陳 劍
(中國水利水電建設工程咨詢西北公司 陜西 西安 710075)
念生墾溝堆積體位于金沙江中游某水電站壩前右岸的寬緩溝谷中,從前緣(金沙江邊)至后緣呈長“喇叭”型分布,高程從1500m至1700m,地形上大致以高程1610m為界構成兩級緩坡臺地,屬沖積、洪積、坡積、冰磧和崩塌及滑坡堆積等混合成因的堆積體,堆積物厚度一般30m~60m,總方量約1.7×107m3,堆積體天然狀態處于穩定狀態。堆積體前沿布置水電站導流洞進口明渠,底寬68m,底部高程為1500m,開挖成型邊坡為1∶1 和 1∶1.5。
2008年5月~8月,局部變形。右岸上游中線公路終端部位出現幾處邊坡鼓裂和路基開裂情況,EL.1690m平臺出現不均勻沉陷和未貫通小裂縫。主要成因為導流洞進口明渠開挖對堆積體進行切腳開挖:6月、7月、8月共開挖1.1×106m3,明渠部位(堆積體前沿)最大切深約45m(EL.1565m→EL.1520m);
2008年9月份開始,堆積體出現了不同程度大面積的變形和滑移現象。堆積體后緣處裂縫錯臺30多cm,堆積體中部最大錯臺也超過30cm,主滑區(強烈變形區)水平位移速率最大約170mm/d。強烈變形區長度800m~900m,寬度180m~200m,厚度30m~60m,體積約9.0×106m3。主要原因為分析如下:
(1)導流洞進口明渠繼續開挖:2008年底,堆積體前緣部位明渠已開挖至1510m高程,形成一個近SN向的深槽,長約350m,開口寬300m,槽底寬90m,最深處與原始地形高差35m,導流洞明渠外側變坡部位開挖邊坡已基本形成,最高開挖邊坡坡頂高程1603.5m,高差93m,內側邊坡仍在開挖之中。
(2)堆積體沖溝、平臺堆渣:堆積體右側堆積了導流明渠棄渣,共1.0×105m3;堆積體右側中下部堆積了1.5×105m3的導流洞洞挖料,前緣堆積高度約10m;堆積體中部堆積棄渣約2.0×105m3。同時在堆積體后緣原規劃的1#承包商營地場地平整工作已完成,中、前緣部分為回填最大填方厚度15m~20m。
(3)此時,工區已經是雨季,地表水增加,導致堆積體地下水位明顯上升。
綜上,念生墾堆積體發生滑移,其主要成因是切腳、加載、地下水位升高及其它的如擾動等因素造成的。
針對發生滑移的主要成因,采取了以下主要綜合治理措施:
排水措施是念生墾溝堆積體治理的重要手段,排水設施包括地下與地表排水,降低地下水位對堆積體的穩定有著很大的作用。地表排水主要采用排水孔、降水井、截水溝進行,地下排水主要采用排水洞,共3層,分別布置于在堆積體下部EL.1564m、EL.1614m、EL.1645m,洞徑為4m×5m。
(1)EL.1580m~EL.1700m之間堆積體減載,在堆積體EL.1580m設置平臺,EL.1600m設置30m寬馬道,兩層之間坡度1∶2.5;EL.1600m以上在EL.1620m設置一臺寬度6m的馬道,開挖坡度為1∶2~1∶4。本區域減載總方量約1.5×106m3。
(2)EL.1580m以下邊坡減載,本區域與導流洞進口明渠邊坡連接,與導流洞進口明渠開挖同時進行,其水平開挖深度約20m~50m,平均綜合開挖坡比1∶3,該區域開挖的主要原則為清除坡面較為明顯的凸起,使坡面平順。該區域減載總量約 1×106m3。
(3)堆積體左右側局部減載 5.7×105m3。




(1)導流洞明渠右側抗滑支擋措施。導流洞進口明渠位于念生墾溝堆積體上,明渠右側長320m,襯砌后底板高程EL.1500m,為保證明渠右側的念生墾溝堆積體在各種工況下的穩定,沿明渠底板右側邊緣布置兩排抗滑樁,樁高在30m~48m之間,深入最低滑動面以下13m~16m。EL.1510m高程以下堆積體厚17m~32m,在導流洞明渠底板以上至樁頂EL.1510m之間設置3排3000kN級預應力錨索,錨索錨入強風化、部分弱風化基巖,長度50m~60m,形成樁錨結構。根據抗滑樁受力特點及施工條件,抗滑樁D=2.2m,布置成兩排,樁頂使用鋼筋混凝土聯系梁進行連接,中心間距4.4m,共布置抗滑樁88根(其中Ⅰ期74根,Ⅲ期14根)。在EL.1510.0m~EL.1530.0m之間邊坡上布置2000kN級預應力錨索和貼坡混凝土,形成錨拉板結構,分擔滑動力,另外也可防止堆積體從EL.1510.0m以上滑出。
(2)EL.1600m高程抗滑支擋措施。在開挖形成的EL1600.0m高程平臺上布置抗滑樁,樁長在26m~50m之間,深入最低滑動面以下10m~18m。抗滑樁型式采用導流洞明渠右側采用的抗滑樁,孔徑為2.2m,在樁頂EL.1600m~EL.1595m之間設置2排2000kN級預應力錨索,錨索錨入強風化、部分弱風化基巖,長度50m~60m,形成樁錨結構。根據抗滑樁受力特點及施工條件,抗滑樁布置成兩排,兩排樁之間使用鋼筋混凝土聯系梁進行連接,形成框架結構受力,中心間距3m和4m,共布置抗滑樁100根(其中Ⅰ期41根,Ⅲ期59根),每根樁樁頂設置2000KN錨索,形成樁錨結構。為增加抗滑力,在EL.1600.0m~EL.1640.0m之間邊坡上布置2000kN級預應力錨索和貼坡混凝土,形成錨拉板結構。
(3)EL.1690m高程抗滑支擋措施。為了防止堆積體后緣部分的滑移體向下滑動時傳遞至EL.1600.0m的抗滑樁和錨拉板,致使EL.1600.0m的抗滑支擋措施受力過大,破壞已經形成抗滑支擋措施,于EL.1690m高程增加Ⅱ、Ⅲ期抗滑支擋措施,共設置26根截面尺寸為3m×5m和3m×6m鋼筋混凝土樁,每根樁頂設置2000kN、3000kN錨索,形成樁錨結構。
自堆積體滑移開始到綜合治理全部完成,對堆積體進行全程監測,根據監測成果,分析堆積體的滑移狀態,監測成果如下∶
監測成果分析:監測點最大水平位移為TP-09的16.653m,位移量較大的監測點主要位移方向向金沙江邊位移;從觀測時間上看,2008年11月底之前呈等速變形,12月初變形速率逐漸增大,進入加速變形,與導流明渠坡腳開挖和地下水變化有關。2009年1月以后位移速率明顯下降,變形趨緩。
監測成果分析:監測點最大水位移出現在點TP24上,為5.838m,方向金沙江邊位移;2009年4月份變形速率非常快,5月初開始速率趨緩,變形逐漸平穩,這是因為2009年4月始實施了應急回填壓腳處理措施。
監測成果分析:在2009年12月底導流明渠恢復開挖之前,堆積體表面變形速率在1mm/d以內,變形過程線平穩;2010年1月堆積體變形加速發展,平均位移速率為2.36mm/d,與導流洞進口明渠重新開挖有關;2月初開挖完后位移速率逐步趨緩,位移速率在2.88mm/d以內;各高程抗滑樁的抗滑支擋作用較為明顯。
監測成果數據顯示:隨著綜合治理措施的全部完成,堆積體已經穩定,典型監測點水平位移變化速率在0.18mm/d~0.33mm/d之間,變化不明顯,堆積體滑移得以控制。
念生墾溝堆積體地質條件復雜,地下水位高且分布不均,在工程擾動的情況下發生了變形滑動。根據對堆積體滑動原因的分析,主要采取的治理措施為三部分:卸載3.07×106m3,減少了滑動體的“原動力”,快速的降低滑動速率;排水:通過截水溝、排水洞減排地表水和地下水,降低了地下水位,增大摩擦系數;最大特點是通過抗滑樁和樁頂錨索聯合進行分級支擋,在堆積體的上、中、下部分別進行支擋,有效防止滑動體作用力的傳遞,達到了控制滑移的目的。
從監測資料表明,綜合治理方案合理,有效的控制了念生墾溝堆積體的變形及破壞。導流洞進口明渠最后一部分開挖過程中,1月中旬最大變形速率一度曾達到10.12mm/d,2月初開挖完后變形速率已減緩至2.88mm/d。經過念生墾綜合治理措施的施工完成,后期的監測數據顯示變化速率只有0.18mm/d~0.33mm/d,變化不明顯,堆積體滑移得以控制,堆積體綜合治理效果顯著。
[1]楊再宏《念生墾溝堆積體監測成果反饋分析》2010年3月.
[2]鄧軍《水電站樞紐區安全監測月報》2012年6月.