周廣利 (中石油大慶油田有限責任公司第二采油廠地質大隊,黑龍江 大慶 163414)
井震聯合技術在注聚開發后期調整挖潛的應用
周廣利 (中石油大慶油田有限責任公司第二采油廠地質大隊,黑龍江 大慶 163414)
處于注聚開發后期的一類油層,剩余油分布高度分散,但局部地區仍存在可觀的剩余油,只是在現有井網條件下,無法清楚的描述井間儲層關系和剩余油分布規律。而井震聯合技術中的地震資料能在空間高密度采樣,有效提供井間信息,在與生產測井資料聯合研究的基礎上,能夠建立高精度井間儲層地質模型,重構地下新的構造認識體系和儲層認識體系,識別出對剩余油分布起影響作用的小斷層和微幅構造,對注聚后期剩余油的高效挖潛至關重要。以井震聯合技術在南三西斷塊區進行注采系統挖潛為例,詳盡分析了該技術在開發調整中的應用效果,對于特高含水期油田的調整挖潛具有重要的指導和借鑒意義。
井震聯合技術;特高含水期油田;注聚開發;調整挖潛
南三區西部斷塊區位于薩爾圖背斜構造頂部西翼,一類油層聚驅區塊控制開發面積4.59km2,地質儲量460.41×104t,共有注入采出井57口,其中注入井24口,采出井33口,平均單井鉆遇砂巖厚度17.3m,有效厚度11.4m。2002年投入聚驅開發, 2009年12月底累計注入地下孔隙體積0.8384PV,區塊含水回升到86.29%,區塊開發明顯進入注聚開發后期階段。
2.1重構前斷塊區構造特征
薩爾圖油田南三區西部位于薩爾圖背斜構造的頂部,該背斜的樞紐走向為北北東向,背斜西翼較東翼陡,葡 Ⅰ 油組頂部地層傾角2.7~22.3°,區域內共發育斷層6條,斷層延伸長度均大于2900m,斷失層位從明水組至高Ⅳ油組,斷距均大于50m以上,最大斷距186.5m,葡Ⅰ油組頂部平均埋藏深度883.7m。

表1 南三區西部斷塊區重構前斷層數據表
注:N2指上新統;S指薩爾圖油層;G指高臺子油層。
斷塊區位于該地區背斜構造的西翼,斷層十分發育,根據2001年當時掌握的構造資料,葡Ⅰ油組共發育6條斷層,分為2組,其中北西向斷層斷距大,延伸距離長,控制了斷塊區的主體形態;北東向斷層屬于次一級斷層,斷層走向與北西向斷層近于垂直,斷層將該地區切割成5個小斷塊(見表1,圖1)。
2.2重構后斷塊區構造特征
2009年,為實現大慶長垣老區油田特高含水期的有效二次開發,開展了高精度三維開發地震精細油藏描述技術研究。應用高精度的井震聯合技術,對區域內的構造特征進行了再認識。通過三維高精度地震資料的綜合解釋,并與開發井資料結合后,在該區塊葡Ⅰ油組識別出新斷層15條,除背斜西翼新識別的2條大斷層外,其余大斷層走向與原來識別的基本一致,但延伸距離有所變化;小斷層數量上明顯增加。新識別小斷層大部分與主斷層和次級斷層交叉,呈近于垂直狀態,形成十幾個封閉和半封閉小斷塊,同時小斷塊內部又次生出一些延伸距離較小的小斷層。斷塊區構造形態變得更加復雜(見圖2)。

圖1 斷塊區聚驅開發前斷層分布圖 圖2 斷塊區井震聯合重構后斷層分布圖
在高精度三維開發地震與開發井聯合構造再認識后,南三區西部斷塊區斷層構造發生很大變化,受其影響儲層連通狀況發生明顯變化。由于老斷層延伸距離發生變化,同時又新增了15條大小走向不同的斷層,斷塊區被分割成十幾個小斷塊,儲層連通狀況明顯變差。河道砂連通厚度比例由67.3%降為63.4%,下降3.9%,其中多向連通厚度比例由29.6%降為14.9%,下降14.7%。因此受斷層遮擋影響,斷塊區注采極不完善,形成以斷層遮擋型剩余油為主的剩余油分布特征,進一步挖潛的潛力較大。
南三西斷塊區一類油層聚驅區塊,在井震聯合構造再認識和剩余油分析的基礎上,為充分發揮注聚后期聚合物的驅替作用,在現有井網基礎上,充分利用水驅井補孔完善斷塊區主力油層注采關系,有效挖潛斷塊區剩余油。共設計利用水驅井補孔26口井,其中注入井6口,采出井20口。方案于2010年7月份開始實施,截止2011年8月,已完成補孔方案21口,初步見到較好的開發效果。
4.1斷塊區日注入量增加,注入狀況得到改善
斷塊區利用水驅井補孔后,注入量有所增加,日注入量由補孔前的1032m3提高到1316m3,日增加注入量284m3:
1)利用水驅注水井補孔后,注入平穩 斷塊區5口注水井補孔后,初期平均注入壓力7.9MPa,平均單井日注水95m3,其中實施較早的2口注入井已于7月未轉注聚,注聚一個月,注入壓力上升1.48MPa,日注入量保持平穩。注入井補孔后累積增加斷區塊注入量2.0×104m3。
2)斷塊區原有注入井注入狀況得到改善 斷塊區利用采油井補孔后,原有注入井區出油方向增加,油層壓力得到釋放,注入能力增強,注入量穩定增加。統計較早實施補孔井區的8口注入井,補孔后平均注入壓力11.17MPa,日注入量945m3,與補孔前對比,平均注入壓力下降0.05MPa,日注入量增加402m3。平均單井日增注50m3,方案實施以來,井區注入井已累積增注4.88×104m3,注入狀況明顯得到改善。
4.2注采系統調整后,儲層連通狀況得到改善
南三區西部斷塊區利用水驅井進行注采調整后,河道砂連通厚度比例為64.4%,其中多向連通厚度比例由調前的14.9%提高到26.84%,提高11.94%,葡Ⅰ21、葡Ⅰ22和葡Ⅰ23單元,分別提高13.1%、22.59%和7.8%,葡Ⅰ4單元河道砂連通厚度比例提高到33.6%。儲層連通狀況明顯得到改善。
4.3斷塊區剩余油得到有效動用
斷塊區16口采出井補孔后,初期日產液1529t,日產油239t,含水84.37%,補孔初期日增液1250t,日增油193t,平均單井日增油12t。16口補孔井均見到補孔效果,其中初期單井日增油近百噸的高效井1口,初期日增油98t;初期單井日增油5t以上井9口。截止8月底補孔井累積增油7671t,預計年增油2.9×104t。
另外,由于斷塊區采出井補孔后,原有注入井注入狀況得到改善,注入井區相關油井二次見效,統計見效較明顯采出井3口,截止2011年8月底,已累積增油1392t。斷塊區采平面剩余油得到有效挖潛。
4.4重構斷層的展布形態和封閉性得到驗證
井震聯合斷層重新認識后,老斷層的展布形態和延伸距離發生變化的有5條,新增斷層15條。從措施井補孔后斷層兩側注采井的動態變化看,有4條小斷層封閉性不好,補孔后,斷層另一側注入井注入狀況明顯發生變化,統計4口補孔井區斷層另一側的3口注入井,補孔后注入壓力下降0.29MPa,日注入量增加231m3;展布形態發生改變的原有老斷層附近措施井補孔后,斷層另一側生產井產液量明顯下降,其中174#附近的水驅長關井南3-丁40-425井補孔后,初期日產液220t,該井生產2個月后,斷層另一側的南3-2-127井產液量由136t降為88t,日產液下降48t,反應老斷層延長后,封閉性不是很好;而位于166#斷層附近的南2-6-221井措施后,日增液70t,而位于斷層另一側的南2-丁6-P126同層系生產井,產液仍穩定40t左右,初步判定斷層封閉。
2013-06-27
周廣利 (1972-),男, 工程師,現主要從事油藏描述方面的研究工作。
TE327
A
1673-1409(2013)26-0082-03
[編輯] 洪云飛