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重力熱管自動退火除氣線及其控制系統設計

2014-07-04 03:28:02楊曉東廖正貴王成君
電子工業專用設備 2014年8期
關鍵詞:變頻器工藝設備

楊曉東,廖正貴,王成君

(中國電子科技集團公司第二研究所,山西 太原030024)

在新能源利用中,太陽能熱水器、太陽能熱水系統的應用最為廣泛,熱管式真空集熱管是一種先進的太陽能集熱裝置。熱管是一種利用工質變相進行熱量傳遞的高效傳熱器件,擁有很大的導熱系數和良好的溫度均勻性。重力熱管屬于熱管的一種,是太陽能熱水器中最常應用的熱管,一般以銅為殼體材料。

銅殼熱管在制造工藝過程中,為提高其韌性以便于后續的檢測工序,需要進行真空退火除氣處理,目前太陽能熱管主流的退火工藝在單室真空爐中完成,采用手工送料、取料的方式,銅管進入真空爐后,需要在爐內完成抽真空、升溫、保溫、降溫的過程,存在效率低、易污染、能耗高等問題。也有用單機組、雙真空室交替工作的真空爐,雖然在工作效率上有所提升,但依然存在加熱室直接暴露在空氣中的情況,導致加熱室抽真空速度變慢,而且每次加熱完成需要冷卻至常溫取料,加熱帶由于不斷的冷熱很容易變形,縮短加熱帶壽命。

圖1 退火線示意圖

本文中設計的自動連續式退火線采用臥式、三室連續、步進結構,速度可調。其整體結構如圖1 所示,系統包含6 個工件位置(由左至右):送料車、進料車、預備室、加熱室、冷卻室、出料車,三室的配合使用保證了加熱室一直處于高溫、高真空狀態下,避免外界污染,同時節約了抽真空時間和冷卻時間,最大程度的提高了生產效率,保證了批量生產的需要。

1 工藝過程

人工通過傳動車將工件框送至進料車,工件框進入預備室,開始抽真空至0.4 Pa 以下,加熱室空出后,工件進入加熱室升溫至450 ℃后保溫1 h,維持真空度不低于0.005 Pa,冷卻室空出后送入冷卻室,冷卻室充入純氮循環冷卻45 min,使工件表面溫度達到80 ℃以下,開門出料抽真空至0.4 Pa 以下,等待加熱室的來料,人工下料,開始下一個循環。

在第一個工件框送入預備室后,人工將第二工件框送至進料車,預備室空出后,第二工件框進入預備室,第三工件框送至進料車,每個工件框經過熱室加熱后進入冷卻室冷卻,冷卻完成并出料,如此循環送料、循環出料,直到所有工件框都處理完,系統自動關機。

2 控制系統功能

根據設備特點和工藝需要,控制系統主要包括溫度控制、真空控制、傳動控制、冷卻控制和安全保護,以下就設備應用到的關鍵技術進行論述。

2.1 溫度控制

為滿足退火工藝,對設備的溫度性能提出要求:最高溫度500 ℃,均溫區尺寸2270 mm×600 mm×600 mm,爐溫均勻性±5 ℃(450 ℃)。

根據溫度指標,加熱室為方形結構,采用Cr20Ni80 帶為加熱元件,多層金屬反射屏的布置提高設備的熱效率,減少熱量的對外輻射。加熱室根據爐膛形式和熱能需要分八區加熱,八點控溫,上下左右均勻分布,以保證溫度的均勻性。

在控溫上,采用低電壓、大電流加熱模式,每個加熱回路均由PID 調節器、功率控制器、變壓器、K 型熱電偶組成閉環系統。

系統硬件的合理布置是溫度性能指標的基礎,要完全滿足要求,還需要在調試過程中,根據實際情況選擇最優PID 參數,選擇各溫區最佳溫度補償值。

2.2 真空控制

真空系統共分三套真空系統,其中預備室、冷卻室采用雙級泵機組,極限真空度0.2 Pa,熱室采用以油擴散泵為主泵的三級泵機組,極限真空度0.001 Pa。3 個真空室使用閘閥門隔離,配備獨立的真空測量儀器。

2.3 傳動控制

爐內輸送車包括預備室傳送車、熱室輸送車、冷室輸送車,均采用動力滾筒傳輸工件料框,通過鏈傳動將減速電機的動力傳輸至每一支滾筒,3臺電機由變頻器驅動。

變頻器通過485 總線與三菱PLC 通訊模塊連接,利用PLC 的無協議通訊實現數據交換。實時數據讀取采用輪詢的方式,即根據變頻器地址的不同,間隔1 s 更改一次通訊地址,實現讀取對應變頻器參數的目的。當需要修改設定參數時,中斷參數讀取,直到參數寫入完成。

該控制方法在設計上靈活應用了三菱PLC的無協議通訊,同時利用PLC 穩定、抗干擾能力強的特點,保證傳動系統的穩定性,有效解決了變頻器參數控制的技術要求。具體程序編寫步驟為:

(1)數據格式定義

LD M8000 (M8000:p_on)

SET M8161 (M8161:設置8 位運算模式)

MOV H0C88 D8120 (M8120:通訊格式7,n,2)

(2)通訊參數設置

將參數轉化為ASCII 碼后,寫入D10-D26,參數定義如表1。

表1 通訊參數設置

(3)通訊命令

將表1 設置的ASCII 碼指令(D10-D26)發送至變頻器,變頻器作出響應,并返回數據代碼至以D50 為首地址的19 個寄存器中,命令程序如下:

LD M8000 (M8000:p_on)

RS D10 K17 D50 K19

(D10:起始符STX,D50:接收回應)

(4)數據發送、接收

通訊的實現需要置位M8122(發送請求)來觸發,發送結束時M8122 自動復位。

從變頻器的設備接收到數據后,M8123(接收結束標志位)置位,將D50 為首地址的19 個字移動到其他的保存區域中進行解碼,然后將M8123 復位。

3 控制系統實現

控制系統通過硬件和軟件的配置來實現各項功能。

3.1 硬件組成

系統以三菱FX3U 系列可編程控制器為控制核心,通過編程口與上位機通訊,實現設備的可視化操作,上位機采用MCGS 嵌入版組態軟件作為開發平臺。

設備的硬件系統連接如圖2 所示,所有外圍設備通過總線與上位機通訊,建立起一個小型的集散系統。

3.2 軟件設計

軟件由上位機組態軟件和PLC 編程兩部分構成。

(1)組態設計

圖2 硬件連接系統示意圖

組態設計以北京昆侖通態嵌入版組態軟件為平臺進行開發,通過上位機可以設置工藝參數,對設備進行全自動或分步操作,觀察系統實時真空度、溫度、電機轉速等參數。設備擁有故障自檢功能,為設備的安全可靠運行提供保障。同時,軟件可實現對歷史數據的查詢,工藝過程參數以列表的方式存儲保存,便于工藝分析及優化,實現故障追溯。圖3 為設備操作主界面。

(2)PLC 控制系統圖

PLC 編程以工藝流程為指導思想,為實現全自動運轉的功能,采用分系統模塊化設計方法,利用子程序的調用最大程度的簡化PLC 程序,增加程序的可靠性、可讀性。

本程序中應用了11 個獨立的子程序,利用CALL 指令調用,圖4 為設備自動程序概略圖。

經過優化設計,本程序最大程度的實現了自動化,在自動執行過程中,操作人員所要手動完成的工序只是將工件車放置在進料車上,以及移走已經處理完并傳送至出料車的工件,其余動作均無需人為干預。

圖3 操作界面

圖4 自動程序概略圖

4 結束語

太陽能重力熱管自動退火線是2010年由皇明太陽能集團有限公司提出要求,由中國電子科技集團公司第二研究所研發生產的項目,本項目根據專用的技術要求進行系統設計,于2011年3月交付用戶使用。經過長期運行考驗,無維修記錄,足以證明其控制系統運行安全可靠、運行穩定,完全滿足工藝要求。

[1] 宋伯生. PLC 編程理論·算法及技巧[M]. 北京:機械工業出版社,2005.251-254.

[2] GB/T 24767-2009,太陽能重力熱管[S].

[3] MITSUBISHI ELECTRIC.FX 系列微型可編程控制器用戶手冊(通信篇)[M]. 上海:三菱電機自動化(上海)有限公司,2006.F30-F35.

[4] AELTA. VFD-M 使用手冊[M]. 上海:中達電通股份有限公司,2005.5_37-5_41.

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