摘 要:蓄熱式加熱爐與傳統(tǒng)加熱爐相比,因預(yù)熱方式不同,存在燃燒、排煙等方式不同,爐內(nèi)氣體流動方式亦不同,普遍存在爐壓大,易冒火,爐況較難控制的通病。筆者根據(jù)對蓄熱爐的設(shè)計(jì)與應(yīng)用經(jīng)驗(yàn),闡述了解決這一問題的方法。
關(guān)鍵詞:蓄熱式加熱爐; 爐壓; 排煙系統(tǒng); 蜂窩體
中圖分類號:TG307 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1006-3315(2014)01-176-002
一、引言
雙蓄熱式連續(xù)加熱爐因具有可燃低熱值煤氣、加熱能力大(特別適宜于熱裝)的優(yōu)點(diǎn),在國內(nèi)已得到較為廣泛的應(yīng)用。然而,這項(xiàng)技術(shù)在國內(nèi)諸多連續(xù)加熱爐使用中,發(fā)現(xiàn)存在許多問題,其中之一便是普遍存在爐壓大,爐體及爐口易冒火,爐況較難控制的通病。在江陰興澄鋼鐵有限公司蓄熱式加熱爐的設(shè)計(jì)與應(yīng)用中,通過對蓄熱燒嘴的合理設(shè)計(jì)、爐底強(qiáng)度的合理選取、爐型與排煙系統(tǒng)的優(yōu)化設(shè)計(jì),使這一問題得到了較有效的解決,獲得了良好的運(yùn)行效果。
二、解決方法
本人通過對國內(nèi)無傳統(tǒng)排煙煙道的雙預(yù)熱連續(xù)蓄熱加熱爐考察中發(fā)現(xiàn),普遍存在爐壓大,爐體易冒火,爐況較難控制的通病,對此進(jìn)行了深入研究與探索,其主要問題歸納為:1.蓄熱量與產(chǎn)量不匹配,蓄熱體質(zhì)量過少;2.爐底強(qiáng)度選的過大;3.排煙系統(tǒng)控制和操作協(xié)調(diào)優(yōu)化;4蓄熱體堵塞。
1.蓄熱燒嘴的影響
當(dāng)蓄熱量與產(chǎn)量不匹配,即燒嘴太小蓄熱體質(zhì)量過少時,即使縮短換向時間,亦不能將離開爐膛燃燒產(chǎn)物中的熱量置換出,為降低排煙溫度而使排煙量減少,從而導(dǎo)致爐膛壓力上升。例如江陰興澄鋼鐵有限公司雙預(yù)熱連續(xù)步進(jìn)式加熱爐,因燒嘴蓄熱量小,置換煙氣熱量能力小,導(dǎo)致爐壓達(dá)100Pa以上,爐口冒火達(dá)幾米遠(yuǎn)。經(jīng)分析,燒嘴設(shè)計(jì)的蓄熱量小是原因之一,經(jīng)改造將蓄熱室加大后,這一問題得到有效改善。因此,蓄熱燒嘴的合理設(shè)計(jì)關(guān)系到爐膛壓力能否正常。以蜂窩體作燒嘴蓄熱體的設(shè)計(jì)歸納為下述幾點(diǎn)。
1.1燒嘴內(nèi)腔橫截面積。條件允許的情況下,內(nèi)腔橫截面積越大越好,蓄熱體質(zhì)量大,蓄熱量就多,換向時間便可延長。
1.2燒嘴內(nèi)腔所裝蜂窩體深度的選取。燒嘴內(nèi)腔所裝蜂窩體深度一般是根據(jù)蜂窩體對氣體的阻力與燒嘴內(nèi)腔所裝蜂窩體的蓄熱量兩者的綜合效果來考慮的。若燒嘴內(nèi)腔橫截面一定時,蜂窩體堆放的越深,所裝蜂窩體的蓄熱量越大,排煙溫度越低;同時蜂窩體對氣體的阻力也越大。
2.爐底強(qiáng)度的影響
爐底強(qiáng)度(P)是爐子重要的生產(chǎn)指標(biāo),也稱單位生產(chǎn)率。是指每平方米爐底布料面積上每小時的產(chǎn)量。
A-爐底布料面積
設(shè)計(jì)時爐底強(qiáng)度選的過大,實(shí)際能力達(dá)不到,進(jìn)入爐膛的氣體燃燒后不能順利排出,造成爐況惡化,爐壓升高。
爐底強(qiáng)度的選取與坯料的透熱時間、爐子的平均輻射溫壓、燃料熱值和鋼種有關(guān)。蓄熱爐常溫爐底強(qiáng)度為600-700kg/(㎡h)較適宜。
3.排煙系統(tǒng)控制和加熱爐操作的影響
排煙系統(tǒng)的合理設(shè)計(jì)會起到有效控制爐壓的作用。筆者認(rèn)為當(dāng)每段供入的空氣、燃料燃燒后的燃燒產(chǎn)物,均能從排煙管道排出,才能做到爐壓均衡,易于調(diào)節(jié)。然而,由于各段的熱負(fù)荷分配不一樣,爐膛內(nèi)爐氣的不均勻、排煙管道存在流量偏差等因素,造成實(shí)際的排煙量不一樣,上一段排不出的煙氣沿爐長方向流向下一段,加大了下段排煙負(fù)荷,使下段爐壓上升,給爐況正常調(diào)節(jié)帶來難度。
通過參考各種熱工參數(shù),多次總結(jié)和提煉,提出如下改進(jìn)措施
(1)排煙風(fēng)機(jī)采用變頻電機(jī),通過改變電機(jī)頻率,以此改變風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速,使風(fēng)機(jī)的風(fēng)壓和風(fēng)量按比例發(fā)生變化。用這種方法調(diào)節(jié)沒有額外的能量損失。即升高電機(jī)頻率可提高轉(zhuǎn)速,進(jìn)而增大風(fēng)壓和風(fēng)量,促使更多的煙氣排出,減小爐壓。
(2)優(yōu)化燃燒控制。由于加熱爐采用周期性供熱和周期性排煙,集中供熱、集中調(diào)節(jié),因此在換向過程中,煤氣壓力波動對供熱量有較大影響,導(dǎo)致爐壓波動大,因此江陰興澄鋼鐵1#2#加熱爐在燃燒換向系統(tǒng)中,采用分側(cè)分段,先排煙后燃燒的程序控制,避免瞬間爐壓過高
(3)把爐型與燃燒換向控制系統(tǒng)有機(jī)的結(jié)合起來,將四段分為四個獨(dú)立的控制單元,每個控制單元獨(dú)立控制四個燃燒室的燃燒工況,在燃燒控制的工藝上做細(xì)。
每個控制單元,各有兩個煤氣與空氣換向閥。這樣大大減少了各段在控制調(diào)節(jié)之間的互相干擾,減少了排煙系統(tǒng)的阻力偏差。經(jīng)使用不僅排煙能力大大提高,還使?fàn)t子工況控制靈活、精確。提高了爐子的機(jī)動性,節(jié)約了能源,減少了燒損。
4.蓄熱體堵塞的影響
蜂窩體是目前所用的蓄熱材料中結(jié)構(gòu)較為合理,換熱效率較高的一種蓄熱體,但蜂窩體在使用過程中易出現(xiàn)堵塞,甚至被燒壞的現(xiàn)象。阻礙了爐內(nèi)煙氣的順利排出,導(dǎo)致爐壓上升,爐體冒火。
蜂窩體堵塞損壞原因及改進(jìn)措施:
(1)煤氣中粉塵含量高。在沒有經(jīng)過布袋除塵以前,高爐煤氣的粉塵含量為1-10g/m3,這種煤氣不能直接通過蜂窩體,若直接使用則很快就將蜂窩體堵塞。所以高爐煤氣必須經(jīng)過布袋除塵,并且定期更換高爐除塵布袋
(2)煤氣中含水量高。煤氣燃燒過程中,煤氣管道中的冷凝水會導(dǎo)致蓄熱室陶瓷板結(jié),時間一長形成堵塞。處理方法:在煤氣總管道上每100米安裝疏水器,收集和排出煤氣管道中的冷凝水,并在允許的管道煤氣壓力下起到水封的作用。
(3)蓄熱室最上部蜂窩體閃縫。這種情況一方面是由于蓄熱室內(nèi)部尺寸變化存在間隙,另一方面設(shè)計(jì)上方便安置蜂窩體留有間隙,而這種間隙成為漏火的必然通道,排煙氣流直接從閃縫通過,造成排煙溫度超高,通常的處理辦法是向縫隙塞石棉,但不可靠,易吹落,改用耐火材料堵火,可使用較長時間
(4)氧化鐵的侵蝕。使用一段時間后,爐底氧化鐵渣堆起,氧化渣距燒嘴噴口太近,爐內(nèi)的氧化鐵粉塵隨煙氣一同進(jìn)入蓄熱室,這些物質(zhì)對于耐火材料都屬于有害物質(zhì),在高溫下與蜂窩體反應(yīng)形成低熔點(diǎn)物質(zhì),增加了孔壁的粉塵吸附能力,同時由于沉積物的增多,反應(yīng)的深入,液相量增大,導(dǎo)致蜂窩體變形,破裂。
三、結(jié)束語
本人在對江陰興澄鋼鐵有限公司1#2#3#蓄熱式加熱爐(無常規(guī)排煙煙道)的設(shè)計(jì)、應(yīng)用中,通過上述技術(shù)的成功應(yīng)用,生產(chǎn)中爐壓一直維持在20-35pa之間,其他爐況指標(biāo)均正常,延長了爐子使用周期,獲得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。
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