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新疆山口電站大壩內(nèi)部變形監(jiān)測分析

2014-02-24 08:42:29
水利規(guī)劃與設計 2014年11期

田 偉

(新疆水利水電科學研究院 新疆烏魯木齊 830049)

新疆山口電站大壩內(nèi)部變形監(jiān)測分析

田 偉

(新疆水利水電科學研究院 新疆烏魯木齊 830049)

大安全監(jiān)測是了解大壩運行狀態(tài)的重要手段,通過安全監(jiān)測及數(shù)據(jù)分析,掌握大壩的工作性狀,為大壩管理提供科學依據(jù)。本文以新疆山口電站監(jiān)測資料為例,對大壩內(nèi)部變形等項目進行分析,結果表明大壩運行正常。

大壩 安全監(jiān)測 碾壓混凝土重力 內(nèi)部變形

1 工程概況

新疆山口水庫工程規(guī)模屬大(2)型,工程等別為II等。由攔河壩、泄水建筑物和發(fā)電引水系統(tǒng)及電站廠房等主要建筑物組成。最大壩高51m,水庫總庫容1.21億m3,裝機容量141MW。

工程擋水建筑物(大壩)為混合壩型,壩長963.10m,壩頂高程為916.0m,防浪墻頂高程917.2m;最大壩高51m,壩頂寬度為8m。大壩左岸(0樁號)0+000.00~0+496.00,為碾壓混凝土重力壩;樁號0+496~0+556為碾壓混凝土重力壩與粘土心墻壩結合段;樁號壩0+556.00~壩0+963.10,為右岸階地,采用粘土心墻壩。

2 安全監(jiān)測項目

2.1 變形監(jiān)測

變形監(jiān)測項目包括:壩體位移監(jiān)測(激光準直、引張線、倒垂線、靜力水準);壩基變位監(jiān)測(基巖變位計、雙金屬管標);接縫、裂縫監(jiān)測;外部變形監(jiān)測。

2.2 滲流監(jiān)測

滲流監(jiān)測項目包括:滲流量、滲透壓力、繞壩滲流監(jiān)測。

2.3 應力應變及溫度監(jiān)測

壩體混凝土應力應變監(jiān)測、鋼筋應力監(jiān)測;表面溫度、壩體溫度及基巖溫度監(jiān)測。

3 內(nèi)部變形監(jiān)測

3.1 混凝土壩內(nèi)部變形監(jiān)測

(1)廊道底板水平位移

在廊道9壩段和15壩段布置了2條倒垂線做為水平位移的基點,在廊道的10~14壩段布置了5套引張線測點。2008年12月初安裝調(diào)試完成倒垂DL2、DL3和引張線EX1、EX2、EX3、EX4、EX5。

圖1 EX1~EX5 廊道底板水平位移過程線

到2009年12月底,9壩段、10壩段、11壩段、12壩段、13壩段、14壩段、15壩段各測點的水平位移位移量為:2.15mm、2.14mm、1.95 mm、2.80 mm、1.60 mm、2.64 mm、2.42 mm。各測點的水平位移隨庫水位上升而向下游位移,符合規(guī)律,且在正常范圍內(nèi),見圖1。

(2)廊道底板垂直位移17

在廊道底板9壩段布置1組雙金屬管標,做為壩體垂直位移的基準點。在上游縱向廊道9~15壩段布置7套靜力水準儀,在9~10壩段和14~15壩段橫向廊道布置了4套靜力水準儀,監(jiān)測壩基的垂直位移。

圖2 SL1~SL3 廊道底板垂直位移過程線

圖3 SL4~SL7 廊道底板垂直位移過程線

圖4 SL8~SL11 廊道底板垂直位移過程線

圖5 M1、K1、K2 基礎變形過程線

圖6 M2、K12 基礎變形過程線

到2009年12月為止,各測點的沉降量為:上游縱向廊道9壩段、10壩段、11壩段、12壩段、13壩段、14壩段、15壩段的最大沉降為:1.60 mm、1.63 mm、1.54 mm、2.00mm、0.64 mm、2.96 mm、4.38 mm。9~10壩段橫向廊道上下游的沉降分別為:1.22 mm、2.56mm, 14~15壩段橫向廊道上下游的沉降分別為:3.35 mm、3.86mm。從9/10橫廊和14/15橫廊的沉降量看,在庫水位的作用下壩基下游沉降量大于上游沉降量,壩體輕微的向下游傾斜,符合規(guī)律,見圖2~圖4。

(3)混凝土壩基礎變形

在底孔壩段(6壩段)867.9m高程,基礎距上游面2m處布置了1支單點基巖變位計M1(孔深10m),以監(jiān)測基巖變位情況。在壩段上游面2m處和中部布置了2支裂縫計K1、K2,以監(jiān)測壩體混凝土和壩基的接縫情況。

在非溢流壩段(10壩段)866.2m高程,距基礎上游面2m處布置了1組4點式基巖變位計M2(孔深10m、7.5 m、5 m、2.5 m)和1支裂縫計K12,以監(jiān)測基巖變位情況和壩體混凝土與壩基的接縫情況。

在溢流壩段(13壩段)866.2m高程,距基礎上游面2m處布置了1組4點式基巖變位計M3(孔深10m、7.5 m、5m、2.5 m)和1支裂縫計K17,以監(jiān)測基巖變位情況和壩體混凝土與壩基的接縫情況。

在發(fā)電引水壩段(19壩段)871.0m高程,距基礎上游面2m處,布置了1支單點式基巖變位計M4(孔深10 m)和1支裂縫計K27,以監(jiān)測基巖變位情況和壩體混凝土與壩基的接縫情況。

底孔壩段(6壩段),K1在安裝埋設后,測值基本沒有變化,在固結灌漿時,K2測點處壩體與基巖結合處張開了9.3mm, M1基巖變位計測值變化了15.8 mm。固結灌漿后到目前為止,K1和M1的測值基本沒有變化,見圖5。

非溢流壩段(10壩段)K12、M2在安裝埋設后測值基本沒有變化,非溢流壩段在2007年7月6日開始進行固結灌漿后,K12張開了0.1mm。在灌漿壓力的作用下,由于軟弱夾層或者基巖較破碎,M2-1(10m)的錨固點下沉了3.0mm、M2-2(7.5m)的錨固點下沉了3.6mm、M2-3(5.0m)的錨固點下沉了3.3mm、M2-4(2.5m)的錨固點下沉了0.8mm。2007年7月份以后由于壩體繼續(xù)澆筑(荷載增加),到2009年4月20 日為止,M2-1壓縮了2.7mm,M2-2壓縮到了0.4mm,M2-3壓縮到了1.3mm,M2-4和基礎面安裝的K12基本沒有變化。由于混凝土已經(jīng)澆筑到頂,從2009年4月到目前為止各測值已趨于穩(wěn)定,見圖6。

溢流壩段(13壩段),K17和M3-3(7.5m)安裝埋設后到目前,測值變化不大。M3-1(2.5m)、M3-2(5.0m)、M3-4(10m)安裝埋設后,隨著壩體的澆筑(荷載的增加),測點處被壓縮了-0.1mm、-0.9mm和-0.4mm。但由于固結灌漿壓力作用,M3-2和M3-4的壓縮量又減小了0.5mm左右。灌漿結束后壩體繼續(xù)向上澆筑,M3-1、M3-2、M3-4的壓縮量又繼續(xù)增加。到2009年4月20為止, M3-1、M3-2、M3-3、M3-4的壓縮量分別為: -0.7mm、-2.1mm、-0.2mm、-0.7mm,K17的變形量為0.07mm。從2009年4月到目前為止,各測點的壓縮量分別為:-0.04mm、-2.3mm、-0.2mm、-0.6mm,K17的變形量為0.12mm,見圖7。

圖7 M3、K17 基礎變形過程線

圖8 M4、K27 基礎變形過程線

圖9 0+586斷面GC1累積沉降過程線

圖10 0+753斷面GC2累積沉降過程線

圖11 右壩肩土體位移過程線

發(fā)電引水壩段(19壩段),K27安裝埋設后到目前,測值變化不大。基巖變位計M4安裝埋設后由于固結灌漿壓力,基礎軟弱夾層有所壓縮,壓縮量為0.4mm左右。2007年4月中旬之后,隨著壩體混凝土澆筑(垂直荷載的增加),壩基壓縮量逐漸增加。到2009年4月20日為止,壩體與壩基接縫開合度為-0.1mm,壩基壓縮量為-2.3mm。從2009年4月到目前為止,壩體與壩基接縫和壩基壓縮量基本沒有變化,見圖8。

3.2 粘土心墻壩沉降監(jiān)測

在粘土心墻壩0+586斷面和0+753斷面,各布置了6支沉降計。在右岸壩肩895.0m高程和905.0m高程,各布置了1支土體位移計。到2008年10月中旬,粘土心墻壩0+586和0+753斷面已填筑到914.3m高程。

從過程線圖47和圖48可看出,0+586斷面2008年4月初~6月底,壩體填土速度較快,7月初~8月底因預留施工道路停止填筑,9月初~10月中旬繼續(xù)填土,10月中旬填筑到914.27m高程后停止填土。0+753斷面:4月、5月、7月、8月10日~8月30日填筑速度較快,6月、8月初~8月中旬基本停止填土。2009年5月初土壩已基本填筑至壩頂。

從GC1的累計沉降過程線看出,2008年 6月底到8月底,0+586斷面壩體沒有填筑(預留施工道路的原因),各測點的累計沉降量增加較少。之后,施工速度加快,沉降量也增加較快。蓄水后,沉降量增加了11mm。到2009年4月為止,0+586斷面最大累計沉降量為137.1 mm,占壩高的0.47%。到2009年12月底,0+586斷面最大累計沉降量為148.9 mm,占壩高的0.50%,沉降量比較小,見圖9。

從GC2的累計沉降過程線看出,2008年6月底到8月底,0+753斷面壩體填筑較快,各測點的累計沉降量增加也比較快。蓄水后,沉降量增加了8.7mm。到2009年4月,0+753斷面最大累計沉降量為140.7 mm,占壩高的0.47%。到2009年12月底,0+753斷面最大累計沉降量為147.7 mm,占壩高的0.49%,沉降量比較小,見圖10。

從圖11中Kt1、Kt2的位移過程線看出,測點安裝埋設初期位移較快,10天以后位移增加比較緩慢。目前,最大位移量為5.4 mm、4.4 mm,位移量比較小。從2009年4月到目前為止,Kt1、Kt2最大位移量為5.6 mm、4.4 mm,變化不大。

4 結論

(1)到2009年12月底,廊道底板各引張線測點的水平位移隨庫水位上升而向下游位移,各測點的位移在1.60~2.80 mm,均在正常范圍內(nèi)。(2)到2009年12月底,廊道底板各靜力水準測點逐漸沉降。到目前,上游縱向廊道底板,9~15壩段的最大沉降在1.60~4.38 mm,橫向廊道底板的沉降在1.30~4.20mm, 均在正常范圍內(nèi)。(3)到2009年12月底,粘土心墻壩0+586和0+753斷面的最大累計沉降量為148.9 mm、147.7 mm,分別占目前壩高的0.50%和0.49%,沉降量不大。壩體工作性態(tài)正常,運行良好。

1. 中華人民共和國行業(yè)標準.《混凝土大壩安全監(jiān)測技術規(guī)范》(DL/T5178-2003)[S],中國電力出版社

2. 中華人民共和國行業(yè)標準.《混凝土大壩安全監(jiān)測資料整編規(guī)程》(DL/T5209-2005)[S],中國電力出版社

3. 趙志仁.大壩安全監(jiān)測設計.黃河水利出版社,2002

4. 碾壓混凝土壩安全監(jiān)測理論和方法[J].水利學報,2002,9

10.3969/j.issn.1672-2469.2014.11.018

TV73

B

1672-2469(2014)11-0055-03

17作者簡介:田 偉(1979年—),男,工程師。

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