徐鴻飛
摘 要 為了快速有效地實現高級別管線鋼的深脫硫技術,本文通過生產實踐對管線鋼脫硫各影響因素的分析,通過對轉爐出鋼“渣洗”工藝的實施,精煉初煉溫度、渣量、強攪拌工藝等熱力學和動力學條件的改善,實現高級別管線鋼成品[S]≤0.002 0%的深脫硫目標。
關鍵詞 LF爐 深脫硫 渣系
一、前言
隨著輸送石油、天然氣效率的提高, 輸送管徑的加大,高級別管線鋼更趨向高強度、高韌性、低韌脆變溫度和良好的焊接性能的方向發展,而硫含量及硫化物潔凈度作為鋼的潔凈度的重要標志之一,對鋼材性能有重要影響,直接影響到鋼的抗腐蝕性能,以及形成的塑性夾雜物惡化鋼的各向異性。近年來,用戶對低硫鋼和超低硫鋼(ω(S)≤40×10-6)的需求量日益增加,一些特殊用途的高級鋼,對ω(S)的要求往往低于20×10-6,國外有的廠家甚至低于10×10-6。因此,降低硫含量和改變夾雜物形態的鈣處理工藝, 提高板卷的橫向沖擊韌性和減少性能的方向性,是優質生產管線鋼的關鍵工藝。目前八鋼股份煉鋼廠管線鋼生產要求ω(S)≤40×10-6,與國外相比還有很大差距,而八鋼二煉鋼廠采用“三機對四爐”的作業體系,對實現快速深脫硫、提高單機作業率提出了更高的要求。因此,研發管線鋼精煉深脫硫技術及應用具有重要的實用價值。
二、工藝流程
高爐-鐵水預處理-120 t轉爐吹煉-出鋼合金化-LF+RH二次精煉-板坯連鑄-軋制。
三、工藝現狀及影響因素分析
1.LF精煉深脫硫機理。LF深脫硫必須滿足良好的熱力學和動力學條件,而大渣量、高堿度、適當高的鋼水溫度、較低的爐渣氧化性、良好的吹氬攪拌以及鋼水鈣處理是鋼水深脫硫的有利條件。
脫硫反應的基本離子方程可表示為:[S]+(O2-)=[O]+(S2-)
上式是一個吸熱反應,高溫有利于脫硫反應進行。溫度的重要影響主要體現在高溫能促進石灰溶解和提高爐渣流動性。影響鋼水脫硫效果的熱力學因素主要包括:渣的硫容量(CS)和硫在鋼-渣間的分配系數(LS);鋼水溫度及爐渣黏度。
2.爐渣對脫硫的影響。通常脫硫反應需要提高爐渣的堿度,堿度高,游離的CaO多,或(O2-)增大,有利于脫硫。但過高的堿度,常出現爐渣黏度增加,反而降低脫硫效果。
而從熱力學角度可以看出,脫硫反應是在還原性氣氛中進行,渣中的(FeO)高不利于脫硫。當爐渣堿度高時、流動性差時,爐渣中有一定量的(FeO),可助熔化渣。在實際生產中,當渣中ω( FeO+ MnO)< 1%時, 脫硫反應速率會得到顯著的提高。當(FeO)<1%時,Ls與(FeO)之間具有線性關系,當(FeO)<0.5%時,Ls顯著提高。但實際生產中,由于LF爐內的還原氣氛較難全過程保持,很難穩定控制(FeO)≤0.5%。對爐渣氧化性的控制目標是(MnO+FeO)<1%。在脫硫反應中,渣中FeO含量與硫分配系數的關系如圖1所示。
圖1 渣中FeO含量與硫分配系數的關系
3.渣量及初煉溫度對脫硫的影響。在實際生產現場,轉爐出鋼下渣過多和備包時間過長,會使鋼中氧含量增加、精煉初始溫度降低,影響造白渣的過程,從而惡化脫硫條件,降低脫硫效率。因此,轉爐擋渣成功率和精煉初始溫度,往往也制約到精煉的脫硫效率。
鋼液最終[S]量與初始鋼液及鋼包頂渣含硫量ΣS和渣量b有關系如下:
[S]=ΣS-(S)×b÷100 (1)
可見,增大渣量有利于脫硫。要取得理想的深脫硫效果,應嚴格控制初始鋼中[S]含量及轉爐出鋼下渣量,并適當增加LF造渣材料的加入量,渣量與脫硫速率的關系如圖2所示。
脫硫反應的平衡常數KS與溫度的關系式為:
lgKS=-5743/T+1.621 (2)
在平衡條件下,KS與溫度成正比,提高溫度有利于脫硫。雖然KS隨溫度的變化值不大,但提高鋼、渣溫度可以改善其流動性,增大鋼渣界面反應面積,提高脫硫速度,從而加速脫硫過程,鋼水溫度與脫硫率的關系如圖3所示。
4.鋼包底吹Ar攪拌對脫硫的影響。鋼包底吹氬攪拌具有兩種功能:一是均勻鋼水的成分與溫度, 促進夾雜的上浮;二是加快渣-鋼的反應。兩種功能在氣體流量的臨界點上下表現是不一樣的。當氣體流量高于臨界點時, 對渣-鋼反應有利。攪拌氣體量增加時,脫硫反應速率急劇增大,原因是渣粒卷入金屬熔池增大了渣-鋼接觸界面,促進了脫硫反應的快速進行,前提條件是[ S]比較高。對于底吹 Ar 攪拌方式, 通過頂渣脫硫,脫硫反應速率在不同[ S] 濃度下, 限制環節是不同的。[ S] ≥0. 005%以上時, Ar 氣的攪拌能力是限制環節;當[ S] ≤0. 005%時, S 的傳質是限制環節。
5.渣系對脫硫的影響。根據精煉渣系的選擇原則,脫硫渣系主要有CaO-CaF2、CaO-CaF2-Al2O3、CaO-SiO2-Al2O3等,其中CaO- CaF2的渣系硫容量最高,其脫硫能力也最強 因此,在不具備噴粉的條件下, 采用CaO- CaF2脫硫單從脫硫角度講,CaF2的含量最好為30%左右,此時計算硫容比可達到140以上,但考慮到鋼包的侵蝕,實際上一般將CaF2含量約控制在15%。但此類渣系需要在溫度較高的冶煉環境下,方可發揮良好的脫硫效果。在實際生產中,往往需要選擇熔點更低、易渣化、吸附夾雜更強的渣系,同時具有經濟高效、能實現快速脫硫,那么,通過CaO-SiO2-Al2O3三元相圖,結合八鋼現有工藝條件,試驗適用于管線類鋼的脫硫工藝,其意義非常深遠。
四、LF精煉深脫硫實踐及操作
1.轉爐出鋼環節的控制。提高轉爐終點一次命中率,降低再次次數,適當提高出鋼溫度,出鋼溫度控制在1 630 ℃以上,充分利用出鋼過程中高溫鋼流的攪拌“渣洗”脫硫,具體措施是在出鋼至20%時左右時,開始短時間內向鋼包內快速地加入合金、脫氧渣等,改善包內頂渣環境,增加鋼水與加料的接觸時間和面積,達到快速形渣、提高脫硫率的目的。除此之外,出鋼過程脫硫率還受到加入量和鋼渣氧化性等動力學條件的影響,采用下渣檢測技術,提高擋渣率,控制包內渣厚低于100 mm,降低轉爐終渣中的TFe含量,提高渣料加入量,可增加相對硫容量,通過降低頂渣熔點來促進鋼-渣以及渣-渣間的界面反應, 既具有提高出鋼過程脫硫率和降低頂渣氧化性的雙重作用。
采用此方法后,降低了LF精煉脫硫的處理時間,縮短了精煉時間,降低精煉電耗,降低精煉勞動強度,快速完成鋼水成分控制,降低了精煉成本,且脫硫率較高,采用轉爐出鋼渣洗脫硫的經驗,平均脫硫率控制為20%~30%,基本實現精煉初始硫小于8×10-6的目標。
2.生產調度環節的控制。采用品種鋼調度系統組織生產,提高鋼包的熱周轉率,降低鋼水的過程溫降,將出鋼至LF精煉環節的閑置時間控制在25 min內,確保精煉初煉溫度在1 540 ℃以上,縮短LF精煉脫硫時間。
3.LF精煉環節的控制。在確保LF精煉有良好初始溫度的前提下,LF精煉冶煉初期采取早化渣、化好渣的控制策略,合理控制爐渣堿度和熔渣的流動性,并根據渣面狀況,適當適時地配加一定量的石灰、高鋁渣球、合成渣等精煉脫氧渣料,也可在渣面撒入少量鋁粒,降低爐渣中TFe含量,根據八鋼工藝現狀,前期渣量宜控制在13 kg/t,中后期根據渣況控制目標渣系;
通過LF精煉前期的造渣、化渣、調渣等環節,將鋼水溫度快速提升至1 560 ℃以上,停電蘸取爐渣判斷氧化性,當渣中w( FeO)≤1.0%~1.5%時,爐渣呈白色,即通常所說的白渣,是快速脫硫的最佳時機,此時采取吹Ar強攪拌模式進行快速脫氧、脫硫,攪拌時間根據渣樣顏色和脫氧程度約控制在2 min~5 min,攪拌過程中注意爐內氣氛的微正壓操作,并適當加入少量的埋弧劑,避免脫氧鋼水的二次吸氮,此環節脫硫率可達到50%以上,甚至一次將鋼中的[S]直接脫至2×10-6以下;
LF精煉中后期,注重渣系的調節和控制,由于此時鋼水已經處于強還原氣氛狀態,脫硫水平已經減緩,鋼液中的[S]已經接近或者達到控制目標,吹氬氣流宜控制不裸露鋼液面為標準,適當調整活性石灰的加入量,控制目標精煉頂渣指標為:CaO≈50%~60%,SiO2≤6%,Al2O3≈20%~30%,為控制鋼液吸所及脫除夾雜物創造條件。
為確保脫硫效果和夾雜物的變性處理,冶煉末期需要進行鈣處理作業,同時注意控制鋼中的酸溶鋁[Als]=0.025%~35%之間,鈣處理時,合理控制喂線速度和節奏,避免鋼液面發生強烈鈣蒸氣反應,確保夾雜物的變性和實現脫硫的雙贏效果。
五、工藝效果
八鋼通過開展對管線鋼快速深脫硫技術的工藝實踐,結合原有工藝環境,有針對性地采取了一系列的工藝優化,圖4是對工藝實施前后X70管線鋼脫硫水平的控制效果圖(各隨機取12爐次的樣本)。
圖4 工藝實施前后X70管線鋼脫硫水平控制效果圖
上述控制曲線顯示,工藝改進前成品[S]控制波動較大,且靠近成分上限值爐次較多,工藝優化后,成品[S]控制線較為平穩,說明工藝得到穩定化和可控化,最好值達到了[S]=0.001 1%的水平,最高值也只有0.002 0%,平均值達到了0.001 59%,實現了控制目標。
六、結論
通過對脫硫一系列熱力學和動力學條件的分析和實踐,結合八鋼現有煉鋼環境和工藝特點,在開展管線鋼深脫硫的實踐中,LF精煉生產X70系列管線鋼可以實現40 min內快速將[S]從0.008%深脫硫降至0.002%以下。而要實現此冶煉周期,需要滿足以下條件:
(1)控制好轉爐出鋼環節的“渣洗”脫硫,杜絕出鋼過程的下渣,確保包內形成良好的頂渣和預脫氧條件,確保出鋼過程中的脫硫率,降低精煉環節初始硫和化渣時間;
(2)提高鋼水出鋼溫度,減少鋼水的閑置時間,確保LF精煉初煉溫度在1 540 ℃以上,縮短LF精煉脫硫時間,爭取早化渣、化好渣,降低爐渣中TFe含量,當渣中w( FeO)≤1.0%~1.5%時,抓住快速脫硫的最佳時機,采取吹Ar強攪拌模式進行快速脫氧、脫硫,攪拌時間根據渣樣顏色和脫氧程度約控制在2 min~5 min;
(3)控制目標精煉頂渣指標為:CaO≈50%~60%,SiO2≤6%,Al2O3≈20%~30%,為控制鋼液吸所及脫除夾雜物創造條件。
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