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低品位含硒物料加壓浸出生產實踐

2013-11-12 07:09:42曾曉冬
銅業工程 2013年3期

曾曉冬

(江西銅業集團公司 貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)

1 引言

硒是一種稀散金屬元素,主要是從有色金屬冶煉過程的副產品中綜合回收,因而硒的產量很低。硒主要應用于半導體材料和光學材料領域[1-2]。

現有品位在45%左右成分復雜的硒物料,該物料直接作為原料生產二氧化硒或硒粉,由于雜質含量高、且部分硒以金屬間化合物形式存在,硒難以與雜質有效分離,導致生產效率低、成本高,同時難以保證產品質量。

這類硒物料需經精煉除雜后方可進入硒粉、二氧化硒產品生產線。傳統精煉工藝是用硝酸或氯酸鈉等強氧化劑氧化,使其氧化成亞硒酸,凈化除雜后,用液態二氧化硫或亞鈉還原溶液,得到硒粉。由于在溶解過程中使用硝酸或氯酸鈉,產生的二氧化氮或氯氣煙害較大,粗硒中金銀損失較大[3-4]。

加壓浸出作為一種清潔的濕法強化冶金新技術,具有浸取高效﹑流程短﹑無污染等優點,在復雜難處理物料浸出方面具有廣闊的應用前景。本文重點介紹低品位含硒物料的加壓浸出生產實踐[5-6]。

2 原料

硒物料典型化學成份見表1。

表1 硒物料典型化學成份/%

物料經XRD 檢測,無法探明物料中硒的賦存形態。

3 原理及工藝流程

針對硒物料雜質成分的特點,選擇硫酸介質下脫除銅等雜質,同時少量硒也酸浸進入溶液,為減少硒損失,可采用亞鈉加以還原沉硒。

將預處理渣配以燒堿投入攪拌槽,攪拌漿化后泵至10m3立式反應釜。密閉反應釜,升溫,鼓入壓縮空氣至釜內,反應釜內主要發生化學反應:

其中,M 為重金屬元素。

浸出液加入硫酸調節溶液酸度以提高溶液電極電位,再通二氧化硫進行還原:

圖1 含硒物料處理工藝流程

4 生產實踐

本文主要是在小型實驗研究的基礎上進行的工業試驗,試驗條件主要采取小型實驗最優條件進行。

4.1 濕法預處理

濕法預處理工藝條件:溫度80~85℃、液固比6∶1、攪拌時間4h,控制終點酸度5g/L、10g/L,考察終點酸度對預處理的影響。預處理液化學成分、預處理渣化學成分分別見表2、表3。

表2 預處理液化學成分/(mg/L)

由表2 知,酸度上升,預處理液中各金屬元素含量均有所增加,其中溶液中硒、銅、金、銻含量大幅度上升。酸度增加,預處理雜質的脫除效果更好,但同時硒的損失也增加。為盡可能脫除雜質,終點酸度保持10g/L 左右。

由表3 知,預處理液酸度增加,預處理渣銅含量大幅度下降,金、銀、銻、鐵均有所下降,硒品位增加。

預處理液硒含量1360mg/L、銅含量8.12g/L,可采用亞鈉進行還原沉硒,還原后液硒低于50mg/L,而還原渣硒含量40.36%、銅含量42.33%,再進行硒銅分離回收其中硒。

4.2 加壓浸出

加壓浸出工藝條件:浸出壓力1MPa、空氣流量220m3/min、液固比9∶1、初始堿度100g/L、浸出時間5h,重點考察反應溫度對浸出效果的影響。

反應釜通過蒸汽盤管加熱,升溫至130℃,停蒸汽,利用冷卻水控制反應溫度分別在135~140℃和125~130℃和115~120℃間進行浸出。為減少硒揮發損失,反應釜尾氣需經堿液吸收,方可進入除害塔。

表4 反應溫度對加壓浸出效果的影響

反應溫度控制135~140℃,浸出過程中發現尾氣雖經堿液吸收,但仍可見淡淡白煙冒出。從表4可見,在135~140℃下釜內部分硒直接揮發進入氣相,并隨廢氣從釜內排出,這導致硒液計浸出率和加壓浸出過程中硒回收率較低;反應溫度為115~120℃,硒液計浸出率較低,主要是重金屬硒化物未全部浸出,從而導致浸出渣含硒偏高。

因此,反應溫度選擇125~130℃。

表5、表6 是最優加壓浸出工藝條件下,批量生產實踐投入產出情況。

表5 加壓浸出工業生產投入情況

表6 加壓浸出工業生產產出情況

由表5、表6 可知,浸出渣硒含量加權平均值為6.09%,硒液計浸出率為90.35%,加壓浸出過程硒回收率為93.02%。浸出渣金含量加權平均值為4423 g/t,較含硒物料金含量(772 g/t)富集了5.7倍;浸出渣銀含量加權平均值為6.80%,較含硒物料銀含量(1.724%)富集了4.0 倍。浸出渣可返反應釜進行二次加壓浸出,硒含量可降至1%左右,金銀可得到進一步富集。

4.3 硒粉還原

浸出液加入硫酸調節溶液酸度,控制硫酸濃度40 g/L、溫度85℃,通入二氧化硫進行還原,得到的還原硒粉經水強化洗滌后主品位可達到91.20%。還原硒粉成分見表7。

表7 還原硒粉成分/%

5 結論

(1)含硒物料經濕法預處理,可有效脫除雜質,富集硒。控制終點酸度10g/L,預處理渣硒含量由43.84%增加至65.83%;雜質元素銅、鐵、鉛、錫、銻分別由5.25%、1.47%、3.19%、0.54%、1.12%降低至0.67%、0.78%、2.65%、0.43%、0.65%。

(2)加壓浸出過程中反應溫度控制在125~130℃,浸出壓力1MPa,浸出渣含硒降至6.09%,硒液計浸出率90.35%,硒回收率93.02%。浸出渣金含量為4423 g/t,較含硒物料金含量(772 g/t)富集了5.7 倍;銀含量為6.80%,較含硒物料銀含量(1.724%)富集了4.0 倍。

(3)控制浸出液硫酸濃度40 g/L、溫度85℃,通入二氧化硫進行還原,得到的還原硒粉經水強化洗滌后主品位可達到91.20%。

[1]韓漢民.高純硒的制備[J].江蘇化工,1993,21(4):36 -38.

[2]王紅艷,張莉,張勝義,等.納米硒的制備及表征[J].淮北煤炭師范學院學報,2004,25(3):36 -39.

[3]周令治.稀散金屬冶金[M].北京:冶金工業出版社,1988.

[4]蔡世兵.從高品位硒、碲廢料中分離回收硒和碲[J].濕法冶金,2008,27(1):35 -37.

[5]徐志峰,嚴康,李強,等.復雜硫化銅精礦加壓浸出動力學[J].有色金屬,2010,62(4):76 -82.

[6]徐志峰,聶華平,李強,等.高銅高砷煙灰加壓浸出工藝[J].中國有色金屬學報,2008,18(1):59 -64.

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