■張順 張錦石
〔1第一師十六團(tuán)棉花加工廠,新疆 阿克蘇 843000〕
〔2新疆阿克蘇長(zhǎng)龍棉機(jī)有限公司,新疆 阿克蘇 843000〕
隨著機(jī)采棉的逐漸增加和近年來(lái)大型軋花成套設(shè)備的涌現(xiàn),傳統(tǒng)的繼電器控制和單一的PLC控制已經(jīng)很難適應(yīng)當(dāng)前機(jī)采棉加工的需求。因?yàn)槿斯げ烧乃俣嚷?,所以加工進(jìn)度也相對(duì)較慢。隨著機(jī)采棉采收速度的加快,上市時(shí)間相對(duì)集中,再加上機(jī)采棉的回潮率較高,不宜存放時(shí)間過(guò)久,這就要求棉花加工企業(yè)在保證質(zhì)量的前提下快速加工。由于機(jī)采棉在工藝流程中增加了大量的清理設(shè)備,整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程又是流水作業(yè),因此,無(wú)論是大的環(huán)節(jié)還是小的環(huán)節(jié)只要出現(xiàn)一點(diǎn)問(wèn)題,都會(huì)影響正常生產(chǎn)。通過(guò)調(diào)查一些規(guī)模比較大的軋花廠,用戶普遍反映安全運(yùn)轉(zhuǎn)率太低,主要問(wèn)題是塞車(chē),輕微的堵塞處理也要十幾分鐘以上,嚴(yán)重的堵塞處理起來(lái)甚至需要幾個(gè)小時(shí),有時(shí)塞車(chē)還會(huì)引發(fā)火警,嚴(yán)重影響生產(chǎn)。
喂花機(jī)喂花是采用手動(dòng)調(diào)整喂花量,很難控制均勻,有時(shí)會(huì)出現(xiàn)喂花量偏大,再加上喂花機(jī)輸送帶上的存棉高度和疏松程度不同,過(guò)多的喂花量會(huì)導(dǎo)致管道或清理設(shè)備堵塞。
在正常生產(chǎn)過(guò)程中,某個(gè)電機(jī)停轉(zhuǎn)、某處傳動(dòng)鏈斷裂、某處皮帶打滑都會(huì)導(dǎo)致設(shè)備堵塞。
軋花機(jī)不能按照給定電流自動(dòng)調(diào)整喂花量,操作不當(dāng)易形成惡性循環(huán),導(dǎo)致棉花回潮率不均勻,工作箱棉卷過(guò)緊致使鋸片摩擦,出現(xiàn)火情。
雖然皮清塵籠、集棉塵籠正常運(yùn)轉(zhuǎn),但是不下花導(dǎo)致堵塞。
管道內(nèi)某處掛花,逐漸積累導(dǎo)致堵塞。
打包機(jī)停止踩壓,長(zhǎng)時(shí)間既不轉(zhuǎn)箱,又沒(méi)有停止軋花,導(dǎo)致踩壓口堵塞。
筆者針對(duì)目前國(guó)內(nèi)最大的兩個(gè)棉機(jī)廠家安裝的生產(chǎn)線進(jìn)行觀察和了解,先不講其內(nèi)部結(jié)構(gòu),就操作臺(tái)部分來(lái)看,既有觸摸屏,又有好多機(jī)械式按鍵,有好多部位用電子式甚至還有機(jī)械式表頭,電腦監(jiān)控顯示器還鑲有變頻器操作面板。從顯示畫(huà)面和標(biāo)牌上可以看出,觸摸屏是控制電機(jī)的;電腦監(jiān)控顯示器是對(duì)一些模擬量,如電流、軸溫進(jìn)行監(jiān)控;變頻器操作面板是控制軋花機(jī)產(chǎn)量的。從外表看就是一個(gè)拼湊的系統(tǒng),雖然觸摸屏和電腦很先進(jìn),但是制造者只是將觸摸屏作為按鍵盤(pán),由于只使用一個(gè)觸摸屏,因此界面尺寸有限,需要翻頁(yè)操作,十分不方便。電腦也只是顯示幾組數(shù)據(jù)和一些報(bào)警,利用率太低并且缺乏一些關(guān)鍵的檢測(cè)數(shù)據(jù),如風(fēng)壓、轉(zhuǎn)速、距離等。因?yàn)槭欠e木式拼湊,線路復(fù)雜零散,一旦出現(xiàn)故障,一般電工很難解決。軋花從場(chǎng)外喂花到打包是流水作業(yè),這就要求必須有一個(gè)完整的控制體系,也就是說(shuō)各部分的控制連接必須融為一體,形成無(wú)縫連接,而目前所使用的是有縫連接。
新疆阿克蘇長(zhǎng)龍棉機(jī)有限公司和科研單位合作研發(fā)生產(chǎn)了機(jī)采棉加工微腦智能控制系統(tǒng),該系統(tǒng)采用模塊化設(shè)計(jì),有MCU模塊、數(shù)據(jù)采集模塊、電機(jī)控制模塊(其中DA輸出功能用以控制變頻器或軟啟動(dòng))組成??筛鶕?jù)控制點(diǎn)數(shù)和采集點(diǎn)數(shù)配置模塊數(shù)量,所有模塊輸入、輸出連接全部使用插接件,安裝、維修更換十分方便??刂骑@示界面全部采用觸摸屏(也可使用電腦),整個(gè)界面顯示按照工藝流程編排,所有電機(jī)的運(yùn)行電流、管道風(fēng)壓、傳動(dòng)軸轉(zhuǎn)速、棉箱棉量高度、打包機(jī)踩壓口棉量高度、變頻器給定頻率、電機(jī)啟停狀態(tài)、故障報(bào)警都在工藝流程相應(yīng)的位置直接顯示,啟停按鍵按照流程順序編排,操作直觀,無(wú)需翻頁(yè)。整個(gè)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)全數(shù)值化控制,操作臺(tái)無(wú)一機(jī)械按鍵,操作臺(tái)和控制器之間還可以使用無(wú)線數(shù)傳控制方式,使操作臺(tái)可以任意移動(dòng)。系統(tǒng)內(nèi)所有電機(jī)互聯(lián)鎖,控制參數(shù)都可通過(guò)觸摸屏進(jìn)行修改,有些特殊參數(shù)還可以設(shè)置密碼,如修改軋花機(jī)最大(上限)產(chǎn)量(頻率),只有輸入密碼解鎖,才能進(jìn)行修改。
該系統(tǒng)設(shè)計(jì)除了有控制電機(jī),內(nèi)部編程實(shí)現(xiàn)電機(jī)互聯(lián)鎖的所有功能外,還有和變頻器、軟啟動(dòng)連接的專(zhuān)用接口、電壓采集接口、電流采集接口、風(fēng)壓采集接口、轉(zhuǎn)速采集接口、紅外測(cè)距采集接口、溫度采集接口等。整個(gè)系統(tǒng)可分為兩個(gè)部分,下面就將其主要控制功能和原理按工藝流程作一介紹。
以雙風(fēng)管4臺(tái)型為例,在自動(dòng)狀態(tài)下控制功能既可一鍵啟動(dòng),也可單獨(dú)啟動(dòng)(必須按設(shè)置順序)。在啟動(dòng)中如果有的設(shè)備堵塞沒(méi)有清理或其他故障造成堵轉(zhuǎn),顯示屏?xí)霈F(xiàn)相應(yīng)堵轉(zhuǎn)電機(jī)堵轉(zhuǎn)報(bào)警字樣并自動(dòng)停止啟動(dòng),提醒處理,處理完后,按故障復(fù)位鍵,堵轉(zhuǎn)報(bào)警字樣消失后,才可以再次啟動(dòng)。這部分關(guān)鍵控制部件是輸送帶喂花變頻器,1號(hào)閥和2號(hào)閥。設(shè)置使用的設(shè)備全部啟動(dòng)后,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)檢測(cè)風(fēng)管風(fēng)壓、電機(jī)電流、傳動(dòng)軸轉(zhuǎn)速等參數(shù),如果正常就再檢測(cè)4臺(tái)軋花機(jī)儲(chǔ)棉箱棉量,如1、2箱低于設(shè)置上限高度,3、4箱也低于設(shè)置上限高度,系統(tǒng)將自動(dòng)打開(kāi)1號(hào)閥和2號(hào)閥,同時(shí)按給定頻率自動(dòng)啟動(dòng)喂花機(jī)。由于喂花機(jī)輸送帶上的存棉高度和疏松程度不同,因此,下花量也會(huì)存在很大差異。為防止過(guò)多的喂花量造成堵塞,在兩個(gè)喂花口上分別安裝有風(fēng)壓傳感器,通過(guò)對(duì)兩管的風(fēng)壓采集并采用模糊算法,通過(guò)DA輸出口自動(dòng)調(diào)整喂花頻率,以達(dá)到自動(dòng)控制喂花量。如檢測(cè)3、4箱全部到設(shè)置上限高度,而1、2箱沒(méi)有到設(shè)置上限高度,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)關(guān)閉2號(hào)閥,同時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)降低DA輸出,以適應(yīng)單管喂花。如檢測(cè)3、4箱全部到設(shè)置上限高度,1、2箱也都到設(shè)置上限高度,也就是4個(gè)箱全滿時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)停止喂花機(jī)。同理,如果棉箱棉量下降到下限高度,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)啟動(dòng)喂花機(jī)。上、下限控制高度可在界面上任意修改,如果軋花機(jī)儲(chǔ)棉箱按照要求設(shè)計(jì),可完全省去龐大的溢流棉裝置,節(jié)省大量電能。在正常運(yùn)行中系統(tǒng)對(duì)所有電機(jī)電流、管道風(fēng)壓、主要部件傳動(dòng)轉(zhuǎn)速進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,一旦出現(xiàn)異常,顯示界面就會(huì)及時(shí)報(bào)警,同時(shí)自動(dòng)停止喂花和故障部位的上位相關(guān)設(shè)備,防止設(shè)備和管道中余棉堵塞的情況發(fā)生。

圖1.外喂花清理配棉部分的流程圖

圖2.花集棉及棉籽輸送部分的流程圖
在自動(dòng)狀態(tài)下,設(shè)置使用的設(shè)備全部啟動(dòng)后,只有檢測(cè)參數(shù)都正常,才能合箱軋花,這部分關(guān)鍵控制部件是開(kāi)合箱。軋花機(jī)自控使用的控制方法:首先設(shè)置好軋花給定電流,通過(guò)面板產(chǎn)量控制按鍵,通過(guò)控制喂花變頻器頻率來(lái)控制下花量,系統(tǒng)對(duì)采集的鋸軸電流時(shí)時(shí)與給定電流作比較,如果鋸軸電流小于給定電流,喂花變頻器按給定頻率穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn),如果再增加喂花變頻器的給定頻率,下花量增大,鋸軸電流也將增大;當(dāng)鋸軸電流增加到大于給定電流時(shí),產(chǎn)量上升鍵將被屏蔽,同時(shí)系統(tǒng)根據(jù)比較的電流大小,采用PID控制算法,通過(guò)DA輸出,控制喂花變頻器來(lái)控制下花量,使鋸軸電流穩(wěn)定在給定電流的狀態(tài)下運(yùn)行。杜絕了因操作不當(dāng)或其它原因造成的工作箱棉卷過(guò)緊導(dǎo)致鋸片摩擦,出現(xiàn)火情的現(xiàn)象。從軋花到集棉,皮清塵籠和集棉塵籠生產(chǎn)中是堵塞頻率最多的部位,對(duì)此設(shè)備生產(chǎn)廠家也采取了一些措施,如有的廠家在給棉軸上安裝速度繼電器,有的廠家在給棉電路上安裝電流繼電器,這些措施雖然有一定的效果,但是還會(huì)造成不同程度的堵塞,嚴(yán)重影響生產(chǎn)。這是因?yàn)橐胨俣壤^電器起作用,只有等到堵塞力量使皮帶打滑;電流繼電器也同樣,要等到堵塞力量使電流增加到繼電器動(dòng)作,所以這都不是理想的控制方法。從圖2分析可知,皮清塵籠1的作用是將軋花機(jī)軋出的皮棉通過(guò)風(fēng)力輸送分離給皮清刺輥1清理。皮清塵籠2的作用是將皮清刺輥1清理出的皮棉通過(guò)風(fēng)力輸送分離給皮清刺輥2再清理。集棉塵籠的作用是將皮清刺輥2清理出的皮棉通過(guò)風(fēng)力輸送分離到淌棉道輸送到打包機(jī)踩壓口。塵籠的工作原理是在風(fēng)壓的作用下將皮棉吸附在塵籠網(wǎng)眼上,通過(guò)塵籠旋轉(zhuǎn)到一定部位將皮棉剝下。塵籠正常工作狀態(tài)下吸附的皮棉厚度是根據(jù)產(chǎn)量的變化而均勻變化的,輸送皮棉過(guò)道上的風(fēng)壓也是在一定范圍內(nèi)均勻變化的。假如塵籠有堵塞前兆,吸附厚度會(huì)急劇增加,輸送皮棉過(guò)道上的風(fēng)壓就會(huì)急劇減小,而管道掛花同樣也會(huì)使內(nèi)部風(fēng)壓產(chǎn)生變化。由此可知,只要在所有輸送皮棉過(guò)道上進(jìn)行風(fēng)壓采集,通過(guò)微電腦運(yùn)算并進(jìn)行自動(dòng)控制,就可有效防止嚴(yán)重堵塞。該部分的控制方法是:在正常生產(chǎn)中哪條軋花線出現(xiàn)故障,系統(tǒng)首先就將那條線軋花機(jī)開(kāi)箱,如集棉管、集棉塵籠、打包機(jī)踩壓口堵塞,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將所有軋花機(jī)開(kāi)箱;棉籽輸送出現(xiàn)故障,系統(tǒng)同樣會(huì)自動(dòng)將所有軋花機(jī)開(kāi)箱,并同時(shí)停止故障機(jī)的所有上位機(jī)。假如棉籽輸送線上最后一道絞龍故障或打滑,絞龍停轉(zhuǎn),這時(shí)只停止軋花不停上位機(jī)的話,受線路較長(zhǎng)的影響,上位輸送線上的棉籽繼續(xù)輸送,同樣會(huì)造成嚴(yán)重堵塞和擠壞設(shè)備。
2013年機(jī)采棉加工微腦智能控制系統(tǒng)在新疆第一師16團(tuán)新建的機(jī)采棉加工流水線上安裝應(yīng)用,該條生產(chǎn)線是4臺(tái)型171軋花機(jī)。當(dāng)年還對(duì)第一師14團(tuán)的原有的3臺(tái)型168軋花機(jī)生產(chǎn)線進(jìn)行了自動(dòng)化控制改造。通過(guò)一年的生產(chǎn)應(yīng)用,該系統(tǒng)一致得到用戶的好評(píng)。特別是14團(tuán)的原3臺(tái)型生產(chǎn)線上籽棉清理設(shè)備是進(jìn)口設(shè)備,外型龐大,僅一個(gè)電機(jī)就是110 kW,在往年的生產(chǎn)中經(jīng)常發(fā)生堵塞,處理的過(guò)程也相當(dāng)困難,嚴(yán)重影響生產(chǎn)。
該系統(tǒng)安裝、操作、維護(hù)、更換十分方便,工廠電工即可完成。生產(chǎn)中不但減少了生產(chǎn)線用工,降低工人勞動(dòng)強(qiáng)度,節(jié)能降耗,而且降低了設(shè)備的故障率,減少了生產(chǎn)中的安全隱患,大大提高了設(shè)備安全運(yùn)轉(zhuǎn)率和生產(chǎn)效率。機(jī)采棉加工微電腦智能控制系統(tǒng)的應(yīng)用真正實(shí)現(xiàn)了集中監(jiān)控,為現(xiàn)代化管理提供了有力的保障。