孫 慧
(大連石化公司儀表車間,遼寧 大連 116032)
大連石化公司化學水處理系統2000年采用了西門子S7-400 PLC控制,投用初期故障較多,包括軟/硬件故障、通信故障及干擾故障等,隨著系統應用的普及,現場維護人員逐漸掌握了該系統的故障處理方法,對PLC故障逐一進行解決,目前,該系統運行穩定可靠,保證了生產,減輕了操作工人的勞動強度。筆者主要結合現場介紹該套PLC系統運行中常見的故障及其處理措施。
整套PLC控制系統由工廠級Profibus總線和現場級Profibus-DP總線構成,包括5臺操作站和5組西門子S7-400標準控制器(下掛多個ET-200M遠程從站),操作站與控制器分別連接到Profibus總線網,Profibus總線為環形網,由光纖通過適配器相連,操作站、西門子S7-400均是環形Profibus總線網上的節點[1]。
操作站安裝了Windows 2000 Professional操作系統,每臺工作站通過CP5613卡連到Profibus總線網,同時工作站之間通過Hub構成以太網,用于工程師站繪制監控圖的分發。工作站上除了安裝操作系統外,還要安裝CP5613卡驅動程序、HMI組態軟件WinCC、SIMATIC Manager(STEP 7編程軟件)和License文件。
控制器由5組S7-400標準控制器構成,分別負責老廠、新廠、預處理、凝結水和混床的控制,其CPU型號為414-2DP。5組控制器與工廠級總線通過CP443-5通信,同時,每套控制器通過Profibus-DP總線下掛多個ET-200M遠程從站, ET-200M機架上配有S7-300系列 I/O模塊,I/O點約為3 000點。PLC系統網絡結構如圖1所示。

圖1 PLC系統網絡結構
該系統在PLC系統投入運行初期經常出現所有操作站畫面不穩定、實時數據時有時無和實時狀態顯示異常的情況,檢查發現網絡通信出現故障。所有實時數據傳輸不上來,判斷應該是工廠級Profibus總線故障,如上位機CP5613通信卡故障報警或連接的終端接頭故障,也可能是Profibus總線環形網上的OLM轉換器或連接終端接頭故障。
在運行過程中有時會出現部分模擬量數據時有時無的現象,主要是預處理控制系統和老廠控制系統,實時狀態顯示不正常,而新廠和混床控制系統模擬量顯示正常。因為只有部分數據,而且是模擬量數據傳輸不上來,顯示灰色,說明不是工廠級網絡通信故障,可能是Profibus-DP子網故障引起部分數據通信中斷。Profibus-DP總線工作一段時間后,經常發生某些子站通信故障或出現通信中斷,如由于通信電纜過長造成了信號的衰減、接地和電磁干擾以及IM153接口撥位開關錯誤導致的阻值不匹配等。
網絡故障處理辦法是通過總線上各設備故障指示燈找出故障點,首先總線故障時CPU的BUSF指示燈顯示紅色,若DP總線故障則依次檢查各遠程IM153模塊的BF指示燈,確定具體故障發生在哪一個總線接口模塊上。若工廠級Profibus總線故障則檢查光電轉換設備指示燈來判斷問題出現在哪個接口上。找到故障節點進而分析故障原因并處理,包括檢查設備接線正確性、緊固性、撥碼的軟硬件設置的一致性、光纖跳線收、發的連接極性、連接是否緊固、終端電阻的連接及檢查等。
在系統運行中,還可以通過軟件診斷信息查找總線上的故障點。打開Simatic Manager項目硬件配置Hardware,切到online,可以檢測到系統總線到從站的各個節點的設備狀態和故障點,并給出詳細的報錯信息。
該套系統控制很多電氣設備,一部分電氣信號通過電纜敷設接入PLC的各個I/O模件,還有一部分通過Profibus-DP通信連接控制電氣MCC設備,采用Profibus雙絞屏蔽電纜,電纜兩端通過D型插頭接地,通信速率1.5Mbps,DP接口卡位于電氣MCC柜內。
在運行初期,經常出現一部分連接電氣MCC的Profibus-DP子站通信故障,子站離線,無法讀取數據,檢查發現,現場MCC附近的電力設備運行時,電機傳動產生電磁干擾,而接口卡位于MCC柜內,電磁干擾總線信號,將Profibus雙絞屏蔽電纜改成光纖敷設后子站通信穩定,不再出現子站離線現象[2]。
一部分電氣設備(泵、風機等)狀態信號線直接進入卡件,在運行中經常出現顯示異常,“0”、“1”錯亂,檢查發現卡件工作正常,而由電氣專業送來的狀態開關量信號本應為無源接點,但測量發現狀態信號線對地都有30~80V不同的電壓,該干擾信號就是由于電纜敷設不規范,信號線與動力線沒有分開敷設,造成干擾電壓串入。
在運行過程中有時還出現部分模擬量顯示與現場實際測量值不符,誤差大,檢查模擬量信號線對地電壓,發現模擬量信號端有干擾電壓,由此判斷是系統接地有問題,整個系統無專用接地網,系統存在不共地,接地混亂引起測量干擾,由于大地電位分布不均,不同的接地點存在著地電位差,接地混亂會可能產生地環路電流,對測量信號構成干擾[3]。通過正確選擇接地點,完善接地系統,并將所有24V(DC)電源負端接地,目前模擬量測量正常,不再出現時有時無的現象。
隨著企業自動化生產規模的擴大,PLC在工業控制中的應用越來越廣泛,由于PLC大部分安裝在現場,環境比較惡劣,導致故障率增加,從而會降低系統的可靠性,筆者通過將現場應用中出現的故障匯總便于維護人員快速解決處理,實現現場設備的遠程自動操作與控制,提高生產效率。