譚軍,李廣闊,李星星
(1.河南省駐馬店市西平縣環境保護局,河南駐馬店463900;2.河南城建學院,河南平頂山467036)
某化工企業硫鐵礦制酸過程中產生的含砷廢水約21 000 m3/a,折合57 m3/d。辦公生活廢水為11.04 m3/d,則本工程設計規模為70 m3/d。根據對該企業廢水監測報告以及《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)中關于第一類污染物最高允許排放濃度,確定本項目的進水質:砷為6.779 mg/L,SS為1 200 mg/L,pH為1.0,F為220 mg/L,要求出水砷≤0.5 mg/L,SS≤70 mg/L,pH 6~9,F≤10 mg/L。
硫酸制備、有色金屬冶煉、化工、染料、采礦及農藥生產過程中排放的廢水中含有高濃度的砷。人們對含砷廢水的處理很早就開始關注,在對含砷廢水的處理過程中,對于處理工藝的選擇,不僅要求處理后的出水要達到排放標準,而且要求產生的固體廢棄物具有較高的穩定性。目前對于含砷廢水的處理主要包括化學法和物化法,其中化學法主要包括化學沉淀法等[1-3],物化法主要有吸附法等[4-7],另外含砷廢水的處理還有微生物法、離子交換法、萃取和反滲透法等。
該廢水酸性強,需要調節pH值至中性或微堿性。常規用于調整pH的藥品有氫氧化鈉、石灰乳、氨水等。氫氧化鈉使用方便,堿性強,調節pH見效快,但價格稍貴;石灰乳價格低廉,但調節效果與石灰的濃度有很大關系,處理過程不穩定,而且灰渣量太大,導致后續的污泥處置更加麻煩;氨水的堿性稍弱,適合精細調節,但會導致廢水中引入銨離子。針對本項目廢水酸性強、水量小、污泥需要回收的特點,使用氫氧化鈉來調節pH是較為合適,在運行過程中使用pH計控制加藥計量泵的啟停。
目前,處理含砷廢水的主流工藝主要是石灰-鐵鹽法和硫化法,石灰-鐵鹽法不能回收金屬,并且產生大量含砷廢渣需要安全填埋,存在二次污染隱患;硫化法是一種處理含砷廢水的有效辦法,排出的硫化砷渣常用硫酸銅置換制備三氧化二砷,但是該方法工藝復雜,設備要求嚴格,且成本很高。本項目中,采用硫酸銅直接和含砷廢水發生一步反應去除廢水中大部分的砷,然后再采用鐵鹽法進一步和廢水中的砷發生反應,通過兩步除砷的方案,最終將含砷廢水處理達標,其流程簡單,產生的污泥為亞砷酸銅、砷酸鐵、亞砷酸鐵。該工藝高效且設備簡單,且產生的亞砷酸銅中含砷量大,有很大的回收價值。
硫酸廠洗滌含砷酸性廢水經管路收集至調節池,通過在調節池均勻水質水量,使廢水水質在調節池得到均勻,減少對后續處理系統的負荷沖擊,調節池裝有雷達式液位計,該液位計不接觸測量液體,準確度高,通過液位計控制泵的高開低停。廢水經泵提升至中和混凝池,在中和混凝池內通過pH計控制氫氧化鈉調節含砷廢水pH在6.0左右,在此pH下,除去廢水中的各類雜質離子,例如銅離子、鉛離子、鐵離子、鋅離子、硫酸根離子等,投加適當的高分子混凝劑使礬花聚集變大,經沉淀固液分離后除去。經過固液分離之后的上清液進入反應池和澄清池,加入過量的硫酸銅溶液,攪拌并通過pH計控制氫氧化鈉加藥計量泵調節溶液pH在8.0左右,在此條件下,硫酸銅和廢水中的砷離子發生反應,反應式為:

因為有過量的硫酸銅存在,銅離子和氫氧根作用生成氫氧化銅沉淀,反應式為:

經沉淀、過濾,制備得到亞砷酸銅沉淀,再經脫水包裝后運至有資質的公司進行三氧化二砷的回收。沉砷后的廢水自流進入混凝池,投加石灰乳和硫酸亞鐵,攪拌調節pH到12.0,經攪拌和空氣曝氣后,剩余的砷沉淀為亞砷酸鐵和砷酸鐵沉淀,氟離子也沉淀為氟化鈣。反應過程見式(3)、(4)、(5)。沉淀物中主要成分是砷酸鐵和亞砷酸鐵和氟化鈣。

廢水處理工藝流程見圖1。

圖1 廢水處理工藝流程圖
(1)調節池。
調節池為業主自備。配備廢水提升泵1臺,為耐腐蝕自吸離心泵,揚程3 m3/h×10 m,電機功率2.2 kW。
(2)中和混凝池。
1座,尺寸1 m×2 m×2 m,有效容積3 m3,水力停留時間1 h。反應池攪拌機兩臺,轉速60 rpm,電機功率0.37 kW。
(3)沉淀池。
1座,尺寸2 m×2 m×3.5 m,有效容積11 m3,表面負荷0.86 m3/(m2·h)。
(4)反應池。
1座,尺寸0.8 m×2.5 m×2.5 m,有效容積3 m3,水力停留時間1 h。澄清攪拌機3臺,轉速60 rpm,電機功率0.37 kW。
(5)混合澄清池。
1座,尺寸2.5 m×2.5 m×3.5 m,有效容積18.7 m3,表面負荷0.48 m3/(m2·h)。
氣動隔膜污泥泵兩臺,流量揚程540 L/min。
(6)混凝沉淀池。
1座,尺寸1 m×2 m×2 m,有效容積3 m3,水力停留時間1 h。混凝攪拌機兩臺,轉速60 rpm,電機功率0.37 kW。
(7)沉淀池。
1座,尺寸2 m×2 m×3.5 m,有效容積11 m3,表面負荷0.86 m3/(m2·h)。
通過一個多月的調試運行,處理后出水中砷降低到0.3 mg/L,SS為35 mg/L,F為7 mg/L,出水水質穩定并達到設計的排放標準,即砷≤0.5 mg/L,SS≤70 mg/L,pH 6~9,F≤10 mg/L。砷、SS和F的去除率分別達到了95.6%、97.1%和96.8%。
設備及工程總投資45.7萬元。整個系統的運行費用由電費、藥劑費用、人員工資組成。耗電費用,以每天運行24 h計,則每天的耗電費用為:203.68 kW·h×0.6元/kW·h=122.21元。藥劑費用,30%氫氧化鈉藥劑用量為288元,PAM用量為12.96元,硫酸銅用量為2.92元,石灰用量為6.68元,30%硫酸用量為57.6元。硫酸亞鐵用量很小,其費用可忽略不計。每天24 h運行,則藥劑總費用為:368.16元。人工費用為2 000元/月,總計日運行費用為557元/d,折合水處理成本為7.96元/t。
通過對常用的處理含砷廢水處理工藝比較,確定采用兩級混凝沉淀工藝處理硫酸生產過程中產生的含砷廢水。運行結果表明,該工藝能有效去除廢水中的砷、SS和F等污染物,出水水質穩定并達到設計的排放標準。利用該工藝處理含砷廢水,不僅處理后的出水達到排放標準,而且產生的固體廢棄物具有較高的穩定性。該工藝的穩定運行為類似含砷廢水的處理提供了實際參考。
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