潘新卿 狄鵬 胥波 葛功訓
【摘 要】分子篩運行方式是否合理,可能造成制氧機能耗增加,優化分子篩的運行周期以及運行時間能夠有效降低運行成本。簡介制氧機組的分子篩運行周期優化調整,降低切換時造成的能耗損失,最后總結由此獲得的體會。
【關鍵詞】分子篩,運行成本,切換損失,吸附時間,升壓
【中圖分類號】TF341 【文獻標識碼】A 【文章編號】1672-5158(2013)03-0041-01
一、前言
分子篩吸附系統,是制氧機凈化空氣中的水、乙炔、二氧化碳和其它有害雜質的主要設備,保證空分系統工藝需要和運行安全。分子篩切換過程會造成一部分的空氣量不能進塔參與精餾,即切換損失,同時空壓機能耗增加。萊蕪天元氣體有限公司現有22000Nm3/h機組4臺套,合理調整分子篩的運行時間能夠有效降低運行成本,創造可觀的經濟效益和社會效益。
二、分子篩系統概況
分子篩吸附器由杭氧制造,為臥式筒體、雙層床的結構,內設支撐柵架,以承托分子篩吸附劑。鋁膠由溫州精晶氧化鋁有限公司生產,型號為:WHA—103,分子篩由上海環球分子篩有限公司(上海UOP)生產,型號為:13xAPG。分子篩純化系統由兩只吸附器、電加熱器、閥門、管道和自動切換控制系統組成。工作原理是利用吸附和再生的過程,實現連續運行。被壓縮的空氣經預冷系統冷卻到一定溫度后,自下向上通過分子篩吸附器,空氣中所含有的水、二氧化碳、乙炔等雜質相繼被吸附清除,凈化后的空氣進入冷箱中的主換熱器。首先將分子篩用熱空氣或氮氣進行活化處理,活化后的分子篩具有吸附能力,達到接近飽和時,轉入再生階段,首先均壓回收部分空氣,再放空至常壓,用純化后的氣體加溫后反向通過床層,使分子篩得到再生。床層達到再生要求的溫度后,轉入冷吹降溫,完成再生全過程,就進入吸附階段,通過均壓升壓,正式進入吸附過程。整個運行過程"吸附——切換——再生(包括冷吹)——切換——吸附"全部按照預先設定的程序運行的。采用兩只吸附器交替使用,一只工作時,另一只再生。
三、優化前運行情況及能耗分析
1.充壓階段
原有充壓時間為20分鐘,分5個梯度,空壓機每個梯度增加4%的二級進口導葉開度,增加6%的一級導葉開度,空壓機電流增大9A,整個升壓過程對空分裝置持續影響7600Nm3/h的空氣量,無法進入空分裝置參與精餾,造成能耗增加以及氧、氮、氬產品產量降低,同時職工操作壓力增大,容易造成工況波動。
2.加溫階段
每次加溫時間90分鐘,加溫再生氣量為20000Nm3/h,電加熱器功率為450kW。冷吹時間為120分鐘,冷吹再生氣量為22000Nm3/h,冷吹末期的出口溫度為31℃。原有再生周期為240分鐘,以8天為1計算周期,每周期內共加溫再生48次。冷吹峰值達到128℃,正常設計冷吹峰值≥80℃即可,經過計算可以得出加溫時間存在富余,分子篩設計解析熱大于實際解析熱,分子篩在吸附階段未達到飽和狀態,且吸附容量遠遠大于應用吸附容量。
四、優化情況及效果
由于分子篩吸附容量遠遠大于應用吸附容量,同時工作時出口CO2含量從未出現升高趨勢,我們對7#制氧機進行了5次試驗,每次吸附時間增加6分鐘,試驗結果如下表:
1.充壓階段
充壓時間由20分鐘增加至30分鐘,分5個梯度??諌簷C每個梯度增加的二級進口導葉開度由4%變為1%,增加的一級導葉開度由6%變為2%,空壓機電流增大量由9A減小至1A,整個升壓過程對空分裝置持續影響的空氣量由7600Nm3/h減少至2000Nm3/h,無法進入空分裝置參與精餾的空氣量減少,對能耗及產量造成的影響減小,同時職工操作壓力減小,工況趨于穩定。