周清順
鶴壁鶴安礦業(yè)投資管理有限公司,河南鶴壁 458000
1)鶴壁市許溝煤礦是2010 年根據(jù)省政府煤炭企業(yè)兼并重組要求進(jìn)行整合的煤礦之一。該礦設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力21 萬噸/年,原煤運(yùn)輸為膠帶運(yùn)輸機(jī)上山運(yùn)輸。生產(chǎn)采區(qū)為12 采區(qū),12 運(yùn)輸上山安裝兩部皮帶,全長(zhǎng)530 米,該膠帶運(yùn)輸上山最大坡度42°、最小坡度28°,平均坡度為35°。
12 運(yùn)輸上山膠帶輸送機(jī)均為DTC65/8/75 膠帶型輸送機(jī),膠帶寬度650mm,采用阻燃花紋輸送帶型號(hào)為B650X(5+1)(3+2),花紋高度10mm,其輸送量為80t/h。單機(jī)驅(qū)動(dòng)(電機(jī)型號(hào)為YB2280S—4,功率75Kw)。
2) 12 運(yùn)輸皮帶存在的問題
(1)設(shè)備運(yùn)輸效率低
由于坡度較大,為防止運(yùn)輸過程中原煤灑落,采用U 型帶運(yùn)輸,雖然減少了沿途煤矸塊的滾落,取得了一定效果,但當(dāng)煤(矸)運(yùn)至距機(jī)頭驅(qū)動(dòng)滾筒8m 時(shí),即將接近皮帶主滾筒,“U”字型皮帶變成“一”字型皮帶,致使煤(矸)塊脫離皮帶造成滾落,使設(shè)備運(yùn)輸效率低。根據(jù)測(cè)試,設(shè)備運(yùn)輸效率降低25%左右。
(2)設(shè)備維修率高
大傾角輸送機(jī)由于煤矸塊滾落,致使皮帶巷中、下部堆積煤(矸)塊較多,造成下托輥被煤(矸)塊淤埋阻塞,不能正常運(yùn)行,同時(shí)堆積的煤(矸)磨底皮帶,致使皮帶接口和皮帶的使用周期縮短。皮帶接口半年硫化一次,皮帶使用周期不足2 年。制約了此輸送機(jī)的正常運(yùn)行,增大設(shè)備維修量和維修人員的投入,造成了大量的浪費(fèi)。
(3)皮帶巷清理用工量增大、存在安全隱患
由于煤(矸)塊滾落量較大,底皮帶托輥?zhàn)枞湍サ灼В_\(yùn)事故經(jīng)常發(fā)生。為減少事故發(fā)生,每班安排4 人沿途清理滾落的煤(矸)塊,將滾落的煤(矸塊)裝到皮帶上進(jìn)行再次運(yùn)輸,周而復(fù)始,效果甚微。同時(shí),在清煤過程中極易發(fā)生煤矸滾落傷人事故,無法保證清煤人員的人身安全,給礦井的安全生產(chǎn)埋下隱患。
為有效的減輕工人勞動(dòng)強(qiáng)度和保證清煤期間人員安全,在皮帶巷沿途的各岔口加設(shè)了1m 高的護(hù)網(wǎng),將滾落的煤矸分段攔截,防止向深部滾落。此后又對(duì)巷道進(jìn)行擴(kuò)修,將原來1 米高的護(hù)網(wǎng)改為巷道全斷面封閉的鐵制護(hù)網(wǎng),護(hù)網(wǎng)靠人行道側(cè)留有用以清煤人員通過的門,皮帶運(yùn)輸時(shí)門處于關(guān)閉狀態(tài)。通過改造比改造前有所好轉(zhuǎn),但效果依然不明顯。
3)鑒于目前此兩部輸送機(jī)存在的問題,為了確保大傾角皮帶輸送機(jī)能夠安全運(yùn)轉(zhuǎn)、以最佳經(jīng)濟(jì)方式運(yùn)行,同時(shí),減少職工的人數(shù),降低職工勞動(dòng)強(qiáng)度。礦井經(jīng)兼并重組后,礦領(lǐng)導(dǎo)十分重視運(yùn)輸安全隱患的治理,組織有關(guān)人員深入現(xiàn)場(chǎng),根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,仔細(xì)研究、針對(duì)該皮帶機(jī)存在問題采取全方位,多方法分散控制,重點(diǎn)治理的方法進(jìn)行分步驟實(shí)施。
(1)機(jī)身安裝擋煤板
在皮帶機(jī)身每間隔30m 安裝一個(gè)可以順煤流方向轉(zhuǎn)動(dòng),防止?jié)L落的擋煤板,治理了皮帶運(yùn)輸?shù)臋C(jī)身落煤。此擋煤板采用廢舊皮帶裁剪成與U 型皮帶斷面尺寸相符,在皮帶架上安裝用以固定擋煤板孔徑為¢18 的軸套,擋煤板的轉(zhuǎn)軸直徑為¢16,安裝時(shí)使擋煤板與U 型皮帶形成一定夾角。在皮帶運(yùn)煤時(shí),擋煤板隨運(yùn)煤方向向上擺動(dòng),使煤(煤矸塊)通過擋煤板。當(dāng)遇到煤塊向下滾落時(shí),由于擋煤板與U 型皮帶有一定的夾角能夠及時(shí)的擋住滾落的煤矸塊,減少了煤塊滾落的次數(shù)。
(2)機(jī)頭下方及變坡點(diǎn)安裝護(hù)身網(wǎng)
在皮帶機(jī)頭下方15m 及機(jī)身各變坡點(diǎn)共安裝3 道封閉巷道全斷面的擋塊狀物滾落傷及清理皮帶巷人員的護(hù)網(wǎng)。此護(hù)網(wǎng)采用一寸鋼管及扁鐵按巷道斷面交互焊接而成,密度適中,并在護(hù)網(wǎng)表面覆蓋朔料網(wǎng)。在沿人行側(cè)留設(shè)人員通過的鐵門,皮帶運(yùn)輸時(shí)鐵門平時(shí)處于常閉狀態(tài)。護(hù)網(wǎng)的安裝有效地阻擋了上段滾落的煤矸塊向下滾落。同時(shí)給在下一段清煤的施工人員提供了安全的工作環(huán)境,杜絕了清煤施工時(shí)的工傷事故的發(fā)生。
(3)安裝同步逆向旋轉(zhuǎn)皮帶
在皮帶機(jī)頭安裝同步逆向旋轉(zhuǎn)皮帶及傳動(dòng)系統(tǒng)。在皮帶機(jī)頭利用皮帶架和滾筒制成寬500mm、長(zhǎng)4.1m 的小皮帶。然后主皮帶架上焊接支撐小皮帶的架子,把小皮帶固定在主皮帶上方。小皮帶機(jī)頭超出主皮帶機(jī)頭300mm,小皮帶機(jī)尾滾筒與主皮帶的第一個(gè)底皮帶滾筒照齊,并使小皮帶與主皮帶呈一定的夾角(兩機(jī)頭距離150mm,小皮帶機(jī)尾與主皮帶距離100mm);在主皮帶的底皮帶滾筒軸端和小皮帶機(jī)尾滾筒的軸端加一傳動(dòng)皮帶和傳動(dòng)帶漲緊輪,給小皮帶一個(gè)力(輔助力)。當(dāng)皮帶上的煤和煤(矸)塊運(yùn)至距機(jī)頭5 米左右時(shí),煤塊被夾在兩皮帶中間,利用原來皮帶上的煤和矸石塊在皮帶上的運(yùn)行與小皮帶產(chǎn)生的摩擦力及小皮帶機(jī)尾轉(zhuǎn)動(dòng)皮帶提供的輔助力的合力使小皮帶與大皮帶同步運(yùn)轉(zhuǎn)將煤(矸)塊運(yùn)至機(jī)頭處拋落至皮帶頭煤倉里。
4) 結(jié)論
(1)電能的節(jié)約
每年按300 個(gè)工作日計(jì)算,輸送機(jī)按照每天運(yùn)行15 小時(shí)計(jì)算,每年的節(jié)省電量為:
W1=kiPh×300=0.57×75×15×0.25×300=48093.75Kwh
每度電按0.8 元計(jì)算,則每年節(jié)約電費(fèi):
48093.75×0.8=38475 元
(2)整個(gè)皮帶滾落的次數(shù)和煤量大大的減少,對(duì)設(shè)備的損壞次數(shù)減少,延長(zhǎng)了皮帶的使用周期、減少了皮帶接頭的硫化次數(shù),節(jié)約了大量維修費(fèi)用和維修時(shí)間;
(3) 節(jié)約人工開支:皮帶巷每班安排4 人清理,每人每日140 元,年生產(chǎn)300 天。則年節(jié)約開資4×3×120×300=432000 元。
(4)安全效果
上述三種裝置的加裝,從根本上防止了煤矸石在12 運(yùn)輸上山坡上的滾落,有效保證了在12 運(yùn)輸上山坡上的清煤人員的安全,杜絕了清煤和施工過程工傷事故的發(fā)生。
綜上所述,設(shè)備革新改造后,年可創(chuàng)收直接經(jīng)濟(jì)效益47.0475 萬元,而且設(shè)備維修率也得到了大幅度下降,進(jìn)一步降低了噸煤成本并確保了原煤運(yùn)輸任務(wù)的順利完成。
[1]中國(guó)機(jī)械設(shè)計(jì)大典編委[M].中國(guó)機(jī)械設(shè)計(jì)大典,南昌:江西科學(xué)技術(shù)出版社,2002:456-483.