劉 進 周家梅 朱 濤 石 靜
作者通聯:山鋼股份濟南分公司煉鐵廠 濟南市 250101
E-mail:1339501294@qq.com
高爐在正常生產的過程中,形成的荒煤氣中含有大量的灰塵,這些固體灰必須進行有效收集、排放。高爐灰的一級收集裝置是高爐重力除塵器,它具有結構簡單,除塵效率較好,阻力損失小等特點,重力除塵器被廣泛應用在高爐煤氣的除塵系統中,除塵效率可以達到80%以上。
重力除塵器噸鐵產生約16kg的固體灰。根據煉鐵生產工藝的需要,需定期排放重力除塵器內固體灰,固體灰的排放通過重力除塵器下方的附屬設備來完成。目前濟鋼是電動球閥、慢動卷揚清灰閥和加濕卸灰機等組成放灰裝置,重力除塵器內部壓力仍保持和高爐頂壓同步,由于壓差的存在,排放的高爐灰不斷沖刷放灰設備,導致設備局部出現磨損,從每一次休風對設備進行檢查發現,都有不同程度的溝槽狀磨損,嚴重時出現小洞狀磨損。
為了滿足高爐高頂壓、大風量的工況條件及重力除塵器高效、經濟、使用壽命長的需要,開發了一種無壓差、間放式放灰技術及放灰模式。
(1)無壓差排灰:從重力除塵器灰倉開始,由上而下布置(圖1):重力除塵器本體、重力除塵器上排灰閥、中間灰倉、重力除塵器下排灰閥、封閉灰倉;中間灰倉頂部與重力除塵器灰倉頂部由均壓管道與均壓閥相連,中間灰倉頂部與封閉灰倉頂部由放散管道與放散閥相連。其工作原理類似于倒置高爐爐頂上料(無壓進入有壓爐內)模式,當開始放灰時,先打開均壓閥,當重力除塵器內壓力與中間灰倉的壓力相等后,打開上排灰閥后關均壓閥,當中間灰倉灰滿后,關閉上排灰閥,然后打開放散閥,當中間灰倉的壓力與大氣壓力相等后,打開下排灰閥并關放散閥,這樣便實現了一次無壓差排灰過程,如此循環最終放盡重力除塵器內的灰。

圖1 重力除塵器無壓差放灰系統
(2)控制二次揚塵:灰在排放過程中,由于落差及自然風等原因,會有揚塵產生,針對此類揚塵,設計了一種防塵伸縮罩,放灰過程中確保落灰在一個封閉的空間。防塵伸縮罩安裝在下排灰閥下部,罩內部頂端安裝有霧化噴頭。放灰時,伸縮罩伸展開至地面,放灰過程中,伸縮罩隨著灰堆高度向上移動,確保放灰過程中灰始終處在封閉的空間,伸縮罩內部的頂端霧化噴頭在放灰過程中工作,對灰塵進行霧化加濕,達到控制揚塵的目的。放灰結束后,伸縮罩回縮,只占較小空間。
先后考查4座高爐,分析認為3200高爐重力除塵器最具工業試驗實施條件,該重力除塵器氣力輸送的部分設施可以使用,充當上排灰閥及中間灰倉等;氣力輸送系統具備改造條件,罐體下方接口可安裝下排灰閥。改造的投資少且不破壞原有氣力輸送的結構及功能,為此決定在3200高爐重力除塵器進行無壓差放灰技術改造的工業試驗。
2012年3月利用3200高爐3天中修期間實施以下改造措施:(1)增加放散閥及放散管道;(2)下罐底部平臺下移,具有安裝液動球閥的空間,在原平臺部位安裝液壓站及控制系統;(3)下罐底部開口安裝液動球閥,排灰口下部安裝防塵伸縮罩,可根據堆灰高度進行提升,在下排灰閥下部及伸縮罩內安裝噴水裝置。
上述工業試驗結果表明,無壓差放灰技術的應用,既保持了傳統重力除塵器放灰的優良特性,又有效地解決了其放灰易揚塵、因工作壓力大與灰塵產生較大摩擦力導致放灰管道和放灰閥磨損快、使用時間短的缺陷;取消重力除塵器卸灰機,實現了無動力放灰,節電效果顯著;同時還改善了大氣及工作環境,保證職工身心健康。
2012年7月將重力除塵器無壓差放灰技術應用到1#1750m3高爐KALUGIN熱風爐,也取得了較好的使用效果,熱風爐的煤氣除塵系統運行穩定,安全可靠,經濟高效。