肖文照, 孫國明, 侯煜
(北京首鋼冷軋薄板有限公司,北京101304)
重卷檢查機組是冷軋各生產線中末端的生產機組,是對帶鋼進行質量檢查和質量把關的關鍵機組。首鋼順義冷軋2#重卷機組在生產過程中,帶鋼向操作側圓盤剪處聚集,產生堆鋼現象,操作側圓盤剪處帶鋼邊部產生壓痕,而且隨著產線運行速度的提高,堆鋼和壓痕現象更加嚴重,致使圓盤剪剪切帶鋼的寬度不均勻,嚴重時帶鋼前后寬度差達4mm 以上,時而也會發生帶鋼切不斷現象,嚴重影響帶鋼質量,制約了重卷機組的正常生產。
重卷機組用于檢查和剪切連續退火板和鍍鋅板,機組長約36.5m,寬約20m,其主要設備有:開卷機、入口橫切剪、糾偏裝置、圓盤剪、檢查臺、出口橫切剪、卷取機等。
圓盤剪是重卷機組的重要設備之一,由一個共用焊接底座上2 個刀架組成,刀架通過電動的雙導螺桿沿導軌移動來調節開口度,每個刀架裝有2 個刀頭。刀頭的側隙是通過電動機傳動上、下刀桿上的螺母來調節,由傳感器進行位置控制。刀頭的重合量是通過電動機傳動偏心套對刀軸進行縱向調節,由傳感器進行位置控制,其示意圖如圖1 所示。

圖1 圓盤剪示意圖
該重卷機組在生產鍍鋅下線的家電內板(規格為:寬1200mm,厚0.6mm)時,以20m/min 的速度穿帶,帶頭經過圓盤剪時未發現異常,當帶頭穿過張緊輥后,圓盤剪處帶鋼邊部有輕微壓痕產生,光照下可看出壓痕,但并無手感,在建張后,還以20m/min 的速度進行卷曲,發現圓盤剪處帶鋼邊部壓痕加深,有手感,帶鋼速度提高到40m/min 時,發現帶鋼在經過圓盤剪剪切后操作側帶鋼邊部存在嚴重翹邊和壓痕,在操作側貼近彈跳環附近帶鋼堆鋼,堆起高度達到2~3mm,而且帶鋼速度越快,帶鋼堆起的高度越高,在帶鋼速度達到60m/min 時,已經出現卡鋼現象,造成剪切不平穩,剪切前后帶鋼寬度差達4mm 左右,圓盤剪操作側時常出現切不斷的現象,致使生產線速度始終不能提高,嚴重影響了重卷機組的生產。
糾偏裝置如圖2 所示,糾偏裝置的作用是防止帶鋼跑偏,通過糾偏傳感器檢測帶鋼位置,當發生變化時進行及時的糾正,以保證帶鋼中心線與軋制線基本重合,從而獲得更好的帶鋼剪切質量。從糾偏裝置的結構來看,糾偏框架兩端分別坐于兩個底座上,靠上、下滑軌的滑動來改變糾偏輥的傳送角度,達到糾偏的目的,但我們從現場情況來看,傳動側糾偏底座已經偏離了初始安裝位置,向傳動側偏離大概20mm,因為糾偏的基礎是機械設備必須安裝準確,當基座偏離后,已使本設備的糾偏中心線向操作側偏離了軋制線,形成了一個角度,從而容易使帶鋼向操作側聚集,在圓盤剪處形成堆鋼現象,造成防跳環壓下帶鋼,形成壓痕。

圖2 糾偏裝置示意圖
兩對圓盤剪分別位于帶鋼的兩側,而圓盤剪外側的防跳環主要起著壓住帶鋼、穩定帶鋼的作用,如圖3 所示,如果在防跳環壓住帶鋼、傳送帶鋼的過程中,兩個防跳環的線速度不一致,那么在線速度小的一側很容易發生堆鋼現象,從而在帶鋼邊部產生壓痕,而且隨著速度的提高,壓痕會更加明顯。
剪前夾送輥主要是保證帶鋼處于水平狀態,并保持與剪切線水平,那么,如果此夾送輥的動平衡不好,則會直接影響帶鋼輸送的穩定性,而且夾送輥與圓盤剪的距離很近,當速度越高時,帶鋼的波動會越劇烈,也容易造成堆鋼現象,從而產生帶鋼邊部的壓痕。
3.4 圓盤剪水平原因
在剪切帶鋼過程中,兩個圓盤剪的剪切線要保持水平。如果圓盤剪的剪切線不一致,那么將會在帶鋼表面產生向下的拉力,從而使帶鋼在兩個圓盤剪處的受力不均勻,帶鋼將跑偏,趨向于受拉力的一側,形成堆鋼,從而產生壓痕。

圖3 圓盤剪剪刃示意圖
綜合以上原因分析,我們判斷,造成帶鋼邊部壓痕的原因是帶鋼在圓盤剪前產生堆鋼現象引起的,而產生堆鋼的原因,可能是以上某一個原因引起的,也可能是各種因素綜合作用的結果,因此,針對以上的分析,提出相應的解決方案。
根據糾偏裝置相關的原因分析,我們首先對糾偏裝置的底座進行了調整,保證兩側的滑道中心線與軋制線垂直,恢復到安裝初始位置,并將上壓輥的壓下力增大了200N,調高糾偏能力,防止在生產薄帶鋼時,因為壓下力不夠而產生糾偏不到位的現象。
基于可能由于圓盤剪不同步造成堆鋼現象,我們對圓盤剪的線速度進行了初步測量,分別在生產線設定速度20m/min、40m/min 和80m/min 等幾種情況下進行測速,測得的結果顯示圓盤剪同步性很好。
針對輥子的動平衡問題,我們對此輥的動平衡進行了檢測,能夠達到設計要求G6.3 級。因此排除了此原因。
對圓盤剪的上剪刃水平進行了校準,發現操作側要高于傳動側近1mm,查找原因,發現操作側的上剪刃加工精度不夠,因此更換符合圖紙要求的剪刃,并重新進行了校準,對兩對圓盤剪的防跳環重新進行了檢測,發現兩對防跳環尺寸配合不一致,不能保證在夾住帶鋼的過程中使帶鋼受力均勻,因此對其進行更換,滿足圖紙要求。
利用全站儀對所涉及到的6 只輥子進行水平校正,測試后發現,操作側剪前夾送輥的下輥要高于傳動側的下輥2mm,因此我們將操作側下輥下調2mm,將水平差控制在0.1mm 內,保證了在帶鋼傳送過程中不產生附加側向力。
經過上述幾個方面的校正以及調整,帶鋼在穿帶、建張以及提速過程中,均未再發現圓盤剪處有堆鋼及壓痕現象產生,當帶鋼提速到160m/min 后,運轉正常,分別更換帶鋼規格(改變帶鋼寬度及厚度)后,同樣運轉正常,問題得到解決。
重卷機組帶鋼邊部壓痕的產生是多方面原因引起的,主要原因應該是糾偏裝置沒有起到相應的糾偏作用,因此我們對其進行了重點分析,并將其它造成堆鋼及壓痕的矛盾一并解決,取得了良好的效果,從而保證了生產線的順利生產。
[1] 張戟.重卷機組對中裝置糾偏特點分析及改進措施[J].本鋼科技,2007(3):27-28.