彭德安
大冶有色金屬有限責任公司稀貴金屬廠 湖北黃石市
稀貴金屬廠硫酸鎳車間,利用電解脫銅后液生產結晶硫酸鎳,生產工藝是把電解脫銅后液灌入反應釜中,向反應釜夾套通蒸汽,將脫銅后液灌濃縮,濃縮過程中反應釜內產生含酸霧蒸汽,酸霧蒸汽通過板式換熱器冷卻系統生成冷凝水,濃縮過程中產生的濃縮液灌入冷凍結晶槽,濃縮液在制冷鹽水機組作用下冷凍結晶,生成結晶混合物,結晶混合物通過壓濾機壓濾,產生的濾渣即是結晶硫酸鎳產品,該產品年產結晶硫酸鎳2000多噸,生產工藝流程見圖1。濃縮反應產生的含酸蒸汽,由真空換熱系統換熱生成冷凝水富集回收,再返回到銅電解重復利用。真空換熱系統的水環真空泵,每天外排大量工作水,既浪費又污染環境。如果外排水能循環利用,則可減少水排放,降低生產成本。
(1)真空換熱系統由7臺BK0.8B型板式換熱器及8臺HTB-SK-80型真空泵等設備組成。真空泵是水環式的,需要工作水35L/min·臺,耗水量大,7臺真空泵(開7備1)每天共需要工作水350多噸,沒有循環利用,全部外排。

圖1 工藝流程
(2)水環式真空泵工作水的水質和溫度。正常情況下,呈弱酸性(pH值6~8),但特殊情況下,也就是在含酸性冷凝水進真空換熱系統情況下,呈酸性(pH3~4);排水水溫夏季>40℃,其他季節20~40℃。要求真空泵進水的水質呈弱酸性,水溫<40℃即可。如果排水呈酸性(pH3~4),易腐蝕真空泵,導致停機;如果排水水溫>40℃,真空度降低,影響生產。
為了達到水環式真空泵工作,制定了較詳細的方案(圖2),方案工作原理:水環式真空泵工作水流入回水池,通過液下泵(開1備1)抽至冷卻塔變為冷卻水,冷卻水排入高位水槽,高位槽的水(真空泵工作水)通過進水管進入真空泵,從汽水分離器排出的水(回水),通過回水管排入回水池。

圖2 水循環利用方案
為了穩定回水池水的弱酸性,在裝置中安裝一套自動中和系統(圖3),系統具備在線檢測回水池pH值功能,可根據回水池pH值自動計算投加堿液,將循環水pH值控制在6.5~8。堿量大小可直觀顯示、計量,數據記錄保存,并且控制參數根據要求隨時可以修改,可檢測循環水池液位并自動補充清水,可在線稀釋配制堿液,堿液反沉降式過濾以及在線顯示回水池水溫。
自動中和系統工作原理:當pH探桿1或2探到低位水池回水呈酸性時,電磁閥4或3(此時截止閥7開啟,截止閥5、6關閉)工作管路打開,帶壓的進水流入脈動式制動投藥機內,使堿池管與出水管聯通,堿液自動流入低位水池,達到中和的目的。
為了保養自動中和裝置,定期對其進行沖洗,工作原理是截止閥7關閉,截止閥5、6打開,脈動式制動投藥機內部管路聯通,進水在管線流動排出,達到沖洗的目的。為了使循環水溫穩定40℃以下,在高位水槽之上安裝30m3/h的冷卻塔,達到回水充分冷卻的目的。
整個真空泵工作水循環利用系統方案的實施,從節省的原則出發,充分利用現場條件,在真空泵廠房屋頂上砼制高位水槽,利用廠房屋頂當作高位水槽的支架平臺,利用廠房不用的沉淀池作為低位水池。該系統僅新增冷卻塔1臺、液下泵2臺、自動中和裝置1套、水管、閥門等設備材料,投入的經費較少。
這套真空泵工作水循環利用系統,運行安全平穩,管路通暢,操作簡易。自該系統方案,成功實施后,一是每天節水350t,降低了硫酸鎳的生產成本,提高了經濟效益;二是減少水排放,響應國家節能減排的政策要求,產生了一定的社會效益。
為執行國家節能減排政策,節省用水,正在實施其他生產系統真空泵工作水循環利用方案。廠老焙燒系統有HTB-SZ-125型真空泵8臺(開4備4)是全天候運行的,需要工作水70L/min·臺,每天需要工作水400多噸。由于是老系統,受生產工藝及場地條件限制,該系統真空泵工作水循環不能利用。新建焙燒系統有HTB-SZ-125型真空泵12臺,考慮新建焙燒系統的真空泵工作水是外供水,水價高,在廠職能部門的要求下,設計單位設計了真空泵工作水循環利用系統,若該系統成功實施,正常運行,每天可節水1200t。