李榮軒 李文兵 曲志維
摘要:分析了烏海熱電廠入爐煤自動(dòng)采樣裝置投入率低的原因,同時(shí)對(duì)該裝置運(yùn)行最佳技術(shù)改造方案進(jìn)行確定,經(jīng)改造后,系統(tǒng)連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行有了可靠保證。
關(guān)鍵詞:入爐煤自動(dòng)采樣裝置投入率措施
2005年5月7日,烏海熱電廠2×200MW機(jī)組投入運(yùn)行,由于鍋爐燃煤主要來(lái)自烏海地區(qū)的小煤窯,在煤炭質(zhì)量方面,這些小煤窯沒(méi)有保障。為了檢測(cè)入爐煤的相關(guān)指標(biāo),通常情況下利用機(jī)械自動(dòng)采樣裝置進(jìn)行采樣,受工藝設(shè)計(jì)、產(chǎn)品質(zhì)量等因素的影響和制約,該裝置在一段時(shí)間內(nèi)沒(méi)有投入使用。這時(shí)通過(guò)人工方式對(duì)煤樣進(jìn)行檢測(cè),對(duì)于人工檢測(cè)方式,一方面增加了勞動(dòng)強(qiáng)度,另一方面喪失了煤樣的代表性,進(jìn)而在一定程度上影響入廠煤與入爐煤熱值差的計(jì)算。
1 入爐煤自動(dòng)采樣裝置概述
烏海熱電廠選用浙江華電生產(chǎn)的PCYT100刮掃式采樣機(jī)作為入爐煤自動(dòng)采樣裝置。對(duì)于該采樣機(jī)來(lái)說(shuō),程控器和文本顯示人機(jī)接口兩部分共同構(gòu)成控制系統(tǒng)的核心。1套程控器通常情況下能夠?qū)?臺(tái)采樣頭和1套常動(dòng)機(jī)構(gòu)進(jìn)行控制,采樣頭在1個(gè)采樣周期內(nèi)旋轉(zhuǎn)1次,根據(jù)設(shè)定的滿瓶次數(shù)決定集樣器的動(dòng)作。系統(tǒng)工作程序見(jiàn)圖1所示。
程
序
控
制
柜][圖1系統(tǒng)工作程序]
①旋轉(zhuǎn)一次采樣頭,就截取皮帶上煤流的1個(gè)橫斷面量,同時(shí)將其送入煤桶。
②通過(guò)落煤桶將每個(gè)采樣周期截取的一定量煤落入給煤皮帶機(jī)皮帶上,然后由皮帶橫向輸送給破碎機(jī)。
③經(jīng)破碎機(jī)、破碎滾筒機(jī)處理的煤樣,通過(guò)縮分器,將大部分煤送入斗提機(jī),經(jīng)過(guò)螺旋反排裝置處理,最后返回皮帶。
2 系統(tǒng)故障原因分析
入爐煤自動(dòng)采樣機(jī)投入運(yùn)行后,其運(yùn)行存在間斷性,投入率僅為50%。其原因主要包括:
①PC10、PC11分別為采樣頭甲、乙啟動(dòng)的指令繼電器,SQ21、SQ22分別為采樣頭甲、乙行程反饋接近開(kāi)關(guān),當(dāng)行程反饋信號(hào)輸入時(shí),終止啟動(dòng)指令脈沖信號(hào),轉(zhuǎn)動(dòng)360度后采樣頭復(fù)歸原位。在最大指令脈沖信號(hào)時(shí)間內(nèi),由于機(jī)械摩擦比較大、煤樣溫度比較高,在這種情況下,采樣頭有時(shí)在皮帶中間停留,這時(shí)皮帶上煤流的運(yùn)動(dòng)就會(huì)受到制約,進(jìn)而在一定程度上造成煤流溢出皮帶,上煤中斷,采樣系統(tǒng)步序被打亂。PLC原接線圖見(jiàn)圖2。
②當(dāng)煤炭在輸煤皮帶進(jìn)行運(yùn)輸時(shí),如果煤流粒徑超過(guò)30mm,在這種情況下,大粒徑的煤顆粒就會(huì)堵塞皮帶上的煤流,這時(shí)程控就會(huì)報(bào)警停機(jī)。
③對(duì)于入爐煤自動(dòng)采樣機(jī)破碎機(jī)來(lái)說(shuō),由于設(shè)計(jì)存在缺陷,當(dāng)煤流中出現(xiàn)矸石塊,這時(shí)就會(huì)卡死破碎機(jī),程控報(bào)警停機(jī)。
3 技改方案
3.1對(duì)采樣頭不能正確歸位采取的措施
由于有關(guān)PLC具體資料不能得到,在這種情況下,對(duì)于最大脈沖時(shí)間就不能登錄組態(tài)進(jìn)行修改。改造后PLC接線,如圖3所示(以甲采樣頭為例)。
3.2針對(duì)給煤皮帶機(jī)及碎煤機(jī)堵煤?jiǎn)栴}采取的措施
將側(cè)管加裝在落煤桶的下部,在側(cè)管與落煤桶連接處設(shè)置活動(dòng)擋板,并且與拉桿相連接,通過(guò)側(cè)管采樣頭采取的煤樣下落到集煤槽,然后通過(guò)人工方式進(jìn)行制樣(見(jiàn)圖4)。
4 改造效果
烏海熱電廠入爐煤自動(dòng)采樣裝置在2007年成功改造后,投入率達(dá)95%,降低了勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了入爐煤代表性和煤質(zhì)化驗(yàn)準(zhǔn)確性,改善了入廠和入爐煤熱值差大的問(wèn)題。
參考文獻(xiàn):
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