韓啟明,陳建園,楊明秋
(淮安華爾潤化工有限公司,江蘇 淮安 223001)
我公司聯堿采用變換氣和濃氣制堿,碳化塔清洗為煮塔工藝,每臺碳化塔運行30~40天后,就需進行停塔煮塔,將內壁、塔盤及分布孔上的聚集疤塊清洗干凈,以恢復碳化塔的性能。同時碳化塔在作業期間每天需定期倒換外冷器,以防止外冷器列管結疤,影響傳熱效果。自2004年10月份投運以來,煮塔工藝暴露出多項不合理之處,主要表現在:
1)環保上,由于煮塔水難以消化,未能完全返回系統,部分煮塔水需經蒸餾后排放,給環保上帶來很大壓力;
2)安全上,每次煮塔、檢查內部結疤情況時,需將單塔與系統隔離,以防變換氣進入塔內,加拆盲板工作量較大,且十分繁瑣,稍有不慎,就存在較大安全隱患;
3)能耗上,蒸汽和水消耗較大,每次煮塔,需用水200m3左右,還需用蒸汽進行加熱,同時煮塔水在回收或外排時,還需進行蒸餾,又需消耗蒸汽;
4)原料損失較大,在每次煮塔后投運時,由于塔內存在氧氣,需對塔內氣體進行置換放空,造成部分氫氮及氨氣排入大氣,損失較大。以上問題已給生產帶來諸多不便。
隨著工藝技術的不斷更新,聯堿行業外冷碳化制堿工藝正在逐步推廣碳化塔清洗工藝,該工藝已在行業內部分廠家得到成熟應用,但均為四塔一組進行循環清洗作業,我公司重堿Ⅱ系統有五臺碳化塔,為解決我公司碳化煮塔工藝存在的不足,采用清洗工藝取代煮塔工藝已勢在必行,同時進一步探索五塔一組清洗工藝的可行性。
碳化塔的清洗是將熱氨母液Ⅱ連續送入清洗塔內,并將碳化付塔尾氣經過增壓機加壓后通入塔內,起到攪拌和擾動的作用,對外冷器和碳化塔進行同時清洗。熱氨母液Ⅱ溶解塔內碳酸氫鈉和碳酸氫銨等結疤的同時吸收少量的二氧化碳,達到清洗和預碳化的目的。清洗后的AⅡ由清洗塔內抽出,由清洗泵加壓后與AⅡ經冷卻器冷卻后送入制堿塔制堿。
塔組編制:按5塔一組,1臺清洗、4臺作業。
氣體流程:來自合成的變換氣進入作業碳化塔,塔頂尾氣再進入碳化尾氣回收塔,出碳化尾氣回收塔的氣體,一路直接送往合成,一路進入增壓機,經增壓后送往清洗碳化塔(氣量一般控制在12 000 Nm3/h左右),攪動塔內液體,以增加清洗效果,出清洗碳化塔的氣體返回到碳化尾氣回收塔的進口。
液體流程:加壓AⅡ泵出口,部分AⅡ液直接送往AⅡ冷卻器,部分AⅡ液送入清洗碳化塔進行清洗(流量正常在100~120m3/h),出清洗碳化塔AⅡ液,再用清洗AⅡ泵也送入AⅡ冷卻器,經冷卻后送入其它4臺作業碳化塔。
1)新增2臺氫氮氣增壓機,一開一備。
參數 吸氣壓力:1.1MPa(絕)
排氣壓力:1.55MPa(絕)
打氣量:27m3/min
數據依據:原料氣按最高壓力1.0MPa核算,碳化塔壓差按0.35MPa核算,清洗氣量按最高15 000 Nm3/h核算,(正常控制在12 000Nm3/h左右)。
2)清洗泵:新增2臺清洗泵,一開一備。
參數 Q=110m3/h
H=58m
進口壓力:1.35MPa(表)。
3)碳化塔取出管口:現有管口為DN125,不能滿足流量需要,改造為DN150。
1)氨耗:按照氨耗降低3kg計算,聯堿二期規模為20萬t/a,全年可減少氨損失600t。按現有合成氨成本2 900元/t計算,全年可增加效益174萬元;
2)消耗水量上,按單塔每次煮塔需200m3計算,5臺碳化塔全年可節水330/35×200×5=9 500 m3,環保壓力大大減少;
3)煮塔蒸汽消耗:正常煮塔時間為24h,按三個外冷器蒸汽吹堵閥(DN50)全開、加熱時間為20 h、使用1.6MPa蒸汽計算,則每次煮塔消耗蒸汽量為:3.14×0.025×0.025×3 600×30×8.525×3×20=108 412kg,約需要110t蒸汽,則全年5臺碳化塔煮塔需用蒸汽為330/35×110×5=5 185t,按現有蒸汽成本170元計算,全年可增加效益8 185×170=88萬元;
4)蒸餾蒸汽消耗:按現有淡液蒸餾塔蒸汽消耗量200kg/m3計算,5臺碳化塔煮塔水全年需消耗蒸汽330/35×200×200×5=1 885t,按現有蒸汽成本170元計算,全年可增加效益1 885×170=32萬元;
5)電耗:采用清洗工藝后,5臺碳化塔循環軸流泵(裝機功率45kW、煮塔水泵(裝機功率30kW)停開,增加清洗泵(裝機功率約30kW)和增壓機(裝機功率約200kW),從裝機功率上看基本相當。
6)安全:采用清洗工藝后將大大減少員工及維修工的工作量,同時也可避免因角閥等設備故障給生產帶來的影響,其潛在效益不可低估。
可以看出,如采用清洗工藝,在安全及環保上的效益不言而喻,在節能降耗上,全年可減少損失174+88+32=294萬元,預計不到一年即可收回投資。
2012年8月份,利用系統停車大修機會,我公司對重堿車間Ⅱ系統五臺碳化塔進行了清洗工藝流程改造。
重堿車間Ⅱ系統于8月13日14:00利用4#碳化塔進行清洗工藝試運行,整個清洗流程比較通暢,工藝試運行較順利。8月15日,碳化塔清洗工藝正式運行,采用碳化塔四開一清洗模式。
1)清洗AⅡ溫度36~38℃,進塔溫度31~33℃,中溫最高53℃,取出固定銨85.2~86.8tt,作業塔氣量14 000~15 000Nm3/h,操作壓力1.27MPa,清洗氣氣量達到8 000Nm3/h,碳化塔四開一清洗,每次倒塔有一個升溫的過程,溫度及指標波動較大。
2)從工藝數據來分析,清洗塔清洗后的AⅡ液內CO2含量要高于進清洗塔的AⅡ液內CO2含量1tt左右,反映出明顯的清洗效果。清洗塔倒換成作業塔后,從碳化塔各溫度點數據來看,特別從中部溫度(中上、中下部溫差1℃左右)及外冷器溫差(3℃左右)能夠反映出清洗效果。
3)在變換氣總氣量不變的情況下,清洗工藝運行后,Ⅱ系統日產純堿量由原來的650t漲至700t。但由于原5個碳化塔的生產負荷由現在的4個碳化塔進行分解,因此,作業碳化塔生產負荷較以前提高,MI CNH3略有降低,由83tt降至80tt左右,AⅠCNH3也有一定的降低,但通過近段時間運行,母液總量略有收縮。
4)清洗工藝運行后,操作人員由每日的倒換5個碳化塔外冷器改為倒換1次碳化塔,此外,還避免因外冷器倒換后內漏而帶來的一系列問題的處理。
5)清洗工藝的運行,碳化塔由每月1次蒸煮改為每半年1次蒸煮,一是解決了碳化塔每月蒸煮帶來的廢水回收的問題,減少舊蒸餾系統運行的次數約48次/年,減少外排,從很大程度上減輕了生產、環保壓力;二是減少了因碳化塔蒸煮造成的氨損失,碳酸氫鈉結晶的損失和蒸汽的消耗;三是避免了因開停塔而帶來的一些安全隱患。
6)碳化塔清洗工藝不使用角閥、軸流泵,避免了閥門泄漏的影響,減少日常維修,現場跑冒滴漏、掛淋明顯減少,操作環境有所改善,減少設備腐蝕;同時不會因煮塔時熱脹冷縮原理而破壞設備防腐層,防腐工作量大幅度降低。
清洗工藝運行以后,由于增加了增壓機崗位,需增加人員編制;且增壓機內運行氣體介質為氫、氮氣,安全運行需引起高度重視;清洗工藝現場調節閥門因為人為手控調節波動較大,影響生產的平穩性,今后可以考慮更換為自控閥門進行調節。總體來說,我公司碳化塔五塔一組清洗工藝的運行效果良好,滿足生產需要的同時做到了節能減排,產生了良好的經濟效益和社會效益。