錢元玲
鶴煤集團福源煤炭購銷公司,河南鶴壁 458030
鶴煤三礦地面鍋爐房水處理系統安裝于1984 年,現系統老化,操作繁瑣,勞動強度大,工業鹽、樹脂使用量流失較為嚴重。為保證鍋爐正常安全運行,減少不必要的人力物力投入,經礦領導及有關技術人員研究,決定對鍋爐水處理裝置進行更換。
經過調查論證,并結合礦井實際情況,2011 年8 月,選用3 臺TM.F77A3 新型水處理裝置。該新型水處理裝置高效率低能耗,自動化程度高,供水工況穩定,能夠替代手工操作,實現了水處理的各個環節的自動轉換。
2012 年4 月,對地面壓風機房安裝TM.F77A3 新型水處理裝置2 臺,有效的阻止了空壓機冷卻器內部水垢的形成,使冷卻器清洗周期由3 月/次延長至6 月/次,提高空壓機的安全性能及使用壽命。
新型TM.F77A3 型多功能水處理裝置的引進與應用,簡化了以往人工操作水泵注水,人工加鹽、加樹脂等繁瑣工作,實現了微電腦控制運行、反洗、吸鹽+慢洗、正洗、鹽箱補水五種功能,防止了樹脂材料流失,其高效率低能耗,自動化程度高,完全能夠實現水處理的各個環節的自動轉換。
新型TM.F77A3 型多功能水處理裝置主要由閥驅動裝置、閥體、鹽罐、樹脂罐等部分組成,主要工作原理為:原水在一定的壓力(0.2MPa ~0.6MPa)、流量下,由進水口A 進入控制閥,從進水閥芯經閥體由樹脂罐的上部(或樹脂罐體中心管外側)進入罐內。然后,向下穿過樹脂層,此時水中的水中的陽離子(Ca2+,Mg2+,Fe2+……等)被樹脂中所含的Na+交換吸附,同時等物質量釋放出的鈉(Na2+)離子。其交換過程如下:
2RNa + Ca2+= R2Ca + 2Na+
2RNa + Mg2+= R2Mg + 2Na+
即水通過鈉離子交換器后,水中的Ca、Mg 離子被置換成Na 離子。 從軟水器內流出的水就是去掉了硬度離子的軟化水,再由下布水器返回中心管,向上至閥體,經出水閥芯從出水口B 流出(如圖1 所示)。
當鈉離子交換樹脂失效之后,為恢復其交換能力,就要進行再生處理。在進行再生之前,先用水自下而上的進行反洗。反洗的目的有兩個,一是通過反洗,使運行中壓緊的樹脂層松動,有利于樹脂顆粒與再生液充分接觸;一是使樹脂表面積累的懸浮物及碎樹脂隨反洗水排出,從而使交換器的水流阻力不會越來越大。鈉離子交換器再生吸鹽,再生用鹽液在一定濃度、流量下,流經失效的樹脂層,使其恢復原有的交換能力。其再生過程反應如下:
R2Ca + 2NaCl = 2RNa + CaCl2
R2Mg + 2NaCl = 2RNa + MgCl2

圖1 TM.F77A3 型多功能水處理裝置工作原理及流程圖
新型TM.F77A3 型多功能水處理裝置具有反洗、吸鹽、慢洗、正洗、鹽箱補水五種功能。
1)反洗狀態:原水由進水口A 進入控制閥,從進水閥芯經閥體,由罐體下部(或中心管)下布水器進入罐內,再向上經樹脂層,并經閥體、出水閥芯,從閥體排水口C 排除(如圖1);
2)吸鹽狀態:原水由進水口A 進入控制閥,從進水閥芯進入射嘴進口,并快速流向射嘴出口,產生負壓,此時電動球閥處于打開狀態,從而將鹽罐內的鹽水從吸鹽口D 吸入閥體,進入罐體的頂部。鹽水向下流經樹脂層,穿過下布水器,沿中心管向上,至閥體、出水閥芯,從閥體排水口C 排出(如圖1);
3)慢洗狀態:吸完所有的鹽水后,原水繼續由進水口A進入控制閥,從進水閥芯進入射嘴進口,流過射流器,向下穿過樹脂層,由下布水器,沿中心管向上進入閥體、出水閥芯,從閥體排水口C 排出(如圖1);
4)正洗狀態:原水由進水口A 進入控制閥,從進水閥芯經閥體由樹脂罐的上部進入罐內。然后向下穿過樹脂層,經下布水器返回中心管,向上至閥體,經出水閥芯從閥體的排水口C 排出(如圖1);
5)鹽箱補水狀態:大部分原水由進水口A 進入控制閥,從進水閥芯經閥體由樹脂罐的上部進入罐內。然后,向下穿過樹脂層,成為軟化水,由下布水器返回中心管,向上至閥體,經出水閥芯從出水口B 流出,小部分原水經射嘴出口由電動球閥經吸鹽口D 注入鹽罐(如圖1)。
新型TM.F77A3 型多功能水處理裝置安裝投運后,主要取得以下效益:
1)該裝置自動化程度高,工況穩定,軟化水效果好,有效的阻止了鍋爐內部水垢的形成,降低了鍋爐燃料的消耗,為鍋爐安全運轉提供可靠保障。每天節約燃料2t,則年節約730t 煤,按600 元/t 計算,年節約資金43.8 萬元。減少一名操作人員,年節約人工工資約5.2 萬元。
2)高效率低能耗,運行費用經濟可觀。每周節約工業鹽1.5t,年節約資金6.3 萬元。
3)該裝置采用射流式吸鹽,替代鹽泵,降低了能耗。每臺40FS-20A 型鹽泵約1700 元,年消耗電能2409kw?h,節約電費0.5 萬元。
4)壓風機房冷卻器清洗周期由3 月/次,延長至6 月/次,每次清洗費用約0.4 萬元,年減少維護費用0.8 萬元,系統投入后可減少一名操作人員,年節約資金約5.2 萬元。
該水處理裝置投入使用共計取得經濟效益約為:61.8 萬元。
新型TM.F77A3 型多功能水處理裝置共計安裝5 臺,在鍋爐房安裝3 臺,自2011 年8 月投入使用至今,運行良好,能夠保證鍋爐供水質量。壓風機房有四組壓風機,其冷卻系統均為水冷式,通過水循環吸收空壓機產生的熱量,達到空壓機散熱的效果。由于水在循環過程中會吸收大量的熱量,長時間使用后,冷卻器水中的鈣、鎂等重碳酸鹽類物質會在其中形成水垢,使空壓機進、排氣溫度升高,降低冷卻效果,延長清洗周期,甚至引起高溫停車。所以,空壓機冷卻用水必須進行軟化處理。
目前,礦壓風機房水處理裝置僅有兩個水處理缸,其軟化方式為:人為的添加軟化劑,向處理缸內注入清水,再自動溢出,進行簡易軟化處理。其軟化處理方式陳舊,容易造成軟化劑的流失,且軟化水質量沒有保證,造成每3 個月就需要清洗一次空壓機冷卻器。鑒于新型TM.F77A3 型多功能水處理裝置的各項優勢,2012 年4 月對壓風機房水處理裝置進行了改造,共計投入使用2 臺該裝置。
新型TM.F77A3 型多功能水處理裝置在鶴煤三礦鍋爐房、壓風機房安裝投入使用至今,運行良好,從未出現過安全事故,很好的保證了鍋爐的安全運轉,值得在水處理領域推廣應用。
[1]李長有,武學東,馬齊爽.單片機在軟化水設備自動控制系統中的應用.微計算機信息,2006(7).
[2]唐印偉.軟化水在煤礦機車蓄電池中的應用.煤炭技術,2010(8).