薛俠鳴
( 中國石化上海石油化工股份有限公司滌綸部,200540)
由于具備優異的調速和起制動性能,較高的效率和功率因數,變頻器得到了廣泛的應用,而正確選配變頻器,在實際工作中也顯得越來越重要。現在的變頻器大多是智能型的,只要按照一定程序設置便可投入運行,但是每個參數均有一定的選擇范圍,在實際工作中往往由于忽略這一點,導致變頻器不能正常投入使用。文章對臥式釜攪拌調速變頻器出現的故障進行了分析和處理,得到了較好的效果。
臥式釜攪拌系統控制保護一般采用多級聯鎖方式,以防止設備在冷態時的誤操作,造成攪拌器損壞。當整個熱媒系統加熱到滿足工藝條件的設定溫度時,攪拌機具備開車條件,控制室能夠進行開車操作。在運行中出現溫度小于設定值,或轉矩大于設定值,以及黏度大于設定值的情況時,攪拌主電機將自動停止運行。當出現異常情況導致停車而要恢復開車時,操作人員可根據工藝條件,消除異常報警,重新設定參數。
臥式釜攪拌系統的工藝調速選用變頻器調速,為開環控制方式[1],具體見圖1。圖1 中Un是變頻器的額定電壓;fn是變頻器的額定頻率;U2是變頻器的輸出電壓;f2是變頻器的輸出頻率;n2是對應時電機的轉速;T 是電機輸出轉矩。

圖1 電機變頻器調速控制方式
臥式釜攪拌主電機選用三相隔爆型異步變頻電機。電機型號為YBSP2 -160M -4,額定功率11 kW,額定電流22.3 A,轉速1 450 r/min,功率因數0.85。變頻器選用6SE6440 -2UD31 -1CA1,與電機額定輸出功率一致。工藝調速控制方式見圖2。

圖2 工藝調速控制方式
在投料試開車時,按啟動按鈕,臥式釜攪拌調速變頻器數秒后就出現跳電現象。依據熔體流動理化特性,隨著溫度升高熔體分子流動性變好,熔體動力黏度變低,攪拌電流應該降低。因此采用了兩種方法來解決這一問題:一是提高釜體內熔體溫度,加快熔體流動速度,但結果是電機不能正常運行;二是采用人力盤車,然后再點動按鈕,數秒鐘后變頻器發生跳電,變頻器顯示過電流,反復嘗試啟動其結果相同,仍然不能啟動。
出現電機不能正常啟動的情況后,主要針對過載和過流兩方面進行了排查。
(1)過載故障包括變頻過載和電機過載。排查一,看工作機械有沒有卡住。反應釜減速箱與電機進行離軸試驗,如果變頻器帶電機空載能夠啟動,則可能是加速時間太短,電網電壓太低、負載過重等原因引起的。一般可通過延長加速時間、延長制動時間、檢查電網電壓等措施來解決。排查二,看變頻器與電動機容量是否匹配。把反應釜減速箱與電機聯軸試驗,變頻器帶電機不能啟動。其原因可能是負載過重,所選的電機和變頻器不能拖動該負載,也可能是由于機械潤滑不好引起。如為前者則必須更換大功率的電機和變頻器;如為后者則要對生產機械進行檢修。
(2)過流故障包括短路故障,會導致升(降)速過程跳閘和運行過程中跳閘。排查一,檢查負載側有沒有短路,用兆歐表檢查變頻器輸出電纜以及電機遙測絕緣情況,看是否有短路和接地故障,核對輸入變頻器的電機參數與實際使用的電動機是否一致。排查二,反復調整壓頻比(V/f),考慮到在低頻運行時,為了能帶動較重的負載,常常需要進行轉矩補償(即提高V/f 比,也叫轉矩提升)。如果電動機的起動轉矩過小,拖動系統轉不起來。排查三,看變頻器功率模塊有沒有損壞,如果斷開負載變頻器還是過流,說明變頻器的逆變電路損壞,應進行修理或更換。
變頻器的設定參數較多,每一個參數均有一定的選擇范圍,尤其在使用中經常遇到因個別參數設置不當,導致變頻器不能正常工作的情況。對于V/f 調速來說,初始電壓可以提升多少,同電機額定電流和定子電阻有關。在低的輸出頻率時,繞組的有效值在保持電動機磁通時是不能被忽略的。
問題分析1:采用改變供電電源頻率f1的調速方法,可以得到很大的調速范圍、很好的調速平滑性和足夠硬度的機械特性。變頻調速時,異步電動機的臨界轉矩(Tmax)的變化情況[2]的表達式為:

式中:U1,定子相電壓;p,電動機的極對數;f1,定子供電頻率;r1,定子每相阻抗;r2,轉子每相阻抗;x1,定子每相漏抗值;,轉子每相漏抗的折算值。已知(x1+)與f1成正比,r1與f1無關。因此,在f1接近額定頻率時,(x1+)隨著f1的減小而減小,Tmax減小得不多,但是,當頻率f1較低時,定、轉子總的漏抗隨之下降,到r1>x1+=2πf(L1+)時,可令(x1+)≈0 得出低頻,異步電機的Tmax為:

式中:L1,定子靜止時定子一相繞組漏電感;,轉子靜止時轉子一相繞組漏電感。式(2)表明,隨著定子供電頻率f1的降低,2πf(L1+)比較小,r1相對變大。這樣一來,異步電機的最大轉矩也相應減小,可能會出現帶不起負載的現象。
問題分析2:由于是開環控制方式(V/f 控制),根據V/f 特性曲線(見圖3),對變頻器的初始電壓進行調整。圖3 中曲線1 是變頻器初始值,曲線2 是經抬高Vn后變頻器的起始值。啟動電流由V/f 特性初始電壓和定子電阻決定,初始電壓是開環設定的,而V/f 控制存在啟動電流不好控制的缺點,設定大了啟動電流太大,設定小了電動機啟動不起來。定子電阻相對值很小,微小的電壓變化會引起大的電流變化,啟動電流控制困難[3]。經測定該電機的堵轉電流平均達到30 A,導致變頻器出現過載保護。

圖3 V/f 使用特性曲線
(1)由于異步電動機功率因數小于1,在同樣輸出功率下用于異步電動機的變頻器容量比同步電動機大10% ~15%[3],即:實際變頻器容量=所選異步電動機容量×115%,計算結果約為13 kW,原選用的變頻器(6SE6440 -2UD31 -1CA1)容量為11 kW,輸出電流額定值為26 A,容量選配偏小。考慮到該系列變頻器容量規格,11 kW 以上一檔就是15 kW,故選擇1 臺容量為15 kW 的變頻器(6SE6440 -2UD31 -5DA1),其輸出電流額定值增加到32 A,大于電機堵轉電流30 A,符合實際選擇要求。更換后的變頻器起動正常,電機能夠帶負載運行。
(2)依據經驗估算,變頻器選型滿足條件之一,額定電流與控制電動機額定電流的1.1 ~1.5倍[4],進行變頻器的容量選配。其經驗估計表達式為:

式中:Ie1為變頻器額定輸出電流,A;Ie2為控制電動機額定電流,A。
當選用15 kW 變頻器容量時,額定輸出電流是32 A,若選用11 kW 的異步電動機,額定電流是22.3A,即它們的比值是1.43 倍,符合經驗估算。實際應用時,應當考慮比值偏大為宜。
工藝調速能夠在生產裝置上穩定可靠運轉,合理選配變頻器的容量尤為重要,對于常見的變頻器使用問題可以通過正確的調試予以解決。遇到不能啟動時,可以先排除負載過重,利用經驗估算,檢查電機功率和變頻器的容量是否匹配,如果不匹配,則必須更換更大功率的電機或更高容量的變頻器;如果兩者匹配,則再檢查機械潤滑情況,若機械設備出現問題,則進行相應的設備修理。
[1] 曹玉泉,尹麗春,姚建紅.變頻調速輸油電機功率因素和頻率負載的關系[J].天然氣與石油,2003,21(4):46 -49.
[2] 黃海峰.變頻器與匹配電機的理論分析及應用效果[J]. 船電技術,2000(2):20 -21.
[3] 馬小亮. 變頻調速典型控制系統[J]. 電氣傳動,2012,42(1):75 -80.
[4] 楊萬華.使用變頻器時應注意的問題[J]. 電工技術,2006(11):46 -47.