張煜
(天津市大港油田作業四區 天津 3 0 0 2 8 0)
油田開發中后期自然遞減構成分析
張煜
(天津市大港油田作業四區 天津 3 0 0 2 8 0)
目前各大油田相繼進入開發中后期,老油田二次開發的浪潮逐漸在各個油田推開。隨著效果的顯現,自然遞減上升也成為油田開發中日益關心的問題。本文以東部某老油田二次開發過程中自然遞減的分解為例,對形成自然遞減的原因和規律進行了初步分析,希望對其它開發工作者在開發工作中有一些幫助。
油田開發中后期自然遞減分析
該油田屬于常溫常壓油氣藏,平均井距2 3 6米,標定采收率3 7%,目前采收程度3 3%,平均含水9 3%。從2 0 11年開始,隨著地震解釋技術的應用和提高,該油田年均投產新井3 0余井次,取得了較好的效果。但油田含水上升快,遞減大,保持產量穩定意味著更多的新井投入,雖然自然遞減由2 0 11年的2 3%降到了連續兩年16%左右,但還是趨勢依然不穩定,尤其跨年新井遞減因素尤其明顯。
老井含水上升是影響老油田自然遞減的最主要因素,不論高產井還是低產井都要面臨含水的逐步上升。但是再生產實踐中,我們發現不同含水階段遞減幅度是不一樣的。
以2 0 14年1-3月生產數據為例,含水在40-6 0%之間單井減產幅度最大,兩邊則依次減小。含水8 0%以上單井遞減幅度明顯減小。

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從統計情況可以得出:含水低于8 0%的油井占總井數的3 7.9%,產量遞減占總遞減產量的7 3.5%,因此可見以低含水為主要特征的高產油井自然遞減是自然老井含水上升的主要組成部分。

一定程度上說,低含水油井含水上升快,遞減快符合油田開發規律。
從多口井的累產油——含水統計曲線看出,含水3 5-8 0%左右上升速度快,與該水驅曲線一致,由于高產井含水一般較低,跨年度后含水上升迅速,必然引起產量下降,導致自然遞減增加;此外從曲線初步認識:在目前的采出程度下,油井累采不超過2 0 0 0噸將進入含水上升期,若油井按產量15噸左右計算,不超過3個月進入高速遞減期,產量高的話,將會以更短的時間進入高速遞減期。
能量下降是自然老井遞減的另一個重要原因。隨著近些年明館淺層注水完善工作的開展,由于能量下降導致遞減的比例逐年下降。分別從2 0 11年的2 7%下降到目前的7.6%
通過對油田歷年靜壓資料進行統計,說明油藏能量保持水平較好。

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從目前的情況來看能量下降無外乎兩種情況:一是地層高壓低滲,注不進水,造成油井能量下降,二是地層連通差,構造不完整造成注水不見效或無法注水補充能量。
近些年,采油廠和作業區不斷加大注采井網完善和油水井管護力度,停產井數量得到進一步控制,但是受地質因素、施工質量、以及設備因素導致的停產和泵效下降依然占有一定的比例。
據統計2 0 12-2 0 14年停產井數據,因出砂停產影響的產量占停產總產量的3 5-45%。不考慮恢復后的遞減情況,僅檢泵作業占產分別占2 0 12-2 0 14年度總遞減的1.5%、1.4%、3.8 8%,2 0 14年占比上升,且出砂影響為主。
除了停產井影響老井產量之外,部分低泵效井作業或者沒有及時上修也同樣影響老井產量,對2 0 14年一季度提泵效井進行統計發現出砂問題依然是目前影響泵效的主要問題
措施無效對自然遞減也有一定的影響,但嚴密的論證可以提高措施成功率,另外把措施井定在1.5噸以下能夠有效的緩解自然遞減上升的風險。
2 0 14年1-3月措施無效油井6口,影響產量419.48噸,影響總遞減的3.4%
此外還有一些季節性關井因素,影響自然遞減的1.4%
從以上分析可以看出:自然遞減是以新井跨年度含水上升為主,其它各種因素共同作用的結果。油田控遞減主要要花大力氣控制低含水油井的含水上升趨勢,多從井網調整、及時調剖注聚做工作,此外注水問題不在是目前油田開發的矛盾,井網完善也必須以調剖注聚為目標進行開展。另外油井防砂控遞減、加強下井桿管質量、加強修井質量監督、以及加強現場潛力調查,規模開展長停低效井間試開拉油等工作都能有效的降低自然遞減。
張煜(1976-)男,漢族,天津大港油田人,工程師,主要從事油田開發工作。