白 雪,孫長輝
(1.哈爾濱哈軸精密軸承制造有限公司,黑龍江 哈爾濱 150036;2.哈爾濱軸承集團公司電機軸承分廠,黑龍江 哈爾濱 150036)
3 MZ811全自動內圓磨床主要用于磨削孔徑10~30mm的軸承內孔。該機床在80年代中期引進時,電氣控制系統采用了當時較為先進的F1-60、F1-20程控器及控制單元。該套控制裝置已使用30多年,許多部件老化,故障頻發,且該程控器已被市場淘汰,無法進行零部件的更換,給機床的維修和使用帶來很大麻煩;擴展單元的使用又占據了配電箱較大空間,增加了許多線路,影響了線路布局的合理性。針對以上問題,采用環形分配器加驅動源控制步進電機實現機床的橫向進給運動,減少了由液壓進給產生的爬行問題。由中間繼電器、行程開關、自動測量儀等構成控制系統,對液壓系統進行控制,使機床加工與調試較為方便;另增加一套F1-20擴展單元,解決了輸出點不足的問題。
該機床采用中遠PC-80可編程序控制器,根據生產工藝要求及輸入、輸出的個數,選擇PC-80雙混合輸出,以安全電壓到達控制回路,無強電產生,確保生產安全。
輸入輸出對照表見表1,電氣程序見圖1。
在該機床電氣改造中,所有的輸入信號被合理分配,行程開關、主令開關及測量儀表的輸入都是按線選擇,必須達到一點多用,標準返修、中間修正、計數修正、長期修正、請求修正、到位半自動、全自動、調整、定程、儀表等全部由軟件控制。該機床保護齊全,符合安全標準。
PC-80程控器的使用,省去了原來F1-60程控
器必須配套使用的環形分配器,消除了因環形分配器故障帶來的維修負擔,提高了生產效率;同時,由于增加了微控單元,使自動測量裝置實現了自動差補功能,使加工精度得到有效控制,廢品率被控制在百分之一以下。PC-80及微控單元的使用,提高了機床的自動化程度,使電氣控制系統簡單、安全、可靠,操作和維修更加方便,抗干擾性強。通過在多家企業的應用,各項性能優于原機床設計要求。

表1 PLC輸入輸出接線對照表

圖1 程序圖