唐景篤 吳志剛
【提 要】采用金相顯微鏡圖像分析系統對管件斷裂原因進行分析。脫碳、焊后應力集中是失效的主要原因。并提出改進意見和建議。【關鍵詞】脫碳;熱影響區;焊接線能量;焊接應力;斷裂.
【中圖分類號】TK226 【文獻標識碼】A 【文章編號】1672-5158(2013)03-0202-02
一、概況:
某公司采用公司Q195熱軋帶鋼生產成直縫鋼管,最后制成的消防管件,消防管件在打壓(漲管)過程中造成斷裂失效如圖,對管件斷裂進行失效分析。
檢驗結果:(參照GB10561-2005,GB224-87,GB6394-2002)
1.硫化物類:A3
2.管件的內表面脫碳層為100μm,管件的外表面脫碳層為150μm。
3.焊縫兩側同樣位置,斷裂處晶粒度為10.0級,未斷裂處晶粒度8.0級。
四、斷裂原因分析:
1.管件采用高頻直縫管制作,高頻直縫管焊接加熱及冷卻速度特別快,易于促使HAZ硬化低碳鋼的不完全重結晶區,在急冷急熱的條件下會表現出高碳鋼的特點。
其熱影響區也存在過熱區、重結晶區、不完全重結晶區和再結晶區諸區段。此外,在低碳鋼焊接熱影響區,還可能存在一個組織上與母材并無區別.但塑、韌性顯著低于母材的脆化區,因該區呈藍縈色而得名藍脆性區,其溫度范圍可自200℃一直延伸到750℃。
從圖片a2 、a1、b1、b2中對比晶粒大小,斷裂處晶粒度為10.0級(晶粒大小不均勻),未斷裂處晶粒度8.0級(晶粒大小均勻)。晶粒大小不均勻就造成熱影響區應力集中,同時在急冷急熱的條件下會表現出高碳鋼的特點,就會體現鋼材在很小的力的作用下發生脆斷,于是管件在打壓時,很小的力,幾乎沒有延伸的情況下斷裂失效。
2. 管件的表面脫碳嚴重,內表面脫碳層為100μm,外表面脫碳層為150μm,總計達250μm。實驗表明,鋼材在做拉伸實驗時,加載力的過程中,鋼帶的表面回產生很多裂紋;彎曲實驗時也產生裂紋,造成力學實驗不合格。如圖b2中的圓圈內的裂紋,就是一個裂紋源。
3.硫化物類夾雜物含量達到3級,雖然硫化物類夾雜物的延伸性好,但是會導致延伸率降低,就造成管件在打壓過程中打壓壓力很小,遠沒有達到鋼材的延伸率就發生斷裂失效。
五、結論:
管件外表面受到大的拉應力,同時從試樣外觀檢驗,管件斷裂發生在高頻焊縫的熱影響區,沒有斷在母材和焊縫上。微觀觀察,對照焊縫的兩側(沒有斷裂的一側和斷裂的一側),管件斷裂側熱影響區較小。高頻焊管時為了提高產量,采用高的焊接速度,形成的熱影響區小,導致熱影響區與母材的晶粒差異較大,造成了明顯的分界線,