趙 原 李迎麗 何其偉
作者通聯:中石油遼陽石化分公司芳烴廠 遼寧遼陽市111003
E-mail:zhaozhensuang@petrochina.com.cn
中石油遼陽石化公司從上世紀80年代開始進行設備狀態監測與故障診斷技術的應用與探討,在設備故障征兆、故障原因與故障處理等方面進行了深入的研究,建立了比較完善的設備故障數據庫,積累了豐富的設備故障診斷經驗。為能更好地提高集團公司對關鍵機組設備的整體管理水平,以中國石油天然氣股份有限公司化工板塊的在線監測系統為平臺,建立了設備維修專家的遠程診斷系統,實施多工種協同服務,企業和異地專家對設備故障共同進行實時診斷,使故障得到及時處理,保證設備正常運行。
遠程實時監測診斷中心采用網絡拓撲結構,以中國石油股份公司設備故障診斷中心為主站,各分公司為分站(圖1)。遠程監測診斷中心由遠程中心、分公司數據服務器以及現場數據采集器組成,包括大型數據服務器陣列、數據存儲器和專用軟件等,對各分廠機組運行數據長期存貯和管理,為總公司管理人員提供機組自動運行統計和各種報表自動生成,具有各級診斷專家和工程師診斷功能,為行業專家提供網上共享的工作平臺。遠程中心結構見圖2。
寧夏石化分公司合成氣壓縮機組103-J/JT(圖3)于2007年7月開車運行,運行狀況良好。2007年9月9日透平兩端軸瓦振動同時驟增,10s后連鎖停車。遠程中心發現此情況后對遠程診斷系統中該機組的振動趨勢圖、波形頻譜圖、軸心軌跡圖等進行分析,遠程診斷機組振動原因。


圖4顯示出該機組振值在某個時刻瞬間迅速增長;測量透平兩端各測點振動值分別為 XI-31V 207.3μm、XI-31H 179.4μm、XI-32V 160.4μm、XI-32H 132.5μm;由圖6~圖9可以看出,機組振動以工頻占主導;振動軸心軌跡為橢圓形(圖10)。


通過遠程診斷認為,機組在工藝未做任何調整,操作正常的情況下,透平兩端軸瓦四個測點的振動同時驟增、連鎖停車,透平兩端軸瓦四個測點的振動以工頻占主導,原因是透平轉子故障。根據遠程診斷中心診斷意見,對機組進行解體檢查后發現,透平轉子第一級葉片有一片斷裂,未對其他葉片造成損傷,與遠程診斷結果相符。



烏魯木齊石化分公司二氧化碳壓縮機組102-J/JT(圖5)于2008年7月停車檢修,更換了高壓缸轉子,7月28日開車后高壓缸測點xi109的水平方向和垂直方向振動值就超過報警值,都達到了 130μm; 測點 xi108v振值為 77μm,xi108h振值為34μm。xi109v和xi108h振動有增長的趨勢,xi109h振值已達到了 165μm,xi108h振值增大到 49μm( 圖 11)。 從圖 12~圖 15中可以看出,該機組振動以工頻占主導,兼有0.5倍頻成分;軸心軌跡為雙環橢圓(圖16)。

通過上述遠程診斷認為,機組在7月28日開車以后,高壓缸測點xi109的水平方向和垂直方向振動值就超過報警值,并且隨著時間的推移,振動有增高的趨勢。從波形頻譜圖上看,所有測點的振動以工頻占主導,伴有明顯的0.5倍頻率成分,該機組高振動是由于高壓缸轉子軸系不平衡且軸瓦間隙不良,導致油膜失穩造成的。建議調整該機組的潤滑油溫消除油膜失穩,如有檢修機會立即停車對該機組高壓缸轉子進行動平衡處理,回裝時注意調整軸瓦間隙。停車且按建議進行檢修后,該機組振動故障消除。
關鍵機組遠程實時監測診斷管理系統的應用,可對全廠所有大型機組進行全天候的不間斷監測,并不斷地向生產調度、機動管理、診斷、維修部門及廠部領導發送實時數據,為逐步實現由定期強迫維修變為預知維修提供條件;為關鍵機組的優化設計和制造提供相關參考數據,大大地提高大機組的全員優化管理水平,為企業節省大量人力物力。 W13.02-31

