趙恒亮
(國網浙江義烏市供電有限公司,浙江 義烏 322000)
電纜中間接頭有熱收縮接頭、預制式接頭、冷縮式接頭等多種型式。熱收縮接頭是套在電纜導體連接部位外面的絕緣和護套管材,采用熱縮材料;冷縮式接頭基于擴張支撐原理,取出支撐物就能自動收縮復位,不需加熱;預制式接頭一般采用硅橡膠或乙丙橡膠材料,主要通過應力錐來疏散電場,由于橡膠具有彈性,因此接頭安裝方便,界面性能得到極大提高[1-2]。
電纜中間接頭用于連接電纜,本應有與電纜一樣的機械性、電性能及化學性能,但是由于接頭施工工藝復雜、施工環(huán)境難以控制、運行環(huán)境惡劣等因素,使得電纜接頭成為電纜線路中最薄弱的環(huán)節(jié),電纜接頭故障時有發(fā)生。常見的接頭故障有外力破壞和機械損傷、接頭安裝工藝及接頭質量問題、腐蝕與進水[3-6]等。如制作冷縮式接頭時,三相冷縮絕緣套管同在中心位置,若有不平整,包繞防水帶中會有皺折,造成包纏不緊密而導致接頭進水受潮;熱收縮式接頭因熱縮材料老化或收縮時界面壓力不強,同時因水的滲透性、擴散性極強,接頭附件內的水會擴散、滲透,導致接頭進水。據有關報道,腐蝕與進水占電纜接頭失效故障的8%,在沿海地區(qū)腐蝕與進水現象更為嚴重,因此研究電纜中間接頭防水措施具有重要的工程實際意義。為此,本文介紹將3M ScotchcastTM525BG防腐防水涂料應用于電纜接頭防水的有關試驗,研究525BG防腐防水涂料的技術性能,為提高該防腐防水涂料的應用可靠性提供科學依據。
根據電纜中間接頭運行環(huán)境和運行時的外表面溫度,以及中間接頭、電纜絕緣層之間的界面隨著負荷的變化而發(fā)生熱脹冷縮(也稱呼吸效應)的情況,設計了鹽霧試驗、附著力試驗、60℃水煮等多項試驗。
氯化鈉:分析純,國藥集團化學試劑有限公司產品;ScotchcastTM525BG∶3M公司產品;Scotchkote 020∶3M公司產品;P240干磨砂紙∶3M公司產品;PVC∶上海華譜公司;烘箱∶heraeus公司產品;循環(huán)腐蝕鹽霧老化箱∶Q-lab公司產品;萬能試驗機∶英斯特朗公司產品。
1.2.1 試樣制作
以冷軋鋼板(100mm×100mm×6mm)為基材,表面經鋼珠噴砂除銹至ISO 8501 Sa 2.5級,粗糙度75μm。用干燥空氣吹掃表面后,將3M ScotchcastTM525BG A與3M ScotchcastTM525BG B以3∶1比例混和均勻,用刷子刷涂于經表面處理后的基材上,涂膜厚度500μm,室溫固化24 h。
1.2.2 試驗方法
參考標準ASTM B117-2009進行鹽霧試驗,時間5000 h。
1.2.3 試驗結果及分析
試驗結果如表1及圖1所示。由表1可知:經過5000 h的鹽霧試驗后,525BG涂料與基材有良好的結合力;盡管鹽霧試驗前在涂層表面劃有露出基底的劃痕,經過5000 h的鹽霧腐蝕后,劃痕附近的涂層與基底結合良好,不容易剝落,劃痕寬度未見明顯擴大,表明525BG耐鹽霧腐蝕能力較好。

表1 鹽霧試驗結果

圖1 鹽霧試驗結果
1.3.1 試樣制作
將PVC試樣裁剪成長條形,長5cm、寬2cm,表面用3M Scotchkote 020清洗劑進行處理,再用3M P240砂紙進行打磨,直到表面無光,呈毛紋狀。再用Scotchkote 020清潔表面雜物,將3M ScotchcastTM525BG A與3M ScotchcastTM525BG B按3∶1比例混和均勻,涂在PVC條形試樣上,試樣與試樣之間搭接面積為2cm×2cm=4cm2,涂膜厚度0.3mm,室溫固化24 h。
1.3.2 試驗方法
按照標準ASTM D1002進行拉拔試驗。由萬能試驗機施加拉拔荷載,加載端的移動速度為200mm/min。
1.3.3 試驗結果及分析
試驗結果如表2所示。由表2可知:3M ScotchcastTM525BG與PVC之間存在較大的附著力,平均附著力為2.0 MPa,表明525BG與PVC之間不僅僅是物理的接觸,還存在一定程度的化學結合,該項結果對于將525BG用于電纜接頭的防水處理起到至關重要的作用。

表2 剪切附著力測試結果
1.4.1 試樣制作
截取長度為15cm的電纜,外護層材質為PVC,表面用3M Scotchkote 020清洗劑進行處理,再用3M P240砂紙進行打磨,直到表面無光,呈毛紋狀,再用Scotchkote 020清潔表面雜物,將3M ScotchcastTM525BG A與3M ScotchcastTM525BG B按3∶1比例混和均勻,涂抹電纜10cm,保留5cm電纜外護層裸露,涂膜厚度0.5mm,室溫固化24 h。
1.4.2 試驗方法
參考GB 12706標準,將電纜置于60℃自來水中進行水煮直至失效。
1.4.3 試驗結果及分析
試驗結果如表3所示。由表3可知:經過3個月的水煮試驗后,525BG與電纜PVC之間仍存在較強的附著力,未發(fā)生涂料層脫落現象,水分未進入525BG與PVC的界面。

表3 水煮實驗結果
2012年6月,對千島湖某個積水較嚴重的電纜中間接頭井(在雨季此井中的電纜接頭幾乎全部浸泡在水中)的電纜涂抹了525BG,涂抹1個中間接頭所需時間約20 min,525BG用量約為0.5 L。1年后,涂抹525BG防護涂料的電纜中間接頭沒有發(fā)生明顯變化,525BG涂層沒有變色或脫落,與PVC外護層仍保持良好的附著力。對該項應用的后續(xù)效果還將繼續(xù)觀察。
根據防腐防水涂料本身的特性以及以上試驗數據的分析,可得出以下結論:
(1)3M ScotchcastTM525BG對PVC材料有較好的附著力,約2.0 MPa,有助于阻隔水分進入中間接頭。
(2)經過3個月的水煮試驗,525BG與電纜外護層PVC仍有一定的附著力,水分仍未進入525BG與PVC界面,表明在一定溫度下,525BG對中間接頭有較好的防水作用。
(3)5000 h的鹽霧試驗表明:525BG在惡劣的環(huán)境下仍能保持良好的防護作用,可為中間接頭提供一定的防腐防水保護。
電纜中間接頭的安全運行在電網中起著非常重要的作用,如何應對環(huán)境的變化,使用高性能防護手段成為當前迫切需要解決的問題。3M ScotchcastTM525BG防腐防水涂料以其卓越的性能和成功的運行經驗,成為同類防護手段中的佼佼者。目前已經運用于全國部分區(qū)域電網,積累了大量的運行經驗。
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