李明波 (中石油長城鉆探工程公司,遼寧 盤錦 124010)
蘇里格氣田位于長慶靖邊氣田西北側的蘇里格廟地區,地層條件比較復雜,井斜、跳鉆嚴重,掉鉆具、牙輪,井塌,易發電測遇阻及卡儀器等事故,嚴重影響了該地區水平井鉆井速度的提高。導向鉆井技術可以有效控制水平井井眼軌跡;個性化PDC鉆頭針對地層巖性、硬度和粒徑,可提高鉆頭的單只進尺和平均機械鉆速;優化井身結構和完井方案,可以減少井下復雜情況或故障,提高進尺及工作時效,加快鉆井進度。蘇里格氣田現場實踐表明,鉆井提速是項系統工程,綜合利用導向鉆井等鉆井提速配套技術,可以大大提高水平井機械鉆速,縮短建井周期,提高致密砂巖氣藏勘探開發效益。
蘇里格氣田位于長慶靖邊氣田西側的蘇里格廟地區,區域構造屬于鄂爾多斯盆地陜北斜坡北部中帶,地層條件比較復雜,易發生各種事故[1-2](見表1)。蘇里格區塊屬于低壓、低滲、低豐度大面積分布的巖性氣藏,儲層條件復雜、物性差、非均質性強、水鎖傷害嚴重,且單井改造后產量低、遞減速度快,鉆水平井是開發該氣田天然氣的主要途徑[3]。
通過對蘇里格區塊地層巖性特點進行分析研究,認為該區水平井鉆井完井存在以下主要難點:①直羅組地層易掉塊、石盒子地層泥巖易坍塌,井壁穩定問題比較突出;②劉家溝、石千峰地層可能出現較大漏失現象,防漏任務較艱巨;③目的層為氣層,而水平段長且平穿目的層,防噴工作極為重要;④該區塊安定及直羅組地層傾角大,防斜打直與提速的矛盾較突出;⑤水平井段長,施工中存在巖屑床,巖屑攜帶困難;⑥水平段長,施工后期鉆具拉力、扭矩大,易發生鉆具斷落事故。
針對蘇里格氣田工程地質特征及鉆井完井難點,開展了全井導向鉆井、井身結構及鉆具組合優化、個性化鉆頭設計、安全鉆進等配套措施及技術研究。
水平井井眼軌跡控制技術是水平井施工的核心技術,根據地質特點、地質設計要求、剖面設計、井身結構和完鉆井的鉆井情況,開展導向鉆井技術 (PDC鉆頭+螺桿+MWD儀器),可精確控制井眼軌跡,為準確入靶提供了有效的技術保障。
鉆頭是破碎巖石的主要工具,鉆頭質量的優劣,它與巖性及其他鉆井工藝條件是否適應將直接影響鉆井速度、鉆井質量和鉆井成本。針對地層巖性、硬度和粒徑,個性化設計PDC鉆頭,聯合鉆頭廠家共同研制高效PDC鉆頭、造斜專用短刀翼、螺旋刀翼PDC鉆頭。通過技術攻關,優選了PDC鉆頭的復合片,改進了PDC鉆頭的設計和制造工藝,擴大了PDC鉆頭的適應性,增加了PDC鉆頭的可鉆進井段,明顯提高了PDC鉆頭的單只進尺和平均機械鉆速。
針對以往井身結構螺桿造斜率低,鉆井成本高,鉆井速度慢的缺點,重新對井身結構進行了優化。優化后的井身結構降低了鉆井成本,加快了鉆井速度。
不同井段所采取的鉆具組合也不同,對于水平井而言,主要分為直井段、造斜段和穩斜段。直井段要保證井斜不超過3°,所采用的鉆具組合通常為塔式鉆具組合。造斜段要保證足夠的造斜率以及井眼曲率的光滑。穩斜段要保證大段轉盤鉆進時井斜能穩定在1°范圍之內。水平段施工時根據井下具體情況,優化鉆具組合倒裝鉆具,減小下部鉆具的摩阻,有效傳遞鉆壓和扭矩。
依據前期施工情況,采取如下措施對摩阻扭矩進行了控制:①加大鉆井液的投入力度,增加固、液潤滑劑含量;②在鉆井液中加入瀝青、柴油、柱狀石墨、聚合醇和降阻劑;③定期稠塞清掃,提高清巖效果,保證井眼凈化;④提高凈化設備使用效率,保證鉆井液性能穩定,有效降低摩阻與扭矩;⑤采取“定向鉆進與復合鉆進”相結合的方法,根據井下實際情況隨時改變短起下鉆的頻率和幅度,保證井眼暢通,減少托壓現象,有效減小摩阻和扭矩;⑥根據不同的施工井段優選鉆井參數,對鉆井參數進行優化設計,采用符合井況的排量、鉆壓、轉速;⑦優化鉆具組合,精確控制井眼軌跡,使曲率平滑,使用球形扶正器,減小鉆具與井壁之間的接觸面積,降低摩阻與扭矩。
針對蘇里格區塊過去施工中常出現的刺掉鉆具、下鉆阻卡嚴重、井塌劃眼、井漏及卡鉆等事故和復雜情況,制定如下安全鉆進技術:①為了延長鉆具的使用壽命,防止刺掉鉆具事故的發生,每鉆完2口井,對所有鉆桿的母接箍加焊一次耐磨帶;每只鉆頭倒換一次鉆具;所有下井工具的絲扣油全部采用C5-A抗咬合潤滑密封脂 (美國);②一開加強測斜,確保一開打直井眼光滑。完鉆后,進行短起下一次,并用60~70s的泥漿封井眼,保證表層套管順利下入;③二開采用MWD無線測斜儀及時跟蹤井斜方位,保證井身質量,并防止在測斜過程中發生井下事故;④井斜角超過30°以后,注意預防巖屑床的形成;⑤在定向前100m進行鉆井液改型,采用硅聚物穩定劑鉆井液 ,鉆井液綜合性能達到設計要求;⑥堅持短起下鉆作業。從定向開始短起下時間間隔不超過24h或進尺不超過80m,嚴格控制起下鉆速度;⑦自二開開始全程使用好所有泥漿凈化設備,振動篩 (采用120目篩布)、除砂器、離心機使用時間分別達到100%、80%、60%以上,及時清除鉆井液中的有害固相。
以上配套措施和技術現場在現場進行了應用,目前共應用水平井18口,累計完成井總進尺81225m,平均機械鉆速9.86m/h,平均鉆井周期48.68d,平均建井周期54.89d,水平段總長18012m,平均水平段長1000.7m。三大質量全部合格,累計節約成本6300多萬元,創造出了可觀的經濟效益和社會效益,配套技術應用前后提速情況如表2所示。

表2 配套技術應用前后提速情況對比表
另外,蘇53-78-55H井完鉆井深4456m,水平段長1001m,鉆井周期35.0d,建井周期40.04d,平均機械鉆速11.62m/h,打破了2010年蘇53-78-35H井鉆井周期42.96d的水平井最快鉆井記錄。
(1)蘇里格氣田屬于低壓、低滲、低豐度大面積分布的巖性氣藏,儲層條件復雜、物性差、非均質性強、水鎖傷害嚴重,且單井改造后產量低、遞減速度快,鉆水平井是開發該氣田天然氣的主要途徑。
(2)蘇里格氣田水平井鉆井完井易發生漏失,跳鉆嚴重,易掉鉆具、牙輪,井塌,電測遇阻及卡儀器等事故及復雜情況。
(3)導向鉆井、井身結構及鉆具組合優化、個性化鉆頭設計、安全鉆進等配套技術的應用,提高了水平井鉆井速度,節約了鉆井成本,取得了較好的應用效果。
[1]楊勝軍,陳榮,朱禮平,等 .鐘擺鉆具在蘇里格區塊鉆井中的應用 [J].天然氣技術,2010,4(4):38-40.
[2]甘升平,趙茂,吳先忠,等 .優化鉆井技術在蘇里格氣田的應用 [J].天然氣工業,2007,27(12):71-73.
[3]李建奇,楊志倫,陳啟文,等 .蘇里格氣田水平井開發技術 [J].天然氣工業,2011,31(8):60-64.