(1.河南理工大學,河南 焦作 454000;2.山西晉煤天源化工有限公司,山西 高平 048400)
山西晉煤天源化工有限公司成立于2004年10月18日。初始設計生產規模為年產合成氨360 kt、甲醇40 kt、大顆粒尿素600 kt。經過幾年的發展,生產能力不斷提高,現已形成年產420 kt合成氨、40 kt甲醇、700 kt大顆粒尿素的規模。
我公司合成氨裝置造氣系統采用常壓固定床間歇制氣法,半水煤氣脫硫和變換氣脫硫均采用堿液+NDC法脫硫,變換為全低變鈷鉬催化法,全套裝置工藝流程見圖1。其中,脫碳系統為雙系列(單系列含1臺脫碳塔、1臺氣提塔)并聯運行,脫碳塔φ4 000×57 970 mm、V440 m3,處理氣量110 000 m3/h;氣提塔φ3 000/φ4 400×55 895 mm、V456 m3,處理氣量20 635 m3/h,脫碳流程見圖2。

圖1 全套裝置工藝流程框圖

圖2 NHD脫碳系統流程框圖
脫碳系統設計工藝指標為:① 操作壓力3.2 MPa;② 系統入口流量115 km3/h;③ 系統入口總硫小于10 mg/m3;④ 出口脫碳氣中CO2小于0.5%;⑤ 低閃氣中CO2大于98.5%;⑥ 氣提塔NHD溶液中水含量控制在3%~5%。
NHD溶劑具有吸水性,會將原料氣和氣提空氣中的水分吸收而使NHD溶液水含量增高,當NHD溶液含水超過5%(質量分率)時就會降低其吸收CO2的性能,因此需要抽出部分溶液進行脫水處理。
雙系列脫碳系統從2006年5月份開始運行,系統運行平穩。自2012年8月份開始,雙系列氣提塔NHD溶液平均水含量略有上漲,8月25日至9月25日,系統大修,雙系列脫碳系統停車;10月份雙系列脫碳系統氣提塔NHD溶液水含量持續下降,沒有影響系統負荷,相關數據見表1、表2。

表1 一系列脫碳系統運行情況
2013年5月,二系列氣提塔NHD溶液平均水含量略有上漲;6月份前系統搶修,雙系列脫碳4機運行(滿量為7機),NHD溶液水含量變化不大;7月初,搶修結束,開始加量時,出口CO2超標,加樣分析氣提塔NHD溶液水含量,雙系列暴漲至13%左右,一系列最高達到21.61%(見表1),二系列最高達到20.78%(見表2),系統被迫5機運行。

表2 二系列脫碳系統運行情況
(1)計劃檢修不到位,欠賬太多。
(2)氣提空氣帶入系統的水量增加。2012年空氣換熱器檢修,導致風機吸入風量增大,搶修期間,系統負荷降低,但風機風量未及時調整;再者,2013年雨水較多,導致氣提空氣帶入水量增加。
(3)前系統帶入水量增加。脫碳開車時,入口變脫氣溫度高,未及時控制。
(4)原料氣分離器、空氣水分離器分離效果差。原料氣分離器分離效果由脫碳入口壓力及三臺換熱器進出口溫度,根據道爾頓分壓定律算出;空氣水分離器分離效果由空氣溫度、濕度及空氣換熱器進出口溫度,查常壓空氣密度表算出。
(5)脫水塔脫水效果差。檢修時,發現脫水塔擋流板腐蝕損壞。
(6)分析數據偏差大。分析顯示,NHD溶液水含量在2013年7月1日前基本在8%以下,7月1日分析值突然漲至13%,此間沒有及時對系統作出調整。
(1)調整空氣水分離器排水系統,由人工間斷排水改為自動溢流,及時移除分離水,防止帶液。
(2)調小引風機風量,減少空氣帶水量。風量從14 000 m3/h減至8 500 m3/h左右。
(3)降低脫硫出口溫度,從45 ℃降至38 ℃,減少前工段帶入系統的水量。
(4)脫水蒸汽冷凝液管線由雙系列共用φ25 mm管線改為兩系列分開,單系列采用φ42 mm的管線。
(5)進水排查。抽干管溝及地槽外水,脫水塔進口過濾器與循環水管線脫開,溶液儲槽頂部查漏。
(6)脫水塔檢修。更換擋流板、填料挖出清洗并回裝、清洗塔壁及再沸器,再沸器試壓查漏。
(7)脫碳二系列補NHD溶液200 t。
(8)脫碳原料氣分離器、空氣水分離器檢修。