張成(大慶油田有限責(zé)任公司第七采油廠)
注水泵是滿(mǎn)足油田注水、保證地層壓力的源設(shè)備,為了保證較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)滿(mǎn)足油田注水需要,在設(shè)計(jì)上注水泵的容量選型一般都較大。在實(shí)際生產(chǎn)中,特別是在高壓注水系統(tǒng)中,注水泵泵壓與管壓之間存在較大的壓差,必須靠控制出口閥門(mén)來(lái)保證注水管網(wǎng)的注水壓力,這樣既造成大量的電能被白白地消耗掉,同時(shí)又由于泵壓較高對(duì)機(jī)泵的運(yùn)行也十分不利。如何解決這個(gè)問(wèn)題一直以來(lái)是研究的主要對(duì)象,2008年6月對(duì)1#注水泵進(jìn)行了前置變頻裝置系統(tǒng)改造,達(dá)到了節(jié)能降耗的目的。運(yùn)行一段時(shí)間后,由于各方面原因達(dá)不到預(yù)期效果,于2011年6月拆除恢復(fù)原來(lái)運(yùn)行狀態(tài)。
在油田生產(chǎn)上,由于各種因素的影響注水量波動(dòng),引起注水系統(tǒng)運(yùn)行工況的變化,因不能及時(shí)調(diào)整相應(yīng)生產(chǎn)參數(shù),以致于注水泵運(yùn)行過(guò)程中的流量出現(xiàn)過(guò)大或相對(duì)過(guò)小的現(xiàn)象,耗費(fèi)了大量的電能,對(duì)機(jī)泵也造成很大的損害。
未安裝前置變頻裝置系統(tǒng)時(shí),當(dāng)注水液量突然增加,就需要手動(dòng)開(kāi)大注水泵出口閥門(mén)調(diào)解注水量,調(diào)解不及時(shí)就會(huì)造成管壓降低,有時(shí)注水泵開(kāi)到最大流量,超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),損害了設(shè)備,影響油田正常注水。
注水泵泵壓和管壓是隨著注水量的變化而變化的,注水泵運(yùn)行中最高壓力15.9 MPa,最低壓力13.9 MPa,注水量少壓力就高,反之則壓力降低。有時(shí)為了提高注水壓力就要控制注水泵的流量,這樣做的同時(shí),注水流量又得不到保證,所以生產(chǎn)實(shí)際中很多時(shí)候是注水泵流量開(kāi)到最大,由注水間根據(jù)注水井的需要自行調(diào)節(jié)。長(zhǎng)期如此運(yùn)行增加了注水泵的磨損,降低了注水泵的使用壽命。
由于注水泵長(zhǎng)期處于超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),注水耗電量自然很大,由于設(shè)備生產(chǎn)參數(shù)得不到合理的調(diào)節(jié),白白消耗了大量的電能,增加了原油生產(chǎn)的成本,同時(shí)對(duì)高壓機(jī)泵的運(yùn)行也十分不利,見(jiàn)表1。

表1 改造前注水系統(tǒng)綜合數(shù)據(jù)
在保證油田配注要求的前提下,結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,對(duì)葡一聯(lián)合站注水站1#注水泵進(jìn)行優(yōu)化減級(jí)并應(yīng)用加裝前置泵變頻技術(shù),使其能耗降到最低,達(dá)到節(jié)能降耗的目的。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)前置變頻系統(tǒng)裝置存在很多問(wèn)題,雖然達(dá)到了節(jié)能降耗的目的,但影響了正常生產(chǎn)。
減級(jí)的1#注水泵的型號(hào)為D300-150×10A,流量300 m3/h,功率2240 kW,揚(yáng)程1580 m。經(jīng)過(guò)減級(jí)后只是揚(yáng)程發(fā)生了變化,流量不變,所選用的增壓泵型號(hào)為PCP-T-BC,流量300 m3/h,功率200 kW,揚(yáng)程150 m。兩臺(tái)泵的流量相同,在實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行中,機(jī)泵不可能超負(fù)荷運(yùn)行,短時(shí)間內(nèi)可以,長(zhǎng)時(shí)間就會(huì)損壞設(shè)備。由于前置增壓泵采用變頻控制系統(tǒng),當(dāng)頻率為最高50 Hz 時(shí)輸出的流量還能滿(mǎn)足注水泵的工作需要,當(dāng)頻率低于45 Hz 以下時(shí),輸出的流量就無(wú)法滿(mǎn)足注水泵的工作需要。
前置增壓泵在運(yùn)行過(guò)程中,當(dāng)流量達(dá)到300 m3/h時(shí),泵壓和效率還能達(dá)到正常值,當(dāng)流量低于這個(gè)值的時(shí)候,流量減少,泵壓下降。根據(jù)前置增壓泵在運(yùn)行過(guò)程中的各項(xiàng)參數(shù)和特性曲線(xiàn)可以看出,前置增壓泵變頻控制系統(tǒng)所產(chǎn)生的有效功率損耗過(guò)大,機(jī)泵達(dá)不到最佳工況點(diǎn)。
在生產(chǎn)中為了更好地保護(hù)設(shè)備,防止突發(fā)事故造成設(shè)備損壞,每臺(tái)運(yùn)行機(jī)泵都裝有自動(dòng)保護(hù)裝置,前置變頻系統(tǒng)也同樣裝有保護(hù)裝置。由于用于高壓注水系統(tǒng)生產(chǎn)的時(shí)間短以及選用的變頻系統(tǒng)和注水泵不匹配,保護(hù)裝置參數(shù)設(shè)置不合理,運(yùn)行中出現(xiàn)波動(dòng),保護(hù)裝置就會(huì)自動(dòng)停泵,并且頻率過(guò)于頻繁,增加了操作人員的啟泵次數(shù)和勞動(dòng)強(qiáng)度。
從表2可以看出前置增壓變頻控制系統(tǒng)剛運(yùn)行時(shí),是有一定的節(jié)能降耗作用的。

表2 改造后注水系統(tǒng)綜合數(shù)據(jù)
前置增壓泵變頻系統(tǒng)運(yùn)行到后期,由于增壓泵超負(fù)荷運(yùn)行,機(jī)泵出現(xiàn)了各種問(wèn)題。如泵軸斷裂、機(jī)械密封漏失嚴(yán)重等,都嚴(yán)重影響了注水泵的運(yùn)行,達(dá)不到節(jié)能要求。注水耗電量也恢復(fù)到原先的水平45 000 kWh/d 左右,注水單耗為5.8 kWh/m3左右,達(dá)不到節(jié)能降耗的目的。
目前,大慶油田注水系統(tǒng)多數(shù)是采用前置增壓泵變頻控制系統(tǒng)裝置,注水泵進(jìn)行優(yōu)化減一級(jí)后與前置增壓泵變頻控制系統(tǒng)配合,使注水泵的進(jìn)口壓力達(dá)到0.8 MPa 左右,達(dá)到平衡注水泵壓力的目的。我們?cè)谶x用前置泵時(shí),要根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況使之與注水泵各項(xiàng)參數(shù)相匹配,同時(shí)在選擇前置增壓泵流量上要比注水泵的流量大100 m3/h,這樣當(dāng)變頻器處于45 Hz 以下生產(chǎn)調(diào)解時(shí),增壓泵同樣能達(dá)到注水泵流量的需求,實(shí)現(xiàn)真正意義上的變頻調(diào)速,減少設(shè)備的損壞,延長(zhǎng)設(shè)備的使用壽命。大慶油田采油四廠注水站已經(jīng)采取了這種措施,并且運(yùn)行后節(jié)能效果比較好。
綜合上述的各項(xiàng)數(shù)據(jù)和設(shè)備的優(yōu)越性可以看出,注水泵安裝前置增壓泵變頻控制系統(tǒng)空間還是很大的,當(dāng)注水泵的各項(xiàng)參數(shù)與前置增壓泵變頻控制系統(tǒng)相匹配后,延長(zhǎng)了泵的使用壽命,減少了機(jī)泵的維修費(fèi)用,實(shí)現(xiàn)了一次性投入長(zhǎng)期收益,達(dá)到節(jié)能降耗的目的,同時(shí)也減輕了員工的勞動(dòng)強(qiáng)度。
