周麗華
(鐵道第三勘察設計院集團有限公司,天津 300142)
沿海地區表層一般均為厚層淤泥質土,含水量高、孔隙比大,在上部荷載作用下,容易發生地基基礎變形大、地基穩定性差等問題,如何控制工程的沉降、確保地基穩定就成為建筑工程設計的關鍵所在,在滿足技術要求的同時地基處理的經濟性也是必須考慮的因素。
通常在地基處理方法選擇時,首先根據場地要求和天然地基條件確定地基是否需要處理,若天然地基滿足建筑物對地基的要求,盡量采用天然地基;若天然地基不能滿足要求時,應考慮上部結構、基礎和地基的共同作用,并結合天然地層條件、地基處理方法的原理、既有工程經驗、機具設備、材料條件等,進行地基處理方案的可行性研究,提出多種技術上可行的方案。其次,對已經提出的多種技術方案進行技術、經濟、施工進度等多方面的比較分析后,確定最終的地基處理方案。
某鐵路地處濱海地區,區間線路所經地段多為鹽田、養參池及海邊灘涂區,以填方通過,路堤填高3~5 m。
地基表層為淤泥質黏土,深灰色,流塑,有腥味,含有腐植物,層厚2.0~11.0 m,淤泥質土層較厚;其下為粉質黏土,灰黃~褐灰色,軟塑,偶見螺殼,層厚0.7~2.0 m;再下為石灰巖,灰黑色,主要礦物成分為方解石,隱晶質結構,中厚層狀構造,弱風化。
淤泥質黏土層主要物理力學指標為γ=17.2 kN/m3,c=6.5 kPa,φ =1.9°,三軸剪指標為 Ccu=8.0 kPa,φcu=16.8°,Cu=9.0 kPa,φu=1.6°,無側限抗壓強度為qu=16.0 kPa。
地下水埋深為0.1~2.6 m。地下水對混凝土具硫酸鹽侵蝕,環境作用等級H3;具鎂鹽侵蝕,環境作用等級H2;氯巖環境作用等級L3。
根據地層及路堤填高的前提,結合本線路基工后沉降應控制在30 cm以內的具體情況,首先進行了軟土地基相關基礎計算。
(1)填筑臨界高度費蘭紐斯公式

式中 Hc——填土臨界高度,m;
Cu——不排水剪切的黏聚力,kPa;
γ——填料容重,kN/m3。
(2)穩定系數計算公式

式中 Si——地基土內第i個土條滑體的抗剪力,kN,不考慮固結作用;
Sj——路堤內第j個土條滑體的抗剪力,kN;
Pt——各土條在滑弧切線方向的下滑力總和,kN。
經計算填高4 m段落,Fs為0.69;填高5 m段落,Fs為0.57。
(3)總沉降計算公式
S=ms·Sc
式中 ms——沉降經驗修正系數,采用堆載預壓時,可取1.2~1.4;采用真空預壓時,可取1.0~1.2;
Sc——主固結沉降,m。
經計算填高4 m段落,S為1.2 m;填高5 m段落,S為1.5 m。
(4)用e~p曲線計算主固結沉降

式中 n——地基變形計算深度范圍內所劃分的土層數;
Δhi——第 i層土的厚度;
e0i——第i層土中自重應力所對應的孔隙比;
e1i——第i層土中自重應力與附加應力之和所對應的孔隙比。
計算結果顯示臨界高度小于3 m,而路堤填高為3~5 m,均超過了軟土的臨界高度,應采取必要的地基處理措施。
該段路基基底淤泥質土具有天然含水量高、孔隙比大、滲透性低的特點,尤其是深厚層淤泥質土欠固結、具壓縮性高、具觸變性、流變性、不均勻性及抗剪強度低等特性,這些都增大了地基處理難度。考慮方案技術經濟合理要求,設計針對塑料排水板、真空聯合堆載(自載)預壓和攪拌樁加固地基進行了方案比選(表1)。設計選取填高5.0 m段落進行了方案比選,地基加固面積為37 565 m2,軟土層厚11.0 m。

表1 方案比較
方案優缺點分析如下。
方案1:塑料排水板方案,是淤泥質軟土地層非常適用的排水固結法,優點是采用單純排水固結法,施工工藝簡單,投資最低;缺點是需要堆載預壓材料,路堤填筑、地基固結時間最長,滿足不了工期要求。
方案2:真空聯合堆載(自載)預壓方案,直接采用真空壓強作為預壓荷載,真空荷載相當于3~4 m高的填土荷載,其優點是在真空預壓期間進行路堤填筑,施工時間相對于排水板較短;預壓在堆載過程中路基一次成型,既達到了軟基處理的目的,同時又完成了路基的填筑過程,減少了卸載再填筑的工序;聯合堆載預壓可以加速前期沉降,從而減少工后沉降;而且由于真空預壓是負壓固結,堆載預壓是正壓固結,在負壓狀態產生向內的收縮變形,該向內的收縮變形可以抵消由填土產生向外的擠出變形,從而提高了地基的穩定性。投資僅是攪拌樁方案的33%;缺點是施工工藝略微復雜,施工周期比攪拌樁方案長。
方案3:水泥攪拌樁方案,優點是以水泥土樁加固地基,能很好地解決場地的穩定和沉降問題,且施工后很短時間內路基就能填筑;缺點是投資高,較真空聯合堆載(自載)方案增加投資1 250萬元,其投資是塑料排水板方案的7.5倍。
綜合考慮本工程工期、經濟及技術要求,方案二在保證工期的前提下,具有較好的經濟效益,所以最終確定真空聯合堆載(自載)預壓方案做為推薦方案。
(1)真空聯合堆載(自載)預壓,排水板間距1.15 m,等邊三角形布置,排水板長10 m,排水板頂部設0.5 m厚砂墊層,其上部鋪設一層高強聚酯長絲經編土工格柵。真空預壓橫斷面布置及管路布置,詳見圖1、圖2。

圖1 地基加固橫斷面示意

圖2 真空泵及管路布置示意(單位:m)
(2)施工順序:鋪設砂墊層,施打塑料排水板。
(3)塑料排水板的施工工序:機具就位;將塑料帶通過導管從管靴穿出;將塑料帶與樁尖連接貼近管靴并對準樁位;插入塑料帶;拔管剪斷塑料帶;機具移位等。
(4)塑料排水板打設完成后,于各處理單元四周開挖密封溝;密封溝開挖完成后,鋪設砂墊層,并于砂墊層內布設真空管路,布設射流泵及真空度測頭;管路布設完成后,覆蓋3層聚乙烯或聚氯乙烯密封膜;溝內用黏土回填夯實,并形成高不小于20 cm的堵水圍堰,在真空試抽、膜內真空度達到80 kPa,確信密封系統不存在問題時,薄膜上覆10~20 cm水。
真空預壓設備和濾水管的選型及布置,施工時必須根據現場實際及施工經驗作相應調整,滿足設計要求的真空度。預壓階段要求膜內真空度不小于80 kPa。
(5)堆載(自載)預壓施工一定得等膜下真空度穩定,并達到設計要求并穩定15 d后,確定不漏氣時才可按要求逐層填筑路基。膜上、下應采取避免膜破損的可靠措施。
真空聯合堆載(自載)預壓地基沉降-荷載-時間變化曲線如圖3、圖4所示。

圖3 DK2+900沉降曲線

圖4 DK1+700沉降曲線
現場于2008年6月25日開始真空預壓階段,真空度逐步達到設計要求的80 kPa后,最初3 d,沉降速率很快,最高可達20~43 mm/d。隨著時間的推移,沉降速率逐漸減小至2~4 mm/d,至2008年12月8日開始第一級填土堆載(自載)前,即真空預壓約5個月后,總沉降達到33.2~82.5 cm。
于2008年12月8日開始逐級填筑后,便進入真空聯合堆載(自載)階段。加載時沉降速率變大,然后趨于平緩,隨著每一級加載,沉降速率由徒增至平緩的走勢進行。直至自載填筑結束后40 d時,總沉降達到83.6~127.4 cm。
根據觀測數據采用雙曲線法進行沉降預測,預測總沉降為103.8~140.9 cm,剩余工后沉降為20.2~13.5 cm,滿足設計要求。經過近5年的運營,該區間線路地基穩定,沒有出現滑移、失穩、工后沉降過大等現象,達到了預期的處理效果。
(1)真空預壓的成功與否,關鍵在于施工工藝的控制,首先要確保良好的氣密性,使預壓區與大氣層隔絕,若加固區存在透氣層和透水層時,應考慮真空預壓的可實施性或采取有效的密封措施隔斷透水層。所以排水板長度不應穿透軟土層,否則真空度達不到設計要求,達不到預期的加固效果。其次,在填土及降低真空度過程中應加強地基沉降與土的側向位移觀測,嚴格控制填土速率,嚴格控制真空聯合堆載(自載)預壓完成后逐級降低真空度速度,以確保路堤不失穩。
(2)真空聯合堆載(自載)加固方法,在充分利用路基填筑土作為預壓荷載的基礎上,路基也一次成型,既達到了軟基處理的目的,同時又完成了路基的填筑過程,減少了卸載再填筑的工序,既節省了投資,又縮短了工期,是一種在施工工期緊張前提下處理深厚軟土層既經濟又有效的方案。
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