胥廣學 張雷忠 王聰 安銘 付廷強
摘 要:2008年以來,為降低鐵水成本,濟鋼高爐逐步增加經濟料配比,為解決經濟料冶煉對爐況的負面影響,通過采用大風量強動力冶煉核心技術,強力活躍爐缸,保持爐況順行,改善了高爐生產技術指標。
關鍵詞:風量 經濟料 強動力
1.前言
濟鋼2#1750高爐是中冶南方設計,于2005年4月點火投產,至今已生產近9年時間。高爐爐體全高40200mm, 24個風口,2個鐵口,鐵口夾角90°,均為“薄壁”爐型高爐。
其爐缸爐體采用當時比較典型的結構:爐缸底部平鋪2層石墨質高爐焙燒炭磚,上面立砌一層微孔炭磚。爐缸側壁至風口區為微孔炭磚。內襯為黃剛玉+復合棕剛玉莫來石磚。采用全冷卻壁結構,自爐底到爐喉鋼磚共分14段冷卻壁,設計水量為4200m3/h。
2.2#1750高爐增加經濟料后的爐況特點
2.1爐缸活躍程度差
近年來濟鋼實施經濟料冶煉,對爐況的影響是全面的。入爐品位降低,渣比升高,渣中Al2O3含量升高,合金元素含量增加,入爐堿負荷增加,焦炭強度變差,這些因素使高爐透氣、透液性降低,渣鐵流動性變差,高爐穩定指數下降,操控難度增加,熱制度不穩定,爐缸工作難以活躍。同時由于原燃料質量變化比較頻繁,對熱制度的操控帶來難度,時常會出現低爐溫,使得爐缸熱儲備減少,爐缸工作狀態更會變差,活性更顯不足。另外由于透氣、透液性差,入爐風量小,形成爐缸不活的另一個因素,造成鼓風動能不足,風速不夠,難以吹透爐缸,中心形成較大、較頑固的死焦堆。
2.2 爐況穩定性差
很長時間以來,為保持基本順行,應對經濟料,我們基本采用中心加焦的矩陣形式以達到開放中心抑制邊緣的效果。但在爐缸不活躍的基本爐況條件下,圓周很難均勻,時有出小氣流現象發生,逐步走上邊緣礦越來越多,焦炭量越來越少,以圖控制氣流的調劑思路。邊緣壓制過死,中心焦量過多,在風量小時死料堆增大,圓周及中心都有堆積現象,最終爐缸實際容量減小,鐵水環流增加。同時由于礦批太大,礦層增加對氣流的抑制大過焦層厚度增加對氣流的引導作用,也就是礦批與其他參數不匹配,入爐風量進一步萎縮,造成爐況運行困難,下料不好,時有塌料發生,有時還會出現懸料。
2.3操作參數的具體表現
2.3.1入爐風量小且不穩定
由于原燃料條件、固有操作習慣、整體理念等各種因素影響,2#1750高爐入爐風量水平低,長期徘徊在3300—3400m3/min左右,爐缸活躍程度差,整體消耗水平高,燃料比水平高。
2.3.2下料差 ,渣鐵排放差,整體指標差
2#1750高爐近幾年風量持續偏小,爐缸活躍程度差,燃料比偏高,容易受外界條件變化引起爐況波動,高爐缺乏長期穩定性。由于采用中心加焦模式,中心死料堆大,爐缸實際容量減小,鐵水環流增加;爐缸侵蝕較嚴重,經常加釩鈦礦護爐,爐缸需要熱量增加,需要更高的物理熱量來保證渣鐵流動性。
圖1 2008年來爐芯溫度、燃料比、風量2.3.3風口燒壞多,休風、慢風多,休風慢風時間長
3.爐況存在問題的原因分析
通過長期實踐,認真總結,我們認為造成爐況長期波動的原因有:
3.1在操作理念,思路有局限,方法不靈活。盲目追求新概念,抓不住主要矛盾,爐況順行得不到保證。
3.2經濟料冶煉,原燃料條件差,渣鐵成分不好,在應對上采取措施不夠。近幾年濟鋼采用經濟料冶煉,原料品位降低,入爐品位在53%-54%左右,渣比升高(430kg/tfe-450 kg/tfe);渣系Al2O3升高(17%-18%之間),高爐堿負荷升高,Ti等其他有害元素增加;塊礦使用量增加,而塊礦的冶金性能較差,焦炭的強度也有所降低。這些因素使高爐透氣、透液性降低,渣鐵流動性變差,高爐穩定指數下降,操控難度增加,風量萎縮,燃料比升高。
3.3操作制度不適應原燃料及爐況變化。采用經濟料冶煉后,爐況波動加大,為了穩定爐況,2#爐開始中心加焦的矩陣模式。較大的中心焦量堆起了看似充足的中心氣流,同時強制壓邊以保證邊緣的穩定性。這種矩陣中心過于寬大,沒有形成真正強有力的中心氣流,而邊緣又壓的過死,中心和邊緣兩股氣流明顯失調。因此煤氣利用低下,風量難以上加。同時由于礦批太大,礦層增加對氣流的抑制作用大過焦層厚度增加對氣流的引導作用,也就是礦批與風量不匹配,造成風量提升困難。
4.努力實施強動力冶煉,解決長期存在的根本問題
4.1樹立新型理念,不盲目照搬別廠經驗,在生產中以風量為第一追求目標
2013年來,分廠提出強動力冶煉的基本思路,切中了問題關鍵。強動力冶煉的基本特征就是以大風量、高風速來活躍爐缸,改善料柱透氣性,提高煤氣利用,提高爐況穩定性,帶動技術全面進步,指標不斷改善。我們根據高爐具體情況,提出了具體的操作理念,貫徹到實踐中,取得了良好效果。
4.2建立新操作思路:小礦批、低料線、高堿度、低爐溫、控制壓差、疏導氣流、長期護爐、定期回調,并依托強有力的考核制度在日常生產中強力執行
4.2.1熱制度調整: 在2013年來的生產中,熱制度調整的主要內容是實施了低硅冶煉的基本操作。其技術要點是:高堿度,高溫度,低【Si】,高Mgo,大風量,高風速。爐溫系數逐步降低到0.35—0.40%水平,物理溫度保持在1510—1520℃水平,極大地促進了風溫使用水平的提高,冷風大閘逐步全關。
4.2.2造渣制度:二元堿度提高到1.24—1.26水平,提高熱量儲備。同時采取積極措施,保持合適鎂鋁比,應對高鋁渣。提高燒結礦中MgO含量,保持在11.5±0.5水平。增加輔料造渣,保證爐渣中合適的MgO含量。一般鎂鋁比控制在0.65以上效果就很好。
4.2.3送風制度和裝料制度的調整:首先縮小風口面積到0.270㎡左右,提高風速、鼓風動能,為加風創造條件;隨著風量和冶強的提升,布料矩陣隨之調整:疏導邊緣,開放中心。改變過去強力壓邊的思路,通過退角度、調圈數、改變中心焦比例達到引導中心、疏導邊緣氣流、提高透氣性、提高煤氣利用目的;同時提高頂壓達到205kp,降低壓差,進一步積極加風;縮小礦批,礦批由原來的52—55t,縮小到42--44t左右。 4.2.4壓差控制:日常控制壓差在175kp以下,努力減少快慢料,減少氣流失常的可能。
4.2.5強動力條件下護爐制度:進入2014年,我們在原來思路基礎上,提煉創新了低硅高堿高釩鈦球護爐新方法,取得了良好效果。低硅高堿護爐的整體思路是在推進大風量、高堿度、低爐溫操作的基礎上,逐步增加海砂釩鈦球比例,控制鐵水中【Ti】含量在0.14—0.16%主要,控制【Si】+【Ti】含量在0.40—0.55%水平。
其參數調整:推進低爐溫高堿度高釩鈦比例護爐技術,關鍵在保證爐缸活躍、風量的穩步提升、爐況的長期穩定。我們經過探討,對重點參數做出調整:配料堿度1.20—1.22,實際堿度1.18—1.20;渣中Mgo含量控制11.5±0.5;物理溫度保持1500—1520℃間;爐溫【Si】控制0.30—0.40%水平。實際效果:通過參數的調整,逐步形成低爐溫、高堿度、小礦批、低料線、高鎂鋁比、定期處理爐缸的操作理念,爐況穩定性穩步增強,各項指標穩中有升,爐缸側壁溫度長期保持低水平運行,爐皮溫度相對穩定,達到了很好的護爐效果。
4.2.6時時處理爐缸措施(1)提高渣鐵物理溫度,保證鐵水物理熱1500℃以上,使爐缸熱量逐步提高;(2)提高燒結中MgO的含量來提高爐渣中鎂鋁比,降低爐渣粘度,改善渣鐵流動性;(3)加強爐前出鐵管理,增加鐵口深度,加快出鐵節奏,減少跑泥現象;(4)通過提高富氧率和風溫加熱爐缸;(5)采取定期投球和不定期熱洗和投螢石等方法處理爐缸。
5、效果與下一步方向
通過長期的努力,取得了明顯效果:
5.1風量逐步提升,動能穩步提高。
圖2 2012年以來風量、動能變化5.2爐況穩定程度有很大提高,主要指標在入爐品位不斷降低情保持穩定。
5.3護爐有新成績,保證了本質安全。
6.1 爐況順行是高爐冶煉的基礎,強動力冶煉是應對經濟料,保證爐況順行的重要技術思路。
6.2科學調劑矩陣,堅持“開放中心,疏松邊緣”的原則,礦批與矩陣調整相結合,配合適合的礦批,會達到理想效果。
6.3 2#爐通過持續處理爐缸,穩步增加風量,爐缸工作狀態得到優化,氣流分布趨于合理。風速、動能穩步提高,促進了爐況進一步穩定。
圖3 2012年來入爐品味和利用系數
圖4 2012年來爐皮H1點和爐芯溫度 6、 結語
6.4 護爐工作要立足于生產中護爐,靠順行護爐,而不能為護爐而護爐。
參考文獻:
[1]周傳典 高爐煉鐵生產技術手冊
[2]高爐過程氣體動力學