(南京敦先化工科技有限公司,江蘇 南京 210048)
安鄉晉煤金牛化工有限公司合成氨裝置生產能力為50 kt/a,原變換工段為0.8 MPa中串低(中中低低)工藝流程。該工藝存在的問題較為突出,系統蒸汽添加量大,中變進出口溫度高,由于低變一段催化劑基本上已經失去活性,而中變未反應的CO要在低變爐中進行反應,造成低變爐催化劑床層溫度高,出低變爐變換氣溫度也高。而且,系統過剩蒸汽帶出的熱量,通過循環熱水帶入飽和塔,造成飽和塔熱量過剩,出飽和塔循環熱水溫度高;由于進入熱水塔的水溫高,出熱水塔的變換氣溫度也高,且夾帶的蒸汽量大,變換系統過剩的熱量又要從熱水塔中帶出,造成系統冷卻水耗高、蒸汽消耗量大、阻力大,設備腐蝕嚴重。
2012年5月,金牛公司決定對變換系統進行改造。本次改造由南京敦先化工科技有限公司承擔,在原中變二段出口與低變一段進口之間,新增1臺水移熱等溫變換爐(φ2 400 mm。敦先制造)及附屬設備(φ1 000 mm汽包1臺。敦先制造)。水移熱等溫變換爐(以下簡稱等溫變換爐),即在變換催化劑床層設置換熱管,CO的反應熱不斷通過換熱管內的水移走,使催化劑床層溫度可控。等溫變換爐由耐壓外殼與換熱內件組成,正常操作時,氣體由上封頭中心管進入,通過內外筒之間的環隙,徑向進入催化劑床層反應,反應后的氣體由中心管匯集并從下封頭出口處流出;移熱的水由下封頭進水口經環管進入換熱管內,換熱后經上封頭出水管進入汽包。床層溫度由汽包壓力控制,移熱的水在汽包中分離蒸汽后循環使用,汽包補水為鍋爐除氧水。
改造后,裝置運行穩定,變換系統蒸汽消耗及阻力明顯下降,汽包副產蒸汽不僅滿足銅液再生用汽,副余蒸汽還可外供造氣工序使用,同時,鍋爐工段甩掉1臺產汽量為4 t/h的燃煤鍋爐,節能改造達到了預期的效果。
中變二段出口至調溫水加熱器(Ⅰ)進口增設調溫副線,便于調節等溫變換爐進口溫度;原低變一段進口管線調整為等溫變換爐進出口副線,便于調節變換系統出口CO含量,以滿足銅洗工藝條件,確保銅比不失調。
等溫變換爐投入運行后,原低變一段、低變爐僅作為氣體通道使用,為確保原低變催化劑不受損害,進入低變一段、低變爐變換氣溫度高于露點30 ℃,完全可滿足對低變催化劑的保護。
本次改造對生產系統沒有太大的影響,等溫變換爐及其附屬設備的安裝,不需要停車進行;新增設備在安裝前,系統進出口接管已經預留,催化劑升溫硫化結束后,抽出盲板即可導氣生產。
本次采用衡陽市化工研究所有限公司生產的HB303Q型耐硫變換催化劑,硫化方法采用冷卻分水后的變換氣一次通過法。等溫變換爐催化劑裝填量為18.75 m3,床層布置三組測溫電偶,共計12個測溫點;其中,f1、f3為徑向床層進口溫度,f2為徑向床層出口溫度。
2012年12月3日14:16推電升溫。升溫初期等溫變換爐溫升比較緩慢,出電加熱器后的變換氣,經內外筒之間的環隙徑向進入催化劑床層,床層溫升由外向內逐漸推進,氣體流通面積大、路線短、阻力小。由于催化劑本體含水量大(15%~20%),升溫態勢又為徑向床整體升溫,因此升溫初期耗用時間較長;當電加熱器功率及空速一定時,床層催化劑排水量大,放空氣中水汽濃度較高。床層溫度由14 ℃升到202 ℃時,共耗用21 h。
12月4日10:40進入硫化初期。硫化初期起始溫度為202 ℃,CS2加入量為30 L/h,6 h后逐漸增加至60 L/h,升溫速率10~15 ℃;當日中班22:00硫化初期還未結束,床層出口H2S含量僅為0.83 g/m3,沒能達到初期硫化指標(1.5 g/m3以上),其原因為CS2加入量偏小。隨后逐漸增加CS2的加入量,2 h后床層出口H2S含量達標。床層熱點溫度由225 ℃升至320 ℃時,電爐功率加滿,經過20 h床層溫度上升不明顯;經廠方同意,升溫氣源由變換氣改為半水煤氣,因變換氣中CO2含量高、熱容大、且不含O2,所以升溫較慢,此后等溫變換爐升溫趨于正常,硫化初期結束時,床層熱點溫度為345 ℃。硫化初期共耗用24 h。
12月5日11:00進入硫化主期。床層熱點溫度為345 ℃,CS2加入量增加至100 L/h,溫度達到425 ℃時,恒溫6 h;12月6日4:10硫化主期結束。硫化主期及末期共耗用19 h。
12月6日6:10降溫排硫。9:00降溫排硫結束,等溫變換爐進出口抽盲板,連接上升管法蘭;當床層溫度降至270 ℃時,汽包水路通入蒸汽并緩慢補水。降溫排硫約4 h。
本次升溫硫化共耗用68 h,而催化劑廠家提供的方案耗時為38 h(見表1)。多耗用的時間主要為硫化初期沒有能夠及時改變升溫氣源,其次為硫化主期停爐補充CS2所致。

表1 催化劑升溫硫化方案(催化劑廠家提供)
12月6日9:55等溫變換爐并入系統。輕負荷生產期間,等溫變換爐進出口副線關死,在進口CO含量不變的情況下(6.6%~7.4%),等溫變換爐出口CO僅為0.2%。由于金牛公司為銅洗凈化工序,為滿足銅洗凈化工藝要求,等溫變換爐副線沒能完全關閉;變換出口CO必須保證在0.6%~1.2%之間,否則銅液再生崗位銅比易失調。等溫變換爐進口溫度為210 ℃時,床層熱點溫度在245~250 ℃之間。
12月9日上午,對調溫水加熱器(Ⅰ)進行調試,因調溫水加熱器泄漏而停止。2013年5月利用停車檢修機會更換調溫水加熱器,將等溫變換爐進口溫度降至195 ℃,等溫變換爐熱點溫度總體下降約20 ℃,實際運行溫度為230 ℃;滿負荷生產期間,變換系統運行平穩。
在本次變換系統節能改造中,由于等溫變換爐的串入,變換系統操作條件發生了較大的變化,一是進入中變爐半水煤氣中的蒸汽量(即汽氣比)大幅下降;二是中變出口氣體中的CO含量也由于汽氣比的大幅下降而提高到8.4%,出變換系統的CO可控制在0.2%~1.2%之間,不僅變換系統操作彈性大大提高,而且操作控制極為方便,同時也大幅度降低了系統能耗。改造前后變換系統運行數據見表2、表3。

表2 改造前變換系統運行參數 ℃

表3 改造后變換系統運行參數 ℃
改造后,變換系統運行穩定,噸氨副產蒸汽236 kg,蒸汽消耗下降135 kg,變換冷卻水耗下降20 m3,系統阻力下降0.05 MPa,熱水塔出口變換氣溫度下降16 ℃。等溫變換爐阻力幾乎為零,操作方便。本次改造完全達到了預期效果。
由于安鄉晉煤金牛化工有限公司在近一年內要整體搬遷(前期準備工作已經有一年),本次改造僅是解決變換系統短期運行中存在的問題,未能從根本上解決流程優化及系統工藝方面的問題。再者,由于飽和熱水塔變換工藝設備腐蝕嚴重,熱交換器、調溫水加熱器等易出現泄漏,極易造成低變催化劑中毒失活,要從根本上解決問題,就要對系統工藝進行徹底改造。當然了,這是下一步整體搬遷要做的事情。
由南京敦先化工科技有限公司開發的水移熱等溫變換爐,在湖南安鄉晉煤金牛化工有限公司順利投入運行,經過近一年的實際運行,各項指標均達到預期效果。“水移熱等溫變換技術”的應用,對現有中、小型合成氨裝置變換系統的節能改造,具有十分重要的現實意義。