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某電廠并網時無功異常增大原因分析及解決方案

2013-12-31 00:00:00于維臣
科技創新與應用 2013年33期

摘 要:某電廠并網時發電機電壓、無功異常增大,對系統造成極大的沖擊,文章通過列舉數據,定值計算,詳盡的分析無功異常增大的原因,提出了解決方案,并對方案進行了研究,最終確定最佳解決方案,成功解決了并網時無功擾動問題。

關鍵詞:無功;電壓;沖擊;同期;整定計算

1 同期裝置

該廠同期裝置為國電南自的SDQ200微機自動準同期裝置,裝置硬件部分由PR1插件、PR2插件、CPU插件、IO插件、RECF插件、SIJL插件、PT插件、MR插件、FB插件構成,外接轉角變,互感器的輸入為57.7V,互感器的輸出調整為3V。SDQ200微機自動準同期裝置的原理是:以單片計算機為核心,采用PSD技術和超大規模集成在線可編程技術CPLD及動態相位跟蹤技術,不斷監測發電機和系統的電壓、頻率,并可根據頻差、壓差大小發出寬窄不同的調節脈沖,直到頻差、壓差滿足要求。在壓差、頻差滿足要求的情況下,不斷監測發電機電壓和系統電壓的相位差,準確確定斷路器合閘時刻,實現快速無沖擊合閘。表1為同期裝置定值單。

由定值單可以看出,定值單里沒有系統電壓和發電機電壓整定項目,這兩項由軟件固化,因此定值單里不能靈活輸入待并電壓和系統電壓。該廠主變參數:型號:SFP10-410000/220;相數:3;額定容量:410000KVA;額定頻率:50Hz額定電壓和分接范圍(242±2×2.5%)/20KV;聯結組別:YNd11;短路阻抗:高-低:14.2%。因分接頭為4,所以變比為235.95KV/20KV,系統側電壓互感器變比分別為220KV/100V=2200,機端側電壓互感器變比為20KV/100V=200。

2 原因分析

經過詢問運行人員,目前某電廠正常并網時的操作是:發電機升壓至額定電壓20千伏,投入同期,因主變變比為235.95KV/20KV,這時主變高壓側電壓為235.95千伏,而系統側電壓為230伏左右,而同期裝置比較的是發電機出口電壓二次電壓和220千伏側系統二次電壓,這時發電機出口二次電壓為20000/200=100V,系統側二次電壓為230000/2200=105V左右,要想同期,需要壓差滿足條件,因系統側電壓不能調整,因此只能增大發電機電壓,當發電機電壓增至103伏附近時,電壓差滿足要求,可以并網,同期裝置不再進行電壓調整,這時發電出口電壓為103*200=20.6千伏左右,這與前邊的記錄的20.7伏相符,證明以上分析是完全正確的。根據上面的計算,實際并網時主變高側電壓應該為為20.6*(235.95/20)=243千伏左右,而系統側實際電壓為230千伏,造成實際并網兩側電壓相差很大,由于系統側電壓比主變電壓低,這也導致了發電機無功在并網時無功異常增大。

3 改進方法

3.1 理論分析

220千伏系統側PT變比為2200,系統側電壓假定為230千伏,這樣系統側二次電壓實際為105伏,如果將發電機電壓設置為(230/242)*100=95V,95*200=19千伏,這樣當發電機電壓升至19千伏并網,主變高壓側電壓約為230千伏,開關兩側電壓達到允許壓差時,機端電壓為19千伏,主變高壓側電壓為230千伏,而系統側實際電壓為230千伏,這樣并網后就不會造成電壓和無功的沖擊。

3.2 采取的方案分析

方案一:因發電機側電壓回路已經接了一個轉角變壓器,因此在系統側二次側交流電壓回路加一個三相小隔離變壓器,變比為105 V/98.5V,接線為Y/Y-12點接線,容量為100VA,0.5級,B級絕緣,帶安裝底座,這樣發電機電壓會在達到98.35V左右時與系統側同期,這時主變一次電壓為232千伏,兩側可以達到無沖擊并網。但是此方案的缺點是:(1)小隔離變的極性很難判斷,如果極性判斷錯誤,將會導致發電機非同期并網。(2)隔離變的變比很少有廠家做的很精確。(3)需要對同期回路接線進行改動,存在接線錯誤的可能。(4)整個同期回路接了過多的變壓器會導致更多的問題,如磁滯等。

方案二:對同期裝置進行改造,改用可以對發電機電壓參數可調型的同期裝置。原同期裝置界面在發電機并網的時候看不到兩側電壓同步情況,運行人員不能手動參與調節,每次并網的時候時間較長。可以借更換新的同期裝置解決此問題。此方案的缺點是投資大,需要對整個同期回路進行重新設計,存在很大的風險。

方案三:查閱SDQ200微機自動準同期裝置內部板件圖,提出修改同期裝置交流采樣板整定值方法。此方法可以通過簡單的修改電位器電阻來修正電壓。裝置內部系統側和發電機側采樣板電位器均可調整,此方法簡單,不需要對交流電壓回路進行改動。

3.3 方案的選擇

經過廠家、電廠技術人員、電科院技術監控服務人員共同分析,大家認為以上三種方案均能很好的解決電廠存在的問題。大家一致認為第三種解決方案簡單,可行性最強,風險最小,于是決定采取第三種技術方案。

3.4 實施的效果

同期裝置調整前電壓數據,調整前數值系統側試驗儀加入量100V,同期裝置面板顯示值Us:99.45V,機端側試驗儀加入量100V.同期裝置面板顯示值Ug:101.67V。

同期裝置調整電位器后電壓數據調整前數值系統側試驗儀加入量100V,同期裝置面板顯示值Us:99.46VV,機端側試驗儀加入量100V,同期裝置面板顯示值Ug:106.81VV。

Us為系統側裝置采集的電壓,Ug為待并側裝置采集的電壓,我們調整的是待并側電位器,系統側維持不變,這樣系統側電壓假定為230千伏,這樣系統側二次電壓實際為105伏,同期裝置采集到的電壓亦為105伏,因為定值單里壓差設置的是2伏,那么發電機二次電壓應該在103伏的時候可以并網,根據推算發電機實際電壓為19.4千伏,下面是發電機實際并網的時候采集的電壓。

4 并網發電情況

本次并網,實測發電機、系統電壓值系統側Us:103.53VDCS,顯示一次電壓值機端側經過轉角變Ug:101.57 VDCS顯示一次電壓值19.5KV。

本次發電機并網瞬間,發電機電壓在升到19千伏的時候投入同期,并網瞬間機組無功升到50MW,發電機電壓、系統電壓沒有出現波動。

參考文獻

[1]許曉.并網光伏電站模型及其運行特性研究[J].中國電力科學研究院.

作者簡介:于維臣(1973,9-),男,1998年畢業于沈陽電力高等專科學校電力系統繼電保護專業,現在工作于大唐長春第三熱電廠從事繼電保護專業。

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