文_張子龍 中國石油化工股份有限公司長嶺分公司
大型石化企業大多經過幾個階段發展而成,擁有多套生產裝置與公用工程系統,其蒸汽系統也隨著公司的發展成為多等級、多熱源、流程長、管路復雜、新老管線交錯的復雜管網。運行時壓降與溫降較大,參數不平穩,調整余地小。
對于多熱源的蒸汽系統,為了保證某個熱源出現故障時蒸汽系統能正常運行,各熱源之間通過系統管線連接,并且連接管線較大。而正常運行時由于熱源向用戶直接供熱,使連接線蒸汽流量較小。當熱源與用戶在不同的運行負荷時,熱源之間的連接管線可能存在不同的蒸汽流向。為了降低管網壓差,有時還形成環網運行。
根據蒸汽系統具體情況,建立集中供汽點,熱源的汽主要通過集中供汽點再向用戶供汽,可解決多熱源蒸汽系統熱源間連接線負荷變化大,系統阻力大,溫降嚴重等缺點。由于石化裝置蒸汽系統使用背壓透平驅動的壓縮機較多,提高了用汽點的溫度與壓力,也就提高了背壓透平的進汽參數,提高了蒸汽系統運行安全性與經濟性,并進一步降低了石化企業能耗。
現以兩個熱源與兩個用戶的簡單蒸汽管網為例進行建模分析。見圖1。

圖1 建立集中供汽點模型
沒有建立集中供汽點時(模型圖左側),熱源1(本文默認熱源1為熱源,負責整個蒸汽系統的平衡與壓力調整)主要向用戶1供汽,熱源2主要向用戶2供汽。熱源2產汽過多時向熱源1供汽,熱源2產汽不足時熱源1向其供汽以達到系統平衡。當熱源2通過熱源1向用戶1供汽流量較大時,熱源2與用戶1壓差較大,使得熱源1調壓范圍較小。
在熱源1與熱源2之間建立集中供汽點O點(模型圖右側),熱源1與熱源2產汽均通過O點再向用戶供汽。這樣蒸汽流向穩定,壓力穩定,有利于計量與壓力調整。
當系統較為復雜時,容易存在多條母線與環網,蒸汽管道負荷變化大,容易產生負荷過大與過小引起的壓差過大與溫降過大,蒸汽系統運行效率低。
以某石油化工公司(以下簡稱石化公司)3.5MPa蒸汽系統為例。只分析主要熱源與主要用戶,其他裝置對系統分析不產生影響,在此忽略。管網改造前系統見圖2。
燃油爐、一部、渣油加氫、公司甲等為早期熱源與用戶。后公司發展新建了CFB裝置、3#催化、公司乙等裝置。正常運行時燃油爐停運,CFB裝置擔任中心熱源作用。3#催化余熱爐產汽較多。
當公司乙不運行時(較長時間未運行),3#催化有70t/h蒸汽通過CFB裝置再經過燃油爐系統向其它用戶供汽,使得3#催化蒸汽壓力高而渣油加氫等裝置壓力低,壓差最大時達1.1MPa。

圖2 建立集中供汽點前系統
當公司乙運行時,CFB裝置向3#催化供汽10t/h,使該管線流量過小而溫降較大。
當3#催化故障使余熱爐產汽降低時,CFB裝置向3#催化供汽以滿足3#催化及附近用戶(包括公司乙,其他圖中未畫出)用汽需求。
為了解決3#催化與渣油加氫、一部等裝置壓差大的問題,對系統進行了改造,改造后系統見圖3。

圖3 建立集中供汽點后系統
O點位于3#催化與CFB裝置蒸汽連接線上,離A點較近(同一管架上)。通過安裝O點至A點連接蒸汽線,使O點成為集中供汽點,3#催化與CFB裝置產汽大部分經過O點向用戶供汽。將公司甲、公司乙蒸汽均進行相應改造,使用經過O點A點的蒸汽。運行時停運CFB裝置至燃油爐系統、燃油爐系統至公司甲和3#催化至公司乙管線,管線總長度縮短,蒸汽最長流程縮短,使系統溫降與壓降減小,CFB裝置調壓范圍增大,渣油加氫等處溫度壓力均上升。3#催化與渣油加氫壓差降為0.25MPa。
石化公司最大的供汽單位為CFB裝置與3#催化,在此兩裝置連接線上靠近用戶集中的位置建立集中供汽點,有利于縮短蒸汽總流程,將低壓降與溫降。
石化公司熱源較多,有些熱源對系統影響小,可不予重點考慮。
當蒸汽系統較大負荷的熱源較多且對系統都有重要影響時,可根據實際管網構造,建立兩個或多個集中供汽點,這些集中供汽點最好離中心熱電裝置較近。
熱源(或集中供汽點)在中心位置的輻射狀蒸汽管網運行經濟性與安全性均優于環形管網與中心熱源不突出的多熱源管網。
建立集中供汽點并對管網進行改造后,要及時停運可以停運的管道,避免環網運行,減少總散熱量。
建立集中供汽點后,管道流量發生變化,要計算流量變化對阻力與溫度的影響,必要時更換管道。
根據管網具體空間布局,建立集中供汽點,增加較短的集中供汽管道對管網進行改造,使熱源到用戶的距離縮短,可縮短蒸汽最長流程,使管網最高壓力點與最低壓力點之間的壓差(如石化公司3#催化與渣油加氫)大幅降低。
通過集中供汽點供汽,停運部分以前的管道,使管道總長度降低,總散熱量降低,可以減小用戶溫降,提升用戶用汽品質。
當某熱源(如3#催化)出現故障時,中心熱源(如CFB裝置)增加供汽量不經過故障熱源,而是直接經過集中供汽點向用戶供汽,對系統影響小。
當某用戶出現故障需要增加或減少用汽時,中心熱源改變負荷只經過集中供汽點而不經過其他熱源。
建立集中供汽點后,熱源與用戶的負荷變化對整個系統的影響降低,都通過中心熱源向集中用汽點供汽量進行調整。
在建立集中供汽點前,CFB裝置至3#催化蒸汽管道蒸汽流向與負荷不定,流量計誤差大。建立集中供汽點后,熱源向外供汽,用戶用系統汽,負荷較穩定,不存在雙向流動,流量計工作穩定,計量準確性提高,計量管理簡化。
石化企業經過多個階段的發展建設,熱源與用戶多,蒸汽系統復雜,管網運行壓降與溫降較大,調壓范圍小,效率低。依據實際條件,因地制宜建立集中供汽點并對管網進行適當改造,熱源產汽主要通過集中供汽點向用戶供汽,可縮短蒸汽流程,減少阻力與散熱,提高用戶蒸汽品質,提高蒸汽系統效率,擴大中心熱源調整余地,增強適應負荷變化能力,并有利于計量管理。