華玉軍 張安 王嘉敏(勝利油田石油開發中心有限公司 山東東營 257000)
1.王莊油田鄭411區塊概況
鄭411區塊位于王莊油田西部,構造上處于渤海灣盆地濟陽坳餡東營凹陷北部陡坡帶西段(圖1-1),其含油層系總體上呈現出中部厚、邊部薄的特征,布井區有效厚度在10米左右。儲層孔隙度平均值32.8%,滲透率平均值為4913×10-3μm2。地面脫氣原油密度平均為1.0433g/cm3,50℃時地面脫氣原油粘度22×104m Pa·s~38×104m Pa·s。該塊主體部位南側有較小的邊底水,水油體積比約為1。油藏類型為具邊、底水構造—巖性特-超稠油油藏。
2.區塊開發難點
該區塊西南邊部油井隨蒸汽吞吐輪次的增加及采液量的不斷增加,地層壓降不斷增大,邊水沿低壓、高滲帶指進到井底,從而造成油井高含水,油汽比降低,周期生產效果變差。
1.應用氮氣泡沫調剖堵水效果評價
(1)初期見效較為明顯
典型井例:W ZZ411-P43井:

圖2-1 WZZ411-P43井氮氣泡沫調剖前后周期熱采效果對比
從上圖可以看出該井通過氮氣泡沫調剖取得了較好了開發效果,排水期由8天縮短為4天,平均日油上升4.2t,含水下降9.2%,周期累油增加825.7t。
(2)連續應用氮氣泡沫調剖效果逐漸變差
采用氮氣泡沫堵調雖取得了一定效果,但也存在不足:氮氣泡沫受半衰期和其本身泡沫強度的影響,對水體大、能量足的水侵問題依靠泡沫堵調有效期較短,調剖效果逐周期變差[1]。

圖2-2 Z411-P7、Z411-P41、Z411-P43三口井連續應用氮氣泡沫調剖熱采效果圖
從圖中可以看出:對于西南邊部水體大、能量足的一線井,連續應用氮氣泡沫調剖排水期逐周期變長,綜合含水逐漸升高,周期累油和油氣比逐周期降低。
2.栲膠+氮氣泡沫堵水效果評價
目前國內外提高氮氣泡沫調剖效果比較通行的做法為:在泡沫中添加凝膠類化學劑,提高泡沫調剖效果,其機理主要為以下兩個方面[2]:
(1)凝膠能夠增加泡沫體系的液相粘度、泡沫的膜厚度及膜彈性,從而大大增加泡沫的穩定性,起到強化泡沫的作用;
(2)凝膠通過提高泡沫體系殘余阻力因子,大大增強泡沫封堵強度[3]。
以P7井為例,該井是在第6周期采用栲膠+氮氣泡沫調剖。實施栲膠+泡沫調剖堵水后,周期初(周期前70d)堵水效果比較理想,平均含水下降約15%,但是隨著周期天數增加,調剖效果漸弱,周期平均下降了3.8%。周期末效果逐漸變差。

圖2-3 鄭411-P7井栲膠+氮氣泡沫調剖效果對比圖
3.邊部整體堵調方案的提出
通過以上實踐可知:單井次堵調已無法滿足鄭411區塊邊底水治理的需要,為了抑制水線推進,減緩水侵速度,強化擋水屏障,中心又提出了整體、大劑量、深部堵調技術。
整體堵調工藝以鄭411區塊西南邊部一線井鄭411-P7、P43、P37為注入井,采取前置弱凝膠+中部強凝膠+近井高溫封口的三段式復合凝膠體系,遠井段塞選用強度適中、耐溫適中的聚合物+酚醛樹脂凍膠體系,過渡段塞選用強度較高、耐溫較好的功能聚合物+延緩交聯體系+增穩劑復合體系,近井段塞選用強度高、耐溫性好的酚醛樹脂,注入工藝采用單柱塞、大泵頭的專用調注泵,注入排量6-12m3/h,截至目前,已完成了西南邊部一線井鄭411-P7、P43、P37的堵水施工。
對鄭411區塊一線井整體堵調后,二線井含水呈下降趨勢,以鄭411-P53井為例:

邊部整體堵水之前,日液25.6t/d,日油1.3t/d,含水94.8%,鄭411-P37井封堵后一個月,該井含水有了明顯下降,最低時含水75.8%,目前日液29.4t/d,日油4.1t/d,含水85.8%,證明對西南邊部一線井的堵調很好的起到了抑制邊水推進的效果。
1.栲膠泡沫體系雖能彌補單純應用氮氣泡沫堵調存在的有效期短、封堵強度低等問題,但對于水體大、能量足的邊水油藏堵水效果并不理想;
2.邊部整體堵調工藝能在油水過度帶形成穩定的擋水屏障,有效抑制邊水推進,防止油藏水淹,保障二線、三線井的正常生產;
3.對于整體堵調工藝遠井段塞、過度段塞及近井段塞化學堵劑的優選及配比還需要近一步探索和優化;
4.目前對于鄭411區塊西南邊部一線井的整體堵調正處在試驗階段,堵水效果還有待統計分析;
5.下步計劃加大各化學堵劑的室內實驗研究,以適應不同物性油藏(滲透率、孔隙度、礦化度、溫度、壓力、敏感性等)堵水封竄的要求;
[1]李賓飛.氮氣泡沫調驅技術及其適應性研究.[博士學位論文],石油大學(華東),山東東營:2007.
[2]馬寶岐,王小泉、諶凡更等.落葉松栲膠高溫堵劑的性能研究[J].林產化學與工業,1977,17(1):11-15.
[3]孫豐文,張齊生,孫達旺等.落葉松單寧酚醛樹脂膠粘劑的研究與應用[J].林業科技開發.2006,20(6):50-52.