周本勝 劉向陽 唐榮彬 吳劍雯 周文華
(丹東屹欣科技有限公司,遼寧 丹東 118000)
(1)加熱爐優(yōu)化燃燒系統(tǒng)開發(fā)背景
鋼鐵工業(yè)是國家最重要的材料和基礎(chǔ)工業(yè),擔負著國民經(jīng)濟高速發(fā)展和國防安全所需鋼鐵材料的生產(chǎn)重任。隨著經(jīng)濟的持續(xù)快速發(fā)展,國家倡導低碳節(jié)能環(huán)保這與我國目前的能源短缺狀況存在巨大的矛盾,已經(jīng)制約了我國現(xiàn)代化的進程,必須降低生產(chǎn)能耗。鋼鐵行業(yè)其能耗在各行業(yè)中首屈一指,占總能耗的20%,而加熱爐的能耗占鋼鐵能耗的25%。針對這種加熱能耗關(guān)系,在保證生產(chǎn)正常進行的前提下,盡可能地降低鋼坯的加熱能耗可以使軋鋼生產(chǎn)的總能耗得到最大程度的降低,因此如何提高加熱爐的加熱效率,優(yōu)化加熱爐的爐溫控制和燃燒技術(shù)的更新對于冶金工業(yè)的節(jié)能降耗、降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量具有重要的現(xiàn)實意義。低能耗高效率的生產(chǎn),已經(jīng)成為目前冶金工業(yè)控制技術(shù)的重點和主要的研究方向。
(2)軋鋼加熱爐現(xiàn)狀
軋鋼加熱爐的爐壓變化頻繁、空燃比難以抓取,對人工操作技術(shù)要求較高。
軋鋼加熱爐燃燒燃料使用的是高爐煤氣,由于外網(wǎng)壓力經(jīng)常波動。爐內(nèi)煤氣燃燒的好壞將直接影響爐膛溫度、出鋼溫度、燃燒熱效率及氧化燒損率,因此燃燒控制環(huán)節(jié)亦是加熱爐控制中最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)之一。
目前加熱爐控制過程中頻繁的出現(xiàn)過氧燃燒和缺氧燃燒,進而導致爐壓不穩(wěn),出現(xiàn)爐膛進出口躥火現(xiàn)象,空燃比難以維持在最佳狀態(tài),不但浪費了煤氣,而且影響加熱爐的產(chǎn)量。
(3)加熱爐優(yōu)化燃燒系統(tǒng)開發(fā)目的
丹東屹欣加熱爐優(yōu)化燃燒系統(tǒng)目的在于提高加熱爐熱效率、提高產(chǎn)品質(zhì)量、節(jié)約燃氣、減少殘氧排放量以實現(xiàn)低碳生產(chǎn)、延長加熱爐的使用壽命、減輕操作人員勞動強度等功能及指標。旨在對現(xiàn)有鋼廠的加熱爐燃燒系統(tǒng)進行控制技術(shù)優(yōu)化并提升企業(yè)設(shè)備的技術(shù)功能和操作穩(wěn)定等優(yōu)點,已成為降低成本和增加經(jīng)濟效益的深受歡迎的項目之一。該技術(shù)已成功運用在國內(nèi)數(shù)家鋼鐵企業(yè)。
加熱爐優(yōu)化燃燒的目的,主要是在保證加熱爐各溫度達到工藝要求,并在工藝條件允許的前提下,進行降低燃氣的消耗和減少廢氣的排放。即在完成工藝指標的前提下進行節(jié)能降耗。
加熱爐生產(chǎn)必須要求計算機控制系統(tǒng)能夠很好地保證生產(chǎn)過程的連續(xù)性、準確性、和實時監(jiān)控性,而且要求接收及發(fā)送數(shù)據(jù)有一定穩(wěn)定性及準確性,所有設(shè)備的自動化程度要高。
加熱爐的優(yōu)化燃燒方案,首先應(yīng)著重系統(tǒng)的可靠性、安全性和實用性,其次考慮系統(tǒng)的先進性及節(jié)能性,并在以上基礎(chǔ)上提高系統(tǒng)的性價比。
系統(tǒng)的安全性和可靠性(即穩(wěn)定性)放在加熱爐優(yōu)化燃燒系統(tǒng)設(shè)計的首位。在硬件設(shè)備方面,加熱爐優(yōu)化燃燒系統(tǒng)與原控制系統(tǒng)中的加熱爐燒爐控制部分相互獨立,需要優(yōu)化燒爐時切入優(yōu)化燃燒系統(tǒng)實現(xiàn)智能燃燒,需要手動控制時可切換至本系統(tǒng)手動燒爐狀態(tài),也可切出本系統(tǒng)通過原有加熱爐控制系統(tǒng)手動控制,完全不影響原系統(tǒng)正常操作。
系統(tǒng)以上、下位機相結(jié)合綜合分析并建立數(shù)學模型,以此作為人工操作或自動調(diào)節(jié)的有效依據(jù),并充分利用上位機存儲信息量大以及下位機運行速度快等優(yōu)點,為操作提供更準確、合理、有效的控制策略。
1)可降低原氧化燒損率的2%以上;
2)爐膛溫度平穩(wěn)控制,能抑制燒爐過程爐膛溫度的大幅波動;
3)克服煤氣壓力波動的時間≤25s;
4)同等條件下,節(jié)約煤氣約2%~5%。
2.1.1 節(jié)約煤氣
系統(tǒng)對總管壓力的波動進行實時的監(jiān)控,并能進行及時的調(diào)節(jié),在最短的時間內(nèi)平穩(wěn)總管壓力,使之恢復到波動前壓力值;在燒爐過程中對煤氣熱值分析信號以及煙道殘氧量信號為基數(shù),并對燒爐中的溫度及流量變化自動的對設(shè)定空燃比進行校驗,并輔助修正空燃比設(shè)定值;整個燒爐過程中實時對實際空燃比進行采樣,并調(diào)節(jié)控制實際空燃比無限趨近于期望值,盡最大可能使各段爐膛中的實際空燃比分別處于最佳配比狀態(tài)。
2.1.2 降低氧化燒損
系統(tǒng)能夠通過實時控制實際空燃比值來杜絕過氧燃燒這種狀況,且能保證爐溫在工藝條件范圍內(nèi)波動,進而降低氧化燒損率。
2.1.3 爐膛穩(wěn)定
系統(tǒng)通過對空燃比的實時控制,以及燃氣與助燃氣體總量的調(diào)節(jié),控制調(diào)節(jié)閥以及排煙閥的相互協(xié)調(diào)來實現(xiàn)爐膛的穩(wěn)定。
在維持原有生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)值不變的情況下,即日產(chǎn)量不變的基礎(chǔ)上,采用智能控制燃燒系統(tǒng)比原有手動調(diào)控燒爐的生產(chǎn)方式,可達到每年節(jié)能效益約237.28萬元。
2.2.1 理論效益分析
如今,屹欣加熱爐優(yōu)化燃燒系統(tǒng)已成功應(yīng)用于國內(nèi)多家鋼鐵企業(yè)的軋鋼加熱爐,并取得了較好的經(jīng)濟效果,提高了產(chǎn)量的同時,節(jié)省了煤氣,減少了廢氣排放,真正實現(xiàn)了節(jié)能減排,低碳生產(chǎn)。
以三段式加熱爐為例。項目實施后,由于采用優(yōu)化燃燒,可降低原氧化燒損率1%的2%以上,按照鋼材價格3500元/t,日產(chǎn)鋼材6000t、全年工作355天計算。加熱爐每小時煤氣使用量約為6萬m3,如果采用自動燒爐的方式生產(chǎn),煤氣節(jié)約量約為2%~5%,取下限值2%,即小時節(jié)約量為1200m3。按日加熱爐爐燃燒時間23小時,按1m3煤氣0.09元計算。
降低氧化燒損率:該加熱爐每年節(jié)約鋼材的經(jīng)濟效益為:
6000×1%×2%×3500×355=149.10 萬元
節(jié)約煤氣:此項目投產(chǎn)后一年可以節(jié)省的煤氣量為2.0%,即1200Nm3/h。每年可節(jié)省煤氣的經(jīng)濟效益:
1200×23×355×0.09=88.18 萬元
即年總收益:237.28萬元。
節(jié)約煤氣應(yīng)用于發(fā)電,4m3可發(fā)1kWh的電力產(chǎn)生的經(jīng)濟效益尚未計算在內(nèi)。
優(yōu)化燃燒就是利用機械、電氣、計算機等組合的自動控制系統(tǒng),保證加熱爐在燃燒的過程中達到空氣、煤氣配合比時刻處于最佳狀態(tài),與手動燒爐相比,節(jié)約了能源,提高了生產(chǎn)效率,降低了廢氣排放,屹欣優(yōu)化燃燒系統(tǒng)已成功應(yīng)用于國內(nèi)多家鋼鐵企業(yè)的軋鋼加熱爐,用戶數(shù)據(jù)表明,通常情況下,采用優(yōu)化燃燒系統(tǒng)可降低原氧化燒損率的2%以上,節(jié)約煤氣2.0%-5.0%。
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