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關于催化裂化裝置主風機組運行情況及煙機是否能夠發電的研究

2013-08-20 01:02:32孫振飛王建禹
科技傳播 2013年7期
關鍵詞:催化裂化效率

孫振飛,王建禹

大慶煉化公司煉油二廠二套ARGG 車間,黑龍江大慶 163000

1 主風機組簡介

本套機組于1999 年10 月投入使用。它是由煙氣輪機(YL-19000B)、軸流式主風機(AV80-11)、齒輪箱和電動機(YCH1000-4)組成的“同軸式機組”。 煙氣輪機將催化裂化高溫煙氣的熱能、動能和壓力能,轉化為機組轉子的動能,煙氣輪機轉子帶動壓縮機轉子轉動,然后對空氣進行壓縮,為催化裂化反應提供必須的氧氣和動力。電動機為壓縮機提供補充能量,并限制機組轉速。

2010 年1 月,曾對煙氣輪機進行過一次大的改造,改造后煙氣輪機的動、靜葉片的角度均有變化,殼體、導流錐也做了車削加工。煙氣輪機由原來的YL-19000A 型變成現在的YL-19000B 型。改造后節能效果明顯。

2 機組運行參數

我們隨機選取了近期主風機組兩個不同時間的運行參數,如下表所示:

表3 煙氣輪機實際運行參數

表4 軸流壓縮機的運行參數

表5 電動機運行參數

3 主要理論依據

在此主要研究的是煙氣輪機、軸流式主風機、電動機三者之間的功率關系。具體用到的理論如下:

煙氣輪機效率:η=(T1-T2)/T1/[1-(P2/P1)(Kt-1)/ Kt]

煙機軸功率:N煙機=1.63*P1QV*[ Kt/( Kt-1)]*[1-(P1/P2)(Kt-1)/ Kt*η]

T1-入口溫度,K。

T2-出口溫度,K。

P1-入口壓力,MPa。

P2-出口壓力,MPa。

Kt-煙氣膨脹系數,取1.313。

QV-煙氣流速,m3/min。

主風機多變效率:ηpol=(K-1)/K×lg(P2/P1)/lg(T2/T1)

主 風 機 功 率:N主風機=16.745*P1QV*K/(K-1)*[(P2/P1)K/(K-1)-1]*(Z1+Z2)/2Z1/ηpol

T1-入口溫度,K。

T2-出口溫度,K。

P1-入口壓力,MPa。

P2-出口壓力,MPa。

Kt-空氣的壓縮系數,取1.4。

QV-主風流速,m3/min。

Z1,Z2—出入口壓縮比。

電機的軸功率:N 電機=1.732*U*I*η

U-電壓,V。

I-電流,A。

η-軸效率。

4 相關計算及結論

根據以上公式可以計算出:

2012.11.27 1:00,

煙機入口煙氣流速:QV= V0*P0*T1/ (T0*P1)=5200*0.1*260/2 93/0.272=6257m3/min

將相關參數帶入煙氣輪機效率和軸功率公式,求出:

煙氣輪機效率為:η=59.285%。

煙氣輪機軸功率為:N煙機=2950.36kW。

將相關參數帶入電機軸功率計算公式求出:N 電機= 1387.33kW。

將相關參數帶入煙氣輪機效率和軸功率公式,求出:

主風機的多變效率為:ηpol=65.15%。

主風機軸功率為:N主風機=4310.23kW。

由以上所求得的數據我們可以看出,

N煙機+N電機=2950.36+1387.33=4337.69kW 與主風機軸功率N主風機=4310.23kW 相近,所以在此工況下,煙機不可能發電。

同理,我們通過以上理論公式可以計算出2012.11.27 13:00 的煙機效率、煙機軸功率、主風機效率、主風機軸功率、電機效率。分別為:

煙氣輪機效率為:η=59.236%。

煙氣輪機軸功率為:N煙機=2970.87kW。

電機軸功率為:N電機= 1387.33kW。

主風機的多變效率為:ηpol=65.48%。

主風機軸功率為:N主風機=4298.21kW。

5 結論

由以上所求得的數據我們可以看出,N煙機+N電機=2970.87+1387.33=4357.5kW 與 主 風 機 軸 功 率N主風機=4298.21kW 相近,所以在此工況下,煙機也不可能發電。

通過以上計算我們還可以看出,在現在的工況下,對煙機來說還屬于低負荷運行,煙機效率約為59%,較低(而額定軸功率下運行時效率可達78%)。

[1]曹峻.TP型煙氣輪機振動分析及對策[J].石油和化工設備,2009(11).

[2]陳福來,丁克勤,帥健.煙氣輪機在線監測及故障診斷系統的現狀與展望[J].石油化工設備技術,2005(3).

[3]王建軍.催化裂化裝置機機組2003年停機故障分析與改進措施[J].石油化工設備技術,2004(2).

[4]方濤.煙氣輪機機械故障的狀態監測與診斷[J]設備管理與維修,2005(1).

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