解永剛,王雅萍,徐 勇,王 娜,陳 玉,張云德
(中國石油長慶油田分公司第二采氣廠,陜西榆林 719000)
子洲氣田低產低效井較多,目前投產的191口氣井中,配產≤1.0×104m3/d的氣井共計82口。此類氣井多處于主砂體的邊部或砂體厚度較薄地帶,具有控制面積較小、儲層孔滲性差;生產過程中壓力低、壓降快,氣流流速慢、井筒易積液,同時伴有產液、產凝析油等特點,氣井開發管理難度逐年大。近年來,通過持續推進低產低效井“低配長穩”管理模式的現場應用,大大改善了低產低效井開發效果;通過深入開展配套采氣工藝優化研究,引進新工藝新技術,有效地提高了氣井的“三率”。速度管柱排水采氣技術作為其中的一種新工藝,能夠有效地提高低壓、低產、產水氣井的攜液能力,這對深化子洲氣田排水采氣工藝技術的應用具有指導意義。
子洲氣田主要采用泡沫排水采氣工藝。由于子洲氣田產水氣井的水質相對于榆林氣田南區具有高甲醇、高凝析油和高礦化度等特點,在榆林氣田南區使用效果較好的泡排劑 HY-5、HY-3G、UT-6、UT-17,在子洲氣田的應用達不到預期效果,部分氣井泡排效果較差。
子洲氣田構造單元屬于鄂爾多斯臺向斜陜北臺凹的一部分。鄂爾多斯臺向斜的構造運動以升降運動為主,振蕩幅度小,構造簡單,無大型急劇褶鄒和斷層,長期以來是個比較穩定的地區。山2段的巖石主要以石英為主(包括燧石和石英巖巖屑),一般占全巖組份的75%~85%,占碎屑組成的92%~100%;盒8段儲層巖性主要為淺灰色中粗粒巖屑砂巖及灰白色巖屑質石英砂巖。單砂體內粒度結構及礦物成熟度變化不大,砂體間差異較大。砂巖顆粒中石英含量為58%~78%。子洲氣田主力產層分別為山2和盒8氣藏山2段石英砂巖孔隙類型以粒間孔、溶孔、晶間孔為主,儲層物性分布相對較均勻,孔隙結構較好,孔隙度主要分布在4.0%~8.0%,滲透率主要分布在 0.1~10.0×10-3μm2,綜合考慮本區試氣、試采、相滲曲線及毛管壓力等特征,確定該區為低孔、低滲型氣藏。
子洲氣田生產氣井191口,目前日產天然氣為306×104m3,水氣比為 0.125 3 m3/104m3,油氣比為0.011 3m3/104m3,單井平均產水0.37m3/d。子洲氣田氣井水質均呈現 CaCl2水型,Cl-含量在 35.31~147 347.93 mg/L,平均為:13052.39mg/L;礦化度為311.26~238529.51mg/L,總礦化度平均:22 936.25 mg/L。2011年全年,共計泡排31口井86井次,其中有效56井次,有效率為66.01%。
(1)子洲氣田氣井泡排井數/井次、泡排有效率、開井時率均低于全廠整體水平,有待于提高;同時存在技術管理措施不夠完善等方面的問題,急需解決。
(2)低產低效井泡排效果不明顯。低產低效氣井儲層物性差、產量小、壓力低,配產遠低于臨界攜液流量,需連續泡排;部分氣井加注泡排劑(棒)后,井筒積液依然無法有效排出。

針對氣井排水采氣過程中存在的上述問題,通過開展新工藝新技術調研,引進速度管柱排水采氣技術,并在Z21-22井開展現場試驗。
速度管柱排水采氣技術是通過在φ73 mm原油管中下入同心φ38.1 mm連續油管,通過連續油管向油管和連續油管環形空間注入高壓氣體(天然氣或氮氣),舉升積液井的積液;或利用φ38.1 mm連續油管充當生產管柱,依靠氣井自身能量,利用小油管特性,提高氣體的流速,減小液體的滑脫損失,達到排水采氣目的。
速度管柱設備由連續油管作業車、懸掛作業操作窗、井口懸掛器、堵塞器、連續油管和其它配套工具組成。連續油管作業車作為連續油管的運輸工具和下入裝置,懸掛作業操作窗用于連續油管的懸掛操作,井口懸掛器用于對連續油管懸掛,堵塞器用于下入連續管時封堵連續油管底部,防止氣體在施工中竄出,氣井投入生產前需要將堵塞器打掉。
(1)井口實際產氣量大于5 000 m3/d,套壓7~14 MPa的積液井;(2)單井產氣量、油壓、套壓數據遠傳良好;(3)氣井油套連通,油管通暢;(4)非叢式井、水平井、斜井;(5)產水礦化度較低,不含或微含硫化氫;(6)井場及道路良好,且無外協問題。
根據Z21-22井采用KQ65-70型采氣井口實際情況,設計參數(見表1)。

表1 Z21-22井速度管柱施工參數表
安裝方案為:施工前拆除井口1#閘閥上部采氣樹,安裝過程中在1#閘閥上部安裝懸掛器、操作窗、封井器及注入頭等作業設備,利用連續油管車不壓井對連續油管進行下井作業,當連續油管下到設計深度時,將其座封于懸掛器上,拆掉操作窗、封井器及注入頭,在懸掛器上部安裝原閘閥及四通,恢復采氣井口。
Z21-22井:生產層位為山2,無阻流量1.703×104m3/d,投產時間2010年6月28日。2012年該井保持配產1.0×104m3/d生產,地面管線凍堵頻繁。目前油套壓分別為 6.0、9.2 MPa,日均產氣 0.995 8×104m3,日均產液量0.2 m3,今年以來,共計泡排16井次。該井于2011年11月21日安裝速度管柱。
該井自安裝速度管柱后,生產平穩,油套壓穩定,油套壓差較安裝前減小2.3 MPa,日產氣量、日產水量均明顯增加,無需再采取泡排措施,排液效果明顯,未發生地面管線凍堵現象。3個月增產氣量為60.523 7×104m3。

表2 Z21-22井開展速度管柱排水采氣前后對比表
(1)速度管柱排水采氣技術能夠有效增強氣井攜液能力,提高氣井排液效率,工藝運行不受天氣、地理環境限制,滿足長期穩定運行需要。
(2)速度管柱排水采氣技術首次在子洲氣田應用,建議下步繼續選取配產在0.5~1.0×104m3/d的氣井開展現場試驗,進一步評價應用效果。
(3)速度管柱排水采氣技術操作簡單,一次性投資,減少人力物力,在子洲氣田有很好的推廣應用前景。
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