馬達在液壓作用下,同步帶動舵管上的齒輪轉動。由于舵管與下齒輪箱分組件上的舵柄相連,所以與下齒輪箱分組件所連接的螺旋槳、導流罩亦在其帶動下以舵管為中心回轉,從而達到轉舵目的。

1.2.3 推力系統

推進裝置處于伸出狀態,電機軸與推進器輸入軸之間的離合裝置嚙合,上齒輪箱內的錐齒輪使沿電機軸線的旋轉轉換為沿傳動軸軸線旋轉,由于傳動軸與下齒輪箱內的小齒輪軸上端嚙合,從而帶動下齒輪箱內錐齒輪旋轉,使沿傳動軸軸線的旋轉轉換為沿螺旋槳軸軸線的旋轉,從而帶動螺旋槳旋轉,產生推力。見圖3。

圖3 推力系統

1.3 全回轉可伸縮式推進裝置基本參數

推力型式:電推進

輸入功率(MCR):3 200 kW,900 r/min

螺旋槳直徑/形式:3 200 mm/FPP

推進器回轉轉速:約2 r/min

滑油系統循環量:8.4 m3/h

滑油需量:3 200 L

壓縮空氣:0.7 MPa

推進電機功率(MCR):3 200 kW,900 r/min

推進器型號:FS2510/2 500 MNR

輸入轉速:0~900 r/min

螺旋槳轉速:192 r/min

淡水消耗:(38℃,0.3 MPa)

液壓轉舵及伸縮系統循環量:3.6 m3/h

液壓油需量:1 200 L

推進電機制造商:ABB

推進電機轉速:0~900 r/m

1.4 可伸縮推進裝置結構組成

側推進裝置包括推進電機、上齒輪箱、舵管組件、剎車盤、快速離合器、伸縮裝置及組件、絲桿液壓馬達、同步鏈條、下齒輪箱及組件、導向桿、導流罩、導流鰭、推力梁及螺旋槳等,見圖4。

2 調試過程中遇到的重大問題

6#可伸縮推進器浮動軸對中和推進電機基座的環氧澆注前,進行伸縮試驗時,6#全回轉可伸縮式推進器伸縮部分卡住,無法進行收放操作和開展項目的后續對中工作。通過安排潛水員對水下推力梁的測量,發現推力梁左右側不平,單邊傾斜了13 mm。

經調整水下推力梁至水平后,使用液壓扁油泵和手拉葫蘆,終于緩慢提升成功。經檢查,水上齒輪箱襯套未受損、水下導桿與推力梁襯套也未受損。進行收放檢查,一切正常,服務商表示故障排除。并一致認為,現場服務商通過電磁閥手動下放推進器的過程中,由于操作失誤,未對推進器下放過程進行良好控制,導致6#可伸縮推進器伸縮部件整體超過設定位置,是造成水下推力梁傾斜產生卡死的原因。

圖4 可伸縮式推進器結構組成

2.1 水下部分結構介紹

水下部分主要包括舵桿、下齒輪箱及組件、導流罩、螺旋槳、水下導桿、推力梁、座板支撐、導流鰭、割網刀及填料函等,見圖5。

圖5 DP推進器水下部分結構組成

2.2 原因分析

1)在采用手動方式下放推進器時,未能控制最后的下放位置,導致推進器下放超過了對中位置1 3 m m,并造成水下推力梁軸承襯套卡住。

2)對推進器的水下部分進行檢查后,現場做出了錯誤的判斷,排除了水下推力梁軸承襯套卡住的可能性。

3)在整個推進器檢查及嘗試修復過程中,忽視了水下推力梁平衡度的測量,最終導致推力梁傾斜了13 mm,不僅對之前所有的嘗試修復造成阻礙,還可能增加損壞推力梁軸承襯套的狀況,增加了水下推力梁軸承襯套更換的風險。

4)設計上存在問題:水下部分,左側水下導桿在設計上,從上(330 mm)至下(340 mm),呈臺階狀逐漸變粗,下降到最底端時,水下導桿與襯套間的間隙最小約0.15 mm。再加上服務商手動操作失誤,導致上下齒輪箱超過下限位,慣性作用下,水下導桿與襯套間抱死,機械卡死。見圖6、7。

2.3 解決辦法

1)分離導向襯套與絲桿襯套,便于絲桿旋轉帶動上齒輪箱升降;

2)測試聯動過程。手搖絲桿上升,水下用百分表觀測水下導桿的銅套是否動作,同時水上部分在兩絲桿處的上齒輪箱下端面打百分表,百分表4、5、6,判斷水上部分的動作情況;結果水上部分上升0.3 mm,水下部分沒有動作,見圖8。

3)把水上部分作為一個整體,用油頂作用在上齒輪箱上,水上、水下同時打表,如圖9所示:百分表1至百分表6,判斷水下部分是否抱死。

4)絲桿馬達油泵及上軸承座拆除,下軸承座及絲桿襯套下壓蓋螺絲拆除。絲桿上方增加吊裝的葫蘆1、2、3及4。用4個40 t的油頂對上齒輪箱施加向上的力,水下分別打百分表1、2及3。

通過上齒輪箱整體向上的移動量和水下推力梁平面向上的移動量,判斷各部分的聯動情況。水上部分移動:P側百分表4:3.52 mm;S側百分表6:3.61 mm;水下部分的移動,P側百分表1:0.85 mm,S側百分表2:0.77 mm;釋放壓力后,水下右側百分表2和中間百分表3回零,左側百分表1不回零。由此初步判斷水下左側導桿抱死。

5)水下部分用手拉葫蘆和20 t的扁油頂向上頂升推力梁,并在水上部分對上齒輪箱同時釋加4個葫蘆向上的外力;結果左側推力梁平面沒有位移量,右側推力梁仍能上移2 mm,表明推力梁平面不水平。

6)水上部分拆開左側導桿襯套,水上用4個15 t葫蘆向上施力,水下用2個20 t扁油頂向上頂升推力梁,同時,潛水員在水下打表測量每次上升量和推力梁的水平情況,直到推力梁水平為止。見圖10。

推力梁上升過程:水下用2個5 t葫蘆,2個20 t的扁油頂同時向上,同時水上用2個20 t的千斤頂和4個20 t的葫蘆施加向上的力,水下用卡鉗測量上升高度,左右同時記錄判斷推力梁是否保持水平。

圖10 扁油泵、葫蘆外力作用及百分表測量位置分布

當水下升到600 mm后,水上的絲桿襯套與絲桿脫開,水下測量結束,肉眼觀察水下拉起的襯套,未看到有明顯變形。水上繼續用4個20 t葫蘆向上拉起,升至2.00 m,絲桿襯套旋上,4根支撐柱裝上,保險鎖上。至此,服務工程師確認故障排除。

2.4 綜合分析及合理化建議

除了#6推進器在升降過程中出現過卡阻的情況外,#3推進器在自動升降過程式中,下降結束后,上升過程中出現卡阻,水下部分也出現無法收進艙內的現象。在DPV項目組組織下,和服務工程師一起確認受阻部位,快速組織潛水員,對其進行水下部分結構培訓,安排專人配合,潛水員到水下清理海生物,同時點動升降,直到重新升起來為止。

2.4.1 原因分析

在青島海域的工況下,將近有5個月沒有升降,大量硬質海生物填充在導桿與襯套的間隙之間,使水下的齒輪箱受巨大外力,無法在伸縮系統的帶動下上升。

廠家在設計上存在重大缺陷:5臺可伸縮推進器在長江淡水內建造了398天(10年5月28日出塢到11年6月20日第一次試航)沒有出現升降過程中水下部分卡阻的現象。但到中國海洋石油(青島)有限公司107天的青島海況下,就頻繁出現了水下部分卡阻現象,這表明收放艙內沒有有效的防海生物措施,如增加防海生物電極、陰極保護等防海生物裝置。

水下部分,水下導桿與推力梁的襯套間的間隙在設計上缺乏實用性。①從上向下的間隙不是足夠小,在上下升降過程中還無法借助自身的推力將表面清理干凈。②水下導桿的材料無法做到防海生物。③水下導桿長期浸泡在海水中,當無法改變水下導桿與襯套間的間隙時,可以通過在水下導桿表面做防護漆,抑止海生物的生長,因為船體的外板通過這種方式,起到了很好的防海生物的效果。

2.4.2 合理化建議

1)在5臺可伸縮推進器的收放艙內增加2套防海生物裝置,防止大量海生物在艙內聚積產生卡阻危害。

2)設計時在水下導桿外表做一定厚度的防海生物的油漆:一度防腐底漆,二度間隔封閉漆,三度防腐防生物漆,四度防腐防生物漆,五度防腐防海生物漆。同水線以下船底外板,五度油漆可以防止海生物在水下導桿上附著;同時改善水下導桿的材料,使其輔助地達到防海生物的效果。

3)每隔20天伸降一次,使海生物在硬化前通過襯套與水下導桿間的摩擦力將海生物清理掉,減小海生物受阻的幾率。

4)在推力梁上的襯套上安裝一圈一定長度的絞刀,絞刀通過推力梁的升降將水下導桿上的硬質生物清理掉,達到順利升降的目的。

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