陸春燕 肖向虹
攀鋼集團鋼鐵釩鈦股份有限公司發電廠 四川攀枝花市
攀鋼發電廠3#機組為100MW機組,配備2臺高壓加熱器(簡稱高加),為立式串聯布置,疏水逐級自流,水位采用自動調節。2012年3月,3-2#高壓加熱器給水管道進水彎管于機組開啟過程中發生爆裂。該彎管設計為Φ273mm×22.2mm的90°熱壓彎頭無縫鋼管,材料st45.8Ⅲ(20G)。機組開機時,最高工作壓力17.81MPa,機組帶10萬kW·h負荷時管道工作壓力為15~16.5MPa,溫度達195℃左右。爆管當日機組帶4萬kW·h負荷,給水母管道壓力為16.78MPa,溫度在90℃左右。該管道累計運行已達102 496h。
爆裂發生在彎管段,爆開的殘片已脫離管體并墜地。圖1為炸開的彎頭部位,基本上沿彎曲點分離,但沒有超過彎曲切線點。裂口距上端焊縫400mm,距下端焊縫100mm。裂口長460mm,寬300mm。宏觀斷口上顯示兩個斷裂源:一處在右邊斷口中部的缺口區,管壁厚度已減薄到12mm;另一處在左邊斷口中部,長70mm,深11mm的疲勞裂紋,但管壁無明顯減薄(圖2)。圖3顯示左邊斷口外貌及斷裂源,疲勞裂紋起于鋼管外表面。上邊斷口管壁幾乎未減薄。圖4為下邊斷口外貌,斷口邊緣顯示多條原始裂紋。
對彎管進行外徑和厚度檢測,發現彎管最大直徑278mm,最大壁厚21mm、最小壁厚19mm,管壁厚度不均勻。與設計值相比(設計值Φ73mm×22.2mm)外徑相差5mm,壁厚小于設計要求。

圖1 炸裂的彎道外貌
在鋼管直管段切取試樣,用直讀光譜儀檢驗爆管的化學成分,結果見表1。爆管的化學成分符合GB/T 5310-1999高壓用無縫鋼管標準中對st45.8Ⅲ(20G)鋼的技術要求,但含有其他元素,如:Ali-0.035 Mo-0.0048,Al-0.0148,Alsol-0.0119,Sb-0.039 Sn-0.083,As-0.035。
直管段部分緊挨焊縫切取的橫截面鋼管,磨平、熱鹽酸水溶液浸蝕后的低倍組織形態見圖5。可見原始鋼管不圓,且厚度不均,測量最大直徑約為277mm,最小直徑約為270mm;最厚處壁厚約24mm,最薄處約17mm。通過斷裂源切取的環狀試樣,仍然顯示管壁厚度不均勻(圖6)。

圖2 東邊斷口外貌及斷裂源(缺口處)

圖3 西邊斷口外貌及斷裂源

圖4 南邊斷口外貌,斷口邊緣顯示多條裂紋

表1 鋼管的化學成分 (%)
原始鋼管失圓且壁厚不均勻,是在彎管時可能由于內部支撐不足,或120°弧面加熱控制不良,致使彎管變薄加劇。注意到嚴重變薄發生在彎管東側,并非于鋼管彎頭外弧側,足證加熱部位及彎曲方向發生偏差。

圖5 緊挨焊縫切取的橫向磨片的低倍組織圖
分別直管段緊挨焊縫處及兩個斷裂源區切取試樣,于拋光態檢驗出嚴重的集中夾雜(圖7)。浸蝕后的試樣,直管段的組織為晶粒細小的鐵素體+珠光體,屬無縫鋼管熱軋態組織。彎管斷裂源區組織(鐵素體+珠光體)較前者粗大,有所變形(圖8)。彎管斷裂源區組織(鐵素體+珠光體),亦較粗大(圖9)。

圖6 通過斷裂源切取的半環狀試片

圖7 所取試樣拋光態下的夾雜形態

圖8 東邊斷裂源區組織
鋼管中出現集中夾雜說明材料存在一定的脆性。彎頭的組織粗于直管段,則推測彎管彎制時加熱溫度過高,且彎制后管道又沒經熱處理工序去細化組織。
(1)體視顯7鏡斷口觀察。斷口及斷裂源區顯示結晶狀脆斷特征(圖10),圖11為斷口裂紋源區的形貌,其斜向觀察見圖12。由圖12可見斷裂起源于皮下大夾雜。

圖9 西邊斷裂源區組織

圖10 西邊斷口裂紋源的形貌

圖11 東邊斷口裂紋源形態

圖12 東邊斷口斷裂起源于次表面夾雜
(2)掃描電鏡斷口觀察。斷口裂紋源區觀察到密集夾雜(圖13及表2),其裂紋擴展區顯示拉長的韌窩(圖14)。斷口裂紋源區的斷口形貌見圖13,于低倍率下可見大量夾雜,裂紋擴展區斷口形貌為穿晶解理和韌窩混合,且有大量夾雜(圖14)。說明材料存在脆斷特征。

表2 斷口裂紋源區的SEM形態中元素含量

圖13 斷口裂紋源區的SEM形態(白亮點為夾雜)

圖14 斷口顯示拉長的韌窩

圖15 斷口疲勞源區的斷口形貌

圖16 裂紋擴展區(其間有大量夾雜)
3-2#高加給水管彎頭爆管當日,因鍋爐故障,汽輪機打閘停機,此時高加保護動作,高加給水進口門自動關閉。在機組負荷恢復時,操作人員在高加水側沒有正常投入前,錯誤先投入高加汽側,50s后開啟高加電動門組投入給水,隨即給水管彎頭爆裂。此過程中1#高加出水溫度一直維持在90℃左右。
對高加給其他水進出口彎管、直管及焊縫進行了外觀、磁粉及超聲波檢測,發現高加給水進出口彎管中有兩個彎管背弧面分別有一條表面裂紋,長41mm,經打磨后缺陷消除;另有一彎管最大壁厚21mm、最小壁厚19mm,管壁厚度不均勻,最小壁厚小于設計要求;其余彎管及直管未見明顯缺陷。
高加給水彎管爆裂處是在水平管段延伸位置,此處長期受管內給水的沖擊。1#高加至2#高加之間8m長的給水管道有6個彎頭,直管道短,應力集中在彎頭處。
爆裂的彎管存在原始材料缺陷及彎管加工缺陷。一方面該彎管屬疲勞開裂,疲勞源在東西兩側,皆起源于材料缺陷,即彎管中含有大量非金屬夾雜,斷裂起源于皮下大夾雜,其斷口穿晶解理且其間混有淺的韌窩形貌,說明材料已有明顯的脆化特征。另一方面彎管存在制造質量缺陷。首先,原始鋼管失圓且壁厚不均勻,在彎管時可能由于內部支撐不足,或120°弧面加熱控制不良,致使彎管變薄加劇。其次,檢驗中發現鋼管彎頭的組織粗于直管段,出現閃爍狀結晶狀斷口及穿晶解理斷口形貌。可能鋼管在彎制時加熱溫度過高,彎制后又沒經熱處理細化組織,發生應變的彎管,由于未經退火或正火熱處理,使用溫度受熱加速了應變時效的脆化過程。
高加給水管道本體結構設計不合理,1#高加至2#高加之間8m長的給水管道有6個彎頭,因受空間的限制,直管道短,柔性弱,不利于彎管應力的釋放,應力集中在彎頭處。
因停機后的每次開啟,在內壓的作用下,于缺陷根部受到拉應力而萌生疲勞裂紋,加上系統的振動,使疲勞裂紋擴展。本次管道爆裂是在鍋爐故障打閘停機后,系統重新開啟過程中發生的,由于操作不當將高加汽側先于水側投入運行,隨后立刻通過給泵投入給水,此時,高加給水彎管受管內給水沖擊力的作用,疲勞裂紋加速擴展,當裂紋擴展到不能承受內壓時便發生了炸管。由于材料已經脆化,裂口沒有大面積屈服或鼓脹效應,不是以液體泄漏方式松弛應力,而是以脆斷釋放能量,因此整塊脆裂飛離管體。
根據分析結論,發電廠擬定對同一時期、同批次進廠的8個相同材料和規格的給水管道彎頭進行更換處理。特別制定彎管備件制作的技術條件,要求彎管制造、安裝和驗收按《電力建設施工及驗收技術規范》(管道篇)、GB 5310-2008《高壓鍋爐用無縫鋼管》、DL/T 515-2004《電站彎管》、DL/T 438-2009《火力發電廠金屬技術監督規程》等規程進行制造和驗收。
在備件制造過程中,派駐專業人員對備件的材質、機械性能、制造工藝、檢測化驗等進行全過程監督。確保備件材料、彎制、熱處理、各項檢驗等符合技術要求、標準和規范,避免上述類似缺陷的產生。
在檢修過程中,及時調整給水管道支吊架。減少因的支撐吊架的松動、管道振動等造成彎道彎頭及焊縫應力集中的現象。并利用3#機組小修機會,對3-1#至3-2#高加之間的給水管道及自動旁路管道進行更換,包括Φ273mm×24mm直管12.3m、Φ273mm×24mm 90°彎頭 6 個、Φ133mm×12mm 直管 16m、Φ133mm×12mm 90°彎頭 12個;Φ28mm×2.5mm 排氣、放水管各3根。
在焊接過程中,重視焊接質量的把控。請教攀研院焊接專家,制定嚴密的焊接施工方案,安排具有資格和焊接經驗豐富的焊接人員,嚴格按施工方案進行施工。并對3#機高加給水管道施工的所有焊口進行100%的無損探傷檢驗,直至焊縫質量檢驗合格。
在運行中,強調高加在投運或停運過程中的操作規范,即延長高加投運前的暖管時間、控制投運過程中溫升和停運時的降溫速度、控制好高加水側壓力,同時注意投汽、水側的順序等。
另外,利用機組大小修機會,加強對該彎頭進行不定期檢驗,盡早發現問題,排除再次發生爆管的可能。
通過對3#高加給水管道彎頭爆裂的原因分析,采取了相應的對策和措施,并進行有效的實施,保證了電廠高加給水管的安全運行。該機組運行至今,3#高加給水管道運行正常,沒有發生泄漏和爆裂等事故。