趙忠梅,王瑞波
(1. 哈爾濱軸承集團公司 鐵路軸承制造分廠,黑龍江 哈爾濱 150036;2. 哈爾濱軸承集團公司 鍛壓分廠,黑龍江 哈爾濱 150036)
軟磨平面工序是軸承車加工中常見的工序。近年來,隨著車加工投料方式的多樣化發展,制定軟磨平面工藝稍有考慮不周,就會遇到了平面對外徑或內外徑垂直差嚴重超差問題。現將垂直差超差后對下工序的影響,及幾種常見的軟磨平面工藝進行分析。以便大家在實際生產中借鑒參考。
首先分析工件的夾緊原理,工件是在夾胎的徑向力作用下夾緊的。由于外徑垂直差誤差的存在如圖1 所示,工件在夾緊過程中容易產生偏置。所以外徑垂直差誤差值達到一定數值后對溝道、倒角及牙口加工質量均有影響。本文就軟磨平面工序對垂直差產生誤差做了具體分析。

圖1 套圈垂直差超差時對下工序加工質量的影響示意圖
磨削示意如圖2 所示。通過磁盤3通電給磁將工件1吸住,砂輪及磁盤各自以一定的轉速同方向轉動。磨削是利用砂輪與磁盤轉數差進行磨削的。單頭平面磨削工件時,只要磁力足以克服磨削所產生的力,使得工件牢固地吸在磁盤上,磨出來的工件的外徑垂直差就能達到技術要求。
雙端面磨床磨削示意圖如圖3 所示。在MZ7650機床上加工端面,由于雙端面磨床用兩個相反方向的砂輪同時加工工件的兩個端面,因此產生了較為特殊的磨削方式。

圖2 單頭平面磨削示意圖

圖3 套圈垂直差超差對工件加工的影響示意圖
在雙端面磨削時,力和力矩分布情況如下:
磨削示意如圖3 所示,工件采用一定的送料方式送入兩個導板之間。砂輪采用異向旋轉對工件進行磨削。從圖3 分析能看出,由于砂輪的異向旋轉產生的力方向相反,使得工件產生偏轉力矩 (H是工件寬度)至此可知磨量越大產生的偏轉越為嚴重。下面就不同的工藝及磨量進行試驗其結果如下。
試驗零件為6201,下同。原工藝過程:粗磨平面(MZ7650)→粗磨外徑→細磨平面(MZ7650)→細磨外徑。平面留量0.4-0.6mm。取測量試樣50件,其垂直差變化如圖4 所示。
試驗數據表明按原工藝加工,軟磨后垂直差超過0.06mm占60%,顯然無法保證下工序加工質量。需要說明的是,以上試驗結果是在放慢工件運行速度(導論角度2°30′)的條件下得出的。如按正常速度,質量會更差。顯然此工藝不行。按理想狀態分析,如果增加外徑留量足以使垂直差改過來, 但外內經垂直差也改不過來,加工倒角時會產生偏差。因此,這種工藝是行不通的。

圖4 原工藝垂直差變化圖

圖5 第一次調整工藝過程垂直差變化圖

圖6 第二次調整工藝過程垂直差變化圖

圖7 第二次調整工藝過程垂直差變化圖
將原工藝的軟磨工序部分過程略加調整:粗磨平面(Mz7650)→細磨平面(MZ7650)→粗磨外徑→細磨外徑(平面留量0.4-0.6mm)。試驗數據如圖5 所示。
這種工藝與原工藝相比垂直差在0.06以下者占70%,質量大有改善,但仍無法滿足下工序加工要求。
將改進工藝的粗磨平面設備改為M7475B,其工藝過程為:磨兩平面(M7475)→磨外徑(平面留量0.4-0.6mm)。試驗數據如圖6 所示。
這種工藝與原工藝及改進工藝一相比,垂直差的散差明顯減少,但超過0.06mm仍然高達60%。另外,M7475的加工效率太低,且平面廢品率也較高,對車外內徑及平面工序的基面要求較嚴,所以不反平面質量達不到要求,效率也不高。
其工藝過程與改進工藝一相同,但車外內徑及平面工序留給軟磨平面的留量由過去的(0.4~0.6mm縮減為0.2~0.4mm)。試驗數據如圖7所示。
試驗結果表明,采用以上工藝,垂直差在0.06mm以下占98%。可以滿足下工序要求,由于平面留量減少,不僅提高了軟磨平面效率,還可降低砂輪消耗,并且對車工工藝影響不大。
通過上述試驗表明,如果小批量生產,采用單頭磨削方式需對車加工要求較為嚴格;采用雙端面磨削大批量生產時,必須對平面留量嚴格控制。根據產品的型號不同采取不同的加工方法。雙端面磨削時最好采用多次磨削,以減少對垂直差的破壞程度,其工藝過程應這樣安排:粗磨平面→細磨平面→粗磨外徑→細磨外徑。