張小琦
(中國石化洛陽分公司,河南洛陽 471012)
洛陽PTA裝置節(jié)能降耗探討
張小琦
(中國石化洛陽分公司,河南洛陽 471012)
洛陽PTA裝置通過優(yōu)化壓濾機(jī)更換濾布操作,改進(jìn)鈀炭催化劑堿洗流程,實(shí)施技改、技措項(xiàng)目后,節(jié)能降耗工作取得了良好的效果。
壓濾機(jī);攪拌機(jī)封;PTA
洛陽石化精對苯二甲酸(PTA)裝置采用美國BP-AMOCO公司的專利技術(shù),并由該公司提供工藝包。日本千代田公司總承包,洛陽石化工程公司負(fù)責(zé)工程詳細(xì)設(shè)計,中國石化集團(tuán)第五建筑公司負(fù)責(zé)施工。洛陽石化PTA裝置總投資13.5億元,工程占地面積16 000 m2,公稱生產(chǎn)能力225 000 t/a。2000年5月25日一次投料生產(chǎn)成功。2002年10月,投資1.5億元進(jìn)行了擴(kuò)能改造,裝置年生產(chǎn)能力達(dá)到325 000 t/a。2003年6月26日裝置實(shí)現(xiàn)了擴(kuò)能改造一次開車成功。
為了降低能耗、物耗,在生產(chǎn)中,不斷采取一些措施。如:在重大作業(yè)中,通過改變思路,對工藝操作及作業(yè)流程優(yōu)化改進(jìn);積極運(yùn)用技改、技措,使裝置安、穩(wěn)、長、優(yōu)生產(chǎn),在節(jié)能降耗工作中取得了顯著成效。
PTA裝置分為氧化單元和精制單元。氧化單元中以對二甲苯(PX)為原料,以醋酸鈷和醋酸錳為催化劑,溴化氫為促進(jìn)劑,與空氣氧化制成粗對苯二甲酸(CTA),同時,副產(chǎn)對羧基苯甲醛(4-CBA)等雜質(zhì)。為了去除掉4-CBA雜質(zhì),在精制單元進(jìn)行加氫反應(yīng)。以鈀炭為催化劑,在288℃、8.60 MPa條件下,對CTA溶液進(jìn)行連續(xù)動態(tài)加氫反應(yīng),使4-CBA轉(zhuǎn)變?yōu)橐兹苡谒膶谆郊姿?PT酸);然后通過結(jié)晶、壓力過濾分離、再打漿洗滌、真空過濾、干燥等一系列操作,得到高純度的PTA產(chǎn)品。
2.1.1 壓濾機(jī)系統(tǒng)簡介
精制單元把氧化單元生產(chǎn)的CTA升溫、升壓溶解在水中,主要雜質(zhì)4-CBA通過鈀炭催化劑加氫還原成PT酸,然后逐級降溫、降壓結(jié)晶析出,進(jìn)入壓力離心機(jī)進(jìn)行固液分離。液體帶走雜質(zhì)PT酸,固體加水再打漿,進(jìn)入旋轉(zhuǎn)真空過濾機(jī)中過濾,最終干燥得到高純度的PTA產(chǎn)品。
壓力離心機(jī)在運(yùn)行中故障率高,維修成本高,漏油嚴(yán)重,污染環(huán)境。產(chǎn)品質(zhì)量中PT酸控制不穩(wěn)定,需頻繁堿洗作業(yè),使產(chǎn)品質(zhì)量合格,增加勞動強(qiáng)度。四臺壓力離心機(jī)耗電量也較大,不利于裝置節(jié)能降耗。
壓力過濾機(jī)投資小、能耗低、技術(shù)成熟、運(yùn)行平穩(wěn)、易維護(hù)、故障率低,運(yùn)行時不產(chǎn)生三廢,現(xiàn)場環(huán)境整潔、無泄漏等優(yōu)點(diǎn)。
增上壓濾機(jī)項(xiàng)目,在2011年8月份開始土建,9月中旬主體設(shè)備及配管施工,整體項(xiàng)目于10月20日交付。經(jīng)試運(yùn)正常后于2011年11月27日投用。
在PTA裝置的精制單元拆除一臺壓力離心機(jī)BM-701A,在其位置新增一臺壓力過濾機(jī)BM-701,對PTA漿料進(jìn)行一級分離。當(dāng)壓力過濾機(jī)出現(xiàn)故障檢修時,為保證裝置正常運(yùn)行,其余三臺壓力離心機(jī)繼續(xù)保留,作為新增壓力過濾機(jī)的備用設(shè)備。
2.1.2 壓濾機(jī)主要故障
壓濾機(jī)主要故障是濾布破損,2011年11月27日投用,至2013年12月,共更換6次濾布,兩次是停工檢修時更換的,四次是正常生產(chǎn)時更換的。
2.1.3 工藝操作改進(jìn)
正常生產(chǎn)時更換濾布,需要將離心機(jī)投用,壓濾機(jī)加多塊盲板隔離。
離心機(jī)由于長時間停用,故障很多,投用前需要大幅度檢修,壓濾機(jī)加盲板隔離,費(fèi)時費(fèi)力。
經(jīng)過實(shí)踐,通過改進(jìn)壓濾機(jī)更換濾布工具,施工時間由72 h降至22 h。工藝操作也隨著改變,在更換濾布時,精制系統(tǒng)循環(huán),不投用離心機(jī),壓濾機(jī)系統(tǒng)降至常溫常壓,不用加盲板隔離,節(jié)省時間。
2.1.4 節(jié)能效果
棄用離心機(jī)后,節(jié)能降耗效果明顯。離心機(jī)啟動前,每臺離心機(jī)需加潤滑油100 L。投用后,每臺電耗400 kW。投用22 h,耗電8 800 kW·h。
投用離心機(jī),產(chǎn)品質(zhì)量中PT酸超標(biāo)次數(shù)較多,需要頻繁堿洗壓濾機(jī)。2012年5月29日,投用后,PT酸含量合格率僅為75%,壓濾機(jī)投用時,PT酸含量合格率>99%。工藝操作改變后,餾出口合格率大幅提高,減少質(zhì)量波動。
精制單元堿洗催化劑床層是用3%的氫氧化鈉溶液加熱至200℃,對加氫反應(yīng)器催化劑床層進(jìn)行洗滌,使其恢復(fù)活性。原堿洗流程進(jìn)堿點(diǎn)在循環(huán)線上,通過泵BG702進(jìn)入配料混合罐BD500,進(jìn)行堿洗,到第五結(jié)晶器BD605排放,如圖1所示。

圖1 堿洗加氫反應(yīng)器催化劑床層流程
原進(jìn)堿點(diǎn)進(jìn)堿,堿洗開始時,堿液進(jìn)入BD500,需逐漸將BD500內(nèi)溶液置換成堿液。堿洗結(jié)束后,系統(tǒng)進(jìn)行水洗。最終要將BD500內(nèi)堿液排凈,水洗兩次,至排放液pH值為7。新加進(jìn)堿點(diǎn)后,堿液直接進(jìn)預(yù)熱器加熱,BD500不需要任何作業(yè)。
BD500正常操作時,容積為20 m3左右。經(jīng)計算,進(jìn)堿點(diǎn)改變后,可減少用堿20 t,減少污水80 t。
3.1.1 密封緩沖液系統(tǒng)介紹
精制單元結(jié)晶器BD601、BD602、BD603的攪拌器BA601、BA602、BA603機(jī)封,因工作壓力較高,機(jī)封緩沖液系統(tǒng)設(shè)計為甘油自動補(bǔ)償系統(tǒng)。自2003年9月起,甘油自動補(bǔ)償系統(tǒng)頻繁故障,導(dǎo)致機(jī)封失效。BA602、BA603機(jī)封曾出現(xiàn)更換一個月便失效,2004年7月,BA601機(jī)封更新后,24 h也失效,給生產(chǎn)帶來了較大的影響。2007年后,此系統(tǒng)采用手動補(bǔ)甘油的辦法來維持,可靠性差。新機(jī)封投入使用一個月,機(jī)封下部的摩擦副便失效,只靠機(jī)封上部摩擦副來維持生產(chǎn),使用周期為1~10月。
通過技改,對BA601、BA602、BA603機(jī)封緩沖液系統(tǒng)改進(jìn),改造后的機(jī)封緩沖液系統(tǒng)流程如圖2所示。新增設(shè)備為:兩臺高速泵(機(jī)封沖洗系統(tǒng)脫離子水泵)、三臺調(diào)節(jié)閥、六臺現(xiàn)場轉(zhuǎn)子流量計及相關(guān)管件及儀表。

圖2 改造后的機(jī)封PW水系統(tǒng)
在正常生產(chǎn)時,通過來自BD906的4.8 MPa凝液(HHPW)來實(shí)現(xiàn)對結(jié)晶器上部空間的覆蓋;機(jī)封的上部密封由高速泵BG1007D/E所供脫離子水(PW)緩沖,其壓力高于結(jié)晶器內(nèi)壓力0.2~0.3 MPa,后回到循環(huán)溶劑罐BD801中。
3.1.2 節(jié)能減排效果
機(jī)封緩沖液系統(tǒng)改造前,使用壽命平均3個月。機(jī)封每年損壞4~12套,每套機(jī)封14萬元;每次更換機(jī)封需精制單元停工18 h,減產(chǎn)720 t,外排污水800 t。機(jī)封緩沖液系統(tǒng)改造后,至少截至目前為止,沒有出現(xiàn)過因?yàn)闄C(jī)封損壞而導(dǎo)致的停工檢修。
PTA裝置共有5個大料倉,每個料倉頂都有呼吸閥。呼吸閥經(jīng)常冒料,料倉頂時常有十幾厘米厚的粉料,需要人工清理,并飄散裝置各角落。通過攻關(guān),在呼吸閥前加裝壓力等級為8 kPa的防爆片,解決了粉料“跑、冒”難題。
醋酸大儲罐罐頂呼吸閥也存在“跑、冒”現(xiàn)象,腐蝕周邊設(shè)備。在呼吸閥前加裝壓力等級為13 kPa的防爆片,解決了醋酸“跑、冒”難題。采取以上措施后,效果明顯,減少了粉料、醋酸污染治理的人力物力,同時降低了對二甲苯和單耗、醋酸單耗及能耗。
TQ050.7
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1003-3467(2014)05-0034-02
2014-03-25
張小琦(1974-),男,助理工程師,從事PTA裝置生產(chǎn)管理工作,電話:15139915695。