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低濃度酸性氣選擇氧化工藝技術優化總結

2013-12-23 05:52:36王碧琳孫文峰
化工設計通訊 2013年1期
關鍵詞:優化

王碧琳,孫文峰

[山西陽煤豐喜肥業(集團)有限責任公司,山西運城 044000]

隨著經濟的快速發展及世界能源價格的飆升,我國煤化工領域迎來了一個快速發展的時期。煤、石油、天然氣的大量開采、加工及使用,燃煤過程產生的SO2和煉油過程產生的酸性水、酸性氣和含硫煙氣等硫化物的大量排放,使環境污染日益嚴重,嚴重影響著人類健康,環境污染成為人們普遍關注的一個問題。山西陽煤豐喜肥業(集團)有限責任公司作為山西省最大的煤炭化工企業之一,具有高能耗、高污染的特點,在生產過程中會產生大量的廢氣。如何有效利用這些資源,提高資源利用率,成為煤炭化工企業關注的焦點。圍繞著工業氣體、化工廢氣脫硫并回收硫磺技術,世界各國進行了大量的研究和開發工作。

近年來在煤化工脫硫領域中,對于胺法、砜胺法等脫硫溶液再生析出的含H2S 酸氣,大多采用克勞斯裝置回收硫磺,而目前再生裝置酸性氣處理隨H2S的濃度不同,形成不同的工藝技術流程,主要有Claus硫回收裝置及其延伸技術Superclaus、Euroclaus等酸性氣處理技術,要求H2S濃度在25%~93%之間;后Linda公司又開發出低濃度酸性氣(H2S 濃度為0.5%~3%)處理技術,但其耗資巨大,故而許多廠家未使用。對于低濃度酸性氣(H2S 濃度為0.5%~3%)的處理,純國產化技術在國內尚屬空白。

1 甲醇工藝低濃度酸性氣處理

在低濃度酸性氣的處理上,陽煤豐喜集團甲醇裝置采用絡合鐵工藝技術脫除再生氣中的H2S,該工藝流程復雜,操作麻煩,并且絡合鐵溶劑的腐蝕性極強,對設備、管道材質要求高,溶劑再生過程不易控制,硫磺泡沫提取困難,溶劑的輔材價格高昂,成本高,給生產的運行成本帶來壓力,并且排放不能達到國家排放標準。

2 低濃度酸性氣選擇氧化工藝技術

2008年6月12日,陽煤豐喜集團與淄博海川精細化工有限公司共同研發的低溫、低濃度選擇性催化劑制硫工藝新技術,首次工業應用在臨猗分公司年產200kt甲醇二期,一次開車成功,填補了國內空白,裝置純國產化,保證硫回收尾氣達國家排放標準(GB14554—93惡臭污染物排放標準及GB16797—1996大氣污染物綜合排放標準新建裝置SO2排放標準)。

2.1 工藝原理

含H2S的酸性氣與空氣混合被加熱至180~220℃,送至反應器,在此H2S被直接氧化,反應器出口溫度在250~280℃之間,硫在下游分離器內析出。反應方程式:

2.2 工藝流程

氣體流程 來自位阻胺脫硫的酸性氣體(H2S含量0.3%~3%、壓力0.045MPa、溫度40℃)經酸性氣分離器分離掉其中的水霧,與空分來的0.5MPa空氣混合,經酸性氣預熱器被加熱至200℃后,一同進入反應器(空氣流量的調整,通過已測定的酸性氣濃度和流量,得到H2S絕對指數,由計算機的控制模塊來控制)。240℃左右的反應氣出來后進入冷凝器,硫冷凝器既要把出口的氣體溫度冷卻下來,又不能把溫度降得太低,以免產生硫堵。進入硫冷凝器的高溫氣體,在殼程產生低壓蒸汽,通過控制低壓蒸汽壓力來控制冷凝溫度,副產的低壓蒸汽送往除氧器,控制硫冷凝器蒸汽壓力在0.2MPa左右(副產蒸汽也可以作伴熱蒸汽用)。從硫冷凝器來的125℃左右酸性氣直接進入硫分離器,在硫分離器中氣體夾帶的硫霧沫在除沫網中被分離下來,分離下來的液硫進入硫固化裝置,硫分離出來的尾氣進入后續洗滌裝置,經洗滌器洗滌,降溫后送出界區。

水洗流程 一次水或循環水從管網送到洗滌塔底部,和循環使用的洗滌水一道經洗滌液泵輸送至洗滌塔上部,對硫回收尾氣進行洗滌與降溫,系統多余的洗滌水送至污水處理站。

鍋爐給水及蒸汽流程 硫冷凝器用水由脫鹽水管網提供,產生的蒸汽作暖氣伴熱用或送往除氧器。

2.3 硫回收運行情況(表1)

2.4 存在的問題

(1)系統進口濃度低,反應熱少,反應器溫度難控制。

表1 催化氧化制硫工藝運行數據

(2)硫磺回收效率偏低,實際生產中回收率一般為65%左右。

(3)尾氣中排放的H2S 和SO2高(H2S 176.68mg/m3,SO281.3mg/m3)。

(4)進口溫度高,使用外來2.5MPa蒸汽,壓力波動大,蒸汽消耗量大。

(5)處理酸性氣量少,一部分酸性氣需送外工段硫回收裝置進行脫硫處理,兩工段工藝波動時影響較大。

3 低濃度酸性氣選擇氧化工藝技術的優化

若提高酸性氣進口濃度,可以增加反應強度,增加反應熱,從而使反應器內床層溫度提高,減少蒸汽用量,降低反應器進口溫度。

經過不斷優化,將酸性氣進口濃度從12000mg/m3提高到25 000 mg/m3,預熱器蒸汽壓力從2.5MPa降低到1.3MPa,由使用外來蒸汽改為使用本工段副產蒸汽,既避免外來蒸汽壓力波動帶來影響,又節約蒸汽用量。反應器進口溫度從180℃降到140℃左右,整個工藝達到平衡,形成新的工藝技術。

山西陽煤豐喜肥業(集團)有限責任公司臨猗分公司甲醇分廠2009年5月至2010年6月改造成為年產340kt氨醇、400kt尿素裝置。其中,年產280kt氨醇裝置采用湖南安淳高新技術有限公司醇烴精制工藝和ⅢJD 氨合成工藝技術。低溫甲醇洗裝置所配套的硫回收,便采用優化了的催化氧化制硫新技術。

裝置于2010年7月20日開車。目前裝置運行正常,各項工藝指標完全達到國家排放標準(表2)。

表2 氨醇優化硫回收裝置分析數據

3.1 副產品硫磺質量分析報告

2010年7月24日,對選擇氧化硫回收裝置所產硫磺取樣,送至中石化齊魯石化勝利煉油廠質檢中心,按照國家硫磺質量標準(GB/T2449-2006)分析,所得硫磺質量分析數據如下:

硫磺純度99.98%,灰分0.008%,有機物0.015%,酸度0.000 5%,砷0.000 006%,水分1.5%。

以上數據說明,該裝置副產的高純度硫磺完全達到國家工業硫磺優等品標準(GB/T2449-2006)

3.2 裝置優化后的優點

(1)蒸汽、脫鹽水消耗減少。進系統酸性氣中的H2S 含量從12 000mg/m3提高到現在的25 000mg/m3后,反應器的進口溫度降低了20℃,預熱器蒸汽量減少了200kg/h,蒸汽壓力從以前的2.5MPa降低到1.3MPa。進口H2S提高后,系統產能增大,停運一套硫回收裝置,減少了約2 000kg/h的蒸汽和1 500kg/h脫鹽水的消耗。洗滌液泵的停止運轉,降低了約25kW·h/h的用電量。

(2)硫磺產量增加。酸性氣量7 000m3/h,系統進口H2S 25 000mg/m3;硫回收率90%,運行時間按8 000h/a 計,則可副產優質硫磺1 260t/a,比優化前增加654t/a。

(3)環保達標。系統出口H2S、SO2的排放總量控制在120mg/m3以下,在很大程度上減少了尾氣中H2S、SO2的排放量,各項工藝指標完全達到國家環保排放標準(GB14554-93惡臭污染物排放標準、GB13223-2011 火電廠大氣污染物排放標準及GB16797-1996大氣污染物綜合排放標準新建裝置SO2排放標準)。

(4)催化劑使用量減少。停運一套硫回收裝置后,催化劑使用量明顯減少,催化劑損耗明顯降低。

3.3 優化后的經濟及社會效益

(1)蒸汽消耗減少2.2t/h,則年減少17 600t,節約蒸汽約210萬元(蒸汽按120元/t計)。

(2)電耗減少25kW·h/h,則年節約用電20×104kW·h,節約費用10余萬元[電價0.53元/(kW·h)]。

(3)年減少催化劑消耗47.5萬元(催化劑裝填量25m3,價格5.7 萬元/m3,使用壽命三年)。

(4)減少人工按兩名計[2 000元/(人·月)],年節約人工費用4.8萬元。

(5)H2S、SO2的排放總量為0.84kg/h,比優化前的1.458 1kg/h減少0.618 1kg/h,則排放總量減少4 947kg/a。

4 結 語

低濃度酸性氣選擇氧化硫回收裝置經過優化后,年可增收270萬余元,不僅帶來了可觀的經濟效益,而且帶來了顯著的社會效益、環境效益。

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