張傳興
摘 要:現代在數控機床普及的情況下,企業的競爭越來越大。一些中小企業為了滿足社會發展的需求,為了追求更高的效益,又在不過多的增加成本的情況下,如何提高生產效率,增加企業的效益呢?筆者根據企業的現狀,分析了相關機床的工藝流程,研究了電氣電路部分,應用先進的PLC控制技術加以設計改造,輔以相關的指令語句程序,取得了很好的效果。
關鍵詞:電控系統 指令語句 輸入輸出點數 PLC
中圖分類號:TP29 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2014)03(b)-0064-02
我國是制造業大國,制造業在我國有著舉足輕重的地位。但是,隨著科學技術的發展,人們需求的增加,以及生產企業對產品質量、經濟效益要求的提高。顯然傳統機床的生產效率、性能等方面已滿足不了生產企業的需求。雖然目前數控技術已經普及,其優質的性能也得到了用戶的一致認可,但其高昂的價格對一般企業來說也是可望而不可及的。如果企業為了追求效益而把設備全部更換掉,不僅增加了他們的負擔,也造成了社會的巨大浪費。能否在企業不更新設備的情況下,利用現有的設備進行一定的改造,提高企業的效益呢?答案是肯定的。
基于此筆者對企業的相關老式機床進行研究,利用現在普及的PLC技術加以改造,并且為PLC輔以相關的程序。實踐證明,改造后的機床不僅滿足了老式機床的性能要求,而且還大大提高了生產效率,得到了相關企業的認可。下面筆者以C650車床為例,淺談一下其電氣控制系統改造設計過程。
1 改造思想
C650車床是傳統的繼電器控制系統,其布線比較復雜。若工作過程中出現故障,不僅排查困難,花費時間長,而且會嚴重影響企業的生產。如果在工藝要求發生變化的情況下,控制柜內的元件和接線就得需要做相應的改動,并且改造工期長,費用高。因此,要求在改造后的設備應便于靈活控制生產線,便于維修、維護和改造,并且在改造的過程中,不能改變其生產流程工藝流程,不能降低工作效率,不得降低其工作性能,還要把原控制電路中的電器元件要最大限度的加以利用。
根據改造要求筆者在綜合考慮各種因素的情況下選用了PLC加以改造。因為PLC是專為在工業環境下應用設計的一種工業計算機,它克服了繼電器控制系統中接線復雜、可靠性低、功耗高、通用性及靈活性差的缺點,充分利用了微處理器的優點,并將控制器和被控對象方便的連接起來。其編程思路與繼電器控制電路非常密切,客戶在短時間內很容易掌握、接受。
2 C650車床電力拖動控制要求及特點
C650車床能夠實現內外圓車削、螺紋螺桿等操作,以及刀具的進給運動。為了實現控制功能,要滿足以下幾點要求。
(1)主軸負載為切削恒功率負載,要求電氣控制系統實現正反轉和反接制動控制。(2)用一臺2.2 KW三相籠形異步電動機拖動刀架及溜板箱做快速移動,要求電氣控制部分采用點動控制。(3)為實現加工過程中對刀具的冷卻,采用一臺功率為125 W的三相交流異步電動機驅動冷卻泵工作,要求電氣控制部分采用單向運行控制。
3 C650車床電路分析
圖1為C650車床電氣控制原理圖。其中Q為電源開關,Q與變壓器TS之間為主電路,其右側為控制電路。接觸器KM1、KM2對主軸電動機M1正反轉控制;電阻R為M1反接制動和點動控制時的限流電阻;電流表PA和時間繼電器KT為M1運行電流監控電路;熔斷器FU1、熱繼電器FR1為M1的保護元件;速度繼電器KS用于M1速度零點檢測。接觸器KM4控制冷卻泵電動機M2的起停控制。接觸器KM5控制快速移動電動機M3的工作。
4 PLC對C650車床電控系統的改造
4.1 C650車床控制指令器件及輸出設備的分析
在C650車床電路中,用到的控制指令器件有:M1的反接制動控制按鈕SB1,正傳按鈕SB2,反轉按鈕SB3,點動按鈕SB4;M2的起停按鈕SB5,SB6;M3的起停位置開關SQ;KS的正反轉常開觸頭KS1、KS2;M1正反轉控制接觸器KM1、KM2,制動控制接觸器KM3;M2起停控制接觸器KM4;M3起停控制接觸器KM5。
4.2PLC選型、輸入輸出點數確定及分配
有前面分析可知,為了滿足控制要求需要9個控制信號;為了控制相應的電機工作需要5個控制設備。在選用PLC時,不僅應滿足控制要求和輸出要求,而且還應留有一定的余量,同時還要兼顧價格。所以選擇了西門子S7-200CPU224的PLC。它有14個輸入點和10個輸出點,完全能給滿足本電路的設計需求。其輸入輸出點的分配為:
4.3 PLC外部接線圖
在電路設置和布局過程中,為了滿足設計要求,并且盡量使用原電路中的元器件,以最大限度的節約資金,防止資源的浪費。改造中保持圖1主電路不變,除選用PLCS7-200CPU224外,其余元器件不需更換,并且為了節省PLC輸入輸出點數,電路中把熱繼電器常閉觸點置于輸出控制端,不占用I/O點。控制電路布線如圖2所示。
4.4 程序設計
電路布置好后為了保證車床的正常運行,最重要也是最關鍵的一步就是編寫程序,它是車床工作的靈魂,是指揮機構。在此筆者用指令語句語言進行編程。
(1)準備階段:LD SM0.1;S S0.0,1;R S0.1,8;LSCR S0.0,以上四條語句是初始化語句,PLC開機后便進入初始化等待狀態。
(2)M2起動:LD I0.5;SCRT S0.1;SCRE,按下SB6電動機M2得電運行,提供冷卻液。
(3)M1控制:LSCR S0.1;LD I0.3;AN I0.2;AN I0.5;AN I0.7;SCRT S0.2,按下SB4電動機M1得電運行,松開SB4電動機M1失電停車,實現點動控制。LD I0.1;AN I0.2;AN I0.5;AN I0.7;SCRT S0.2;LSCR S0.2,按下SB2電動機M1正轉。LD I0.1; AN I0.5;LSCR S0.3;SCRE,按下SB1電動機M1失電,正傳反接制動控制。LSCR S0.3;LD I0.2;AN I0.1;AN I0.3;AN I0.5;AN I1.0;SCRT S0.4;SCRE,按下SB3電動機M1實現反轉。LSCR S0.4;LD I0.1; AN I0.5;SCRT S0.5;SCRE,按下SB1電動機M1失電,反轉反接制動控制。
(4)M2停止:LSCR S0.5;LD I0.4;SCRT S0.6;SCRE,按下SB5電動機M2失電停轉,終止冷卻液供給。
(5)M3快移控制:LSCR S0.6;LD I0.6;SCRT S0.7;SCRE,控制SQ的閉合與斷開實現M3的快移控制。
到此程序編寫完畢,把以上程序下載到PLC中,調試運行,控制效果達到預期要求。
5 結語
對C650車床電控部分改造后,完全達到了企業的預期要求,并且改造后電路控制簡單,抗干擾強,在維護維修過程中也非常方便,大大提高了生產效率,得到了相關企業的一致認可。
參考文獻
[1] 田效伍.電氣控制與PLC應用技術[M].北京:機械工業出版社,2006,53-176.
[2] 田淑珍.可編程控制器原理及應用[M].北京:機械工業出版社,2011,2-100.
[3] 張云波,劉淑榮.工廠電氣控制技術[M].2版.北京:高等教育出版社,2004.
[4] 陳麗.PLC控制系統編程與實現[M].北京:中國鐵道出版社,2010:36-155.endprint
摘 要:現代在數控機床普及的情況下,企業的競爭越來越大。一些中小企業為了滿足社會發展的需求,為了追求更高的效益,又在不過多的增加成本的情況下,如何提高生產效率,增加企業的效益呢?筆者根據企業的現狀,分析了相關機床的工藝流程,研究了電氣電路部分,應用先進的PLC控制技術加以設計改造,輔以相關的指令語句程序,取得了很好的效果。
關鍵詞:電控系統 指令語句 輸入輸出點數 PLC
中圖分類號:TP29 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2014)03(b)-0064-02
我國是制造業大國,制造業在我國有著舉足輕重的地位。但是,隨著科學技術的發展,人們需求的增加,以及生產企業對產品質量、經濟效益要求的提高。顯然傳統機床的生產效率、性能等方面已滿足不了生產企業的需求。雖然目前數控技術已經普及,其優質的性能也得到了用戶的一致認可,但其高昂的價格對一般企業來說也是可望而不可及的。如果企業為了追求效益而把設備全部更換掉,不僅增加了他們的負擔,也造成了社會的巨大浪費。能否在企業不更新設備的情況下,利用現有的設備進行一定的改造,提高企業的效益呢?答案是肯定的。
基于此筆者對企業的相關老式機床進行研究,利用現在普及的PLC技術加以改造,并且為PLC輔以相關的程序。實踐證明,改造后的機床不僅滿足了老式機床的性能要求,而且還大大提高了生產效率,得到了相關企業的認可。下面筆者以C650車床為例,淺談一下其電氣控制系統改造設計過程。
1 改造思想
C650車床是傳統的繼電器控制系統,其布線比較復雜。若工作過程中出現故障,不僅排查困難,花費時間長,而且會嚴重影響企業的生產。如果在工藝要求發生變化的情況下,控制柜內的元件和接線就得需要做相應的改動,并且改造工期長,費用高。因此,要求在改造后的設備應便于靈活控制生產線,便于維修、維護和改造,并且在改造的過程中,不能改變其生產流程工藝流程,不能降低工作效率,不得降低其工作性能,還要把原控制電路中的電器元件要最大限度的加以利用。
根據改造要求筆者在綜合考慮各種因素的情況下選用了PLC加以改造。因為PLC是專為在工業環境下應用設計的一種工業計算機,它克服了繼電器控制系統中接線復雜、可靠性低、功耗高、通用性及靈活性差的缺點,充分利用了微處理器的優點,并將控制器和被控對象方便的連接起來。其編程思路與繼電器控制電路非常密切,客戶在短時間內很容易掌握、接受。
2 C650車床電力拖動控制要求及特點
C650車床能夠實現內外圓車削、螺紋螺桿等操作,以及刀具的進給運動。為了實現控制功能,要滿足以下幾點要求。
(1)主軸負載為切削恒功率負載,要求電氣控制系統實現正反轉和反接制動控制。(2)用一臺2.2 KW三相籠形異步電動機拖動刀架及溜板箱做快速移動,要求電氣控制部分采用點動控制。(3)為實現加工過程中對刀具的冷卻,采用一臺功率為125 W的三相交流異步電動機驅動冷卻泵工作,要求電氣控制部分采用單向運行控制。
3 C650車床電路分析
圖1為C650車床電氣控制原理圖。其中Q為電源開關,Q與變壓器TS之間為主電路,其右側為控制電路。接觸器KM1、KM2對主軸電動機M1正反轉控制;電阻R為M1反接制動和點動控制時的限流電阻;電流表PA和時間繼電器KT為M1運行電流監控電路;熔斷器FU1、熱繼電器FR1為M1的保護元件;速度繼電器KS用于M1速度零點檢測。接觸器KM4控制冷卻泵電動機M2的起停控制。接觸器KM5控制快速移動電動機M3的工作。
4 PLC對C650車床電控系統的改造
4.1 C650車床控制指令器件及輸出設備的分析
在C650車床電路中,用到的控制指令器件有:M1的反接制動控制按鈕SB1,正傳按鈕SB2,反轉按鈕SB3,點動按鈕SB4;M2的起停按鈕SB5,SB6;M3的起停位置開關SQ;KS的正反轉常開觸頭KS1、KS2;M1正反轉控制接觸器KM1、KM2,制動控制接觸器KM3;M2起停控制接觸器KM4;M3起停控制接觸器KM5。
4.2PLC選型、輸入輸出點數確定及分配
有前面分析可知,為了滿足控制要求需要9個控制信號;為了控制相應的電機工作需要5個控制設備。在選用PLC時,不僅應滿足控制要求和輸出要求,而且還應留有一定的余量,同時還要兼顧價格。所以選擇了西門子S7-200CPU224的PLC。它有14個輸入點和10個輸出點,完全能給滿足本電路的設計需求。其輸入輸出點的分配為:
4.3 PLC外部接線圖
在電路設置和布局過程中,為了滿足設計要求,并且盡量使用原電路中的元器件,以最大限度的節約資金,防止資源的浪費。改造中保持圖1主電路不變,除選用PLCS7-200CPU224外,其余元器件不需更換,并且為了節省PLC輸入輸出點數,電路中把熱繼電器常閉觸點置于輸出控制端,不占用I/O點。控制電路布線如圖2所示。
4.4 程序設計
電路布置好后為了保證車床的正常運行,最重要也是最關鍵的一步就是編寫程序,它是車床工作的靈魂,是指揮機構。在此筆者用指令語句語言進行編程。
(1)準備階段:LD SM0.1;S S0.0,1;R S0.1,8;LSCR S0.0,以上四條語句是初始化語句,PLC開機后便進入初始化等待狀態。
(2)M2起動:LD I0.5;SCRT S0.1;SCRE,按下SB6電動機M2得電運行,提供冷卻液。
(3)M1控制:LSCR S0.1;LD I0.3;AN I0.2;AN I0.5;AN I0.7;SCRT S0.2,按下SB4電動機M1得電運行,松開SB4電動機M1失電停車,實現點動控制。LD I0.1;AN I0.2;AN I0.5;AN I0.7;SCRT S0.2;LSCR S0.2,按下SB2電動機M1正轉。LD I0.1; AN I0.5;LSCR S0.3;SCRE,按下SB1電動機M1失電,正傳反接制動控制。LSCR S0.3;LD I0.2;AN I0.1;AN I0.3;AN I0.5;AN I1.0;SCRT S0.4;SCRE,按下SB3電動機M1實現反轉。LSCR S0.4;LD I0.1; AN I0.5;SCRT S0.5;SCRE,按下SB1電動機M1失電,反轉反接制動控制。
(4)M2停止:LSCR S0.5;LD I0.4;SCRT S0.6;SCRE,按下SB5電動機M2失電停轉,終止冷卻液供給。
(5)M3快移控制:LSCR S0.6;LD I0.6;SCRT S0.7;SCRE,控制SQ的閉合與斷開實現M3的快移控制。
到此程序編寫完畢,把以上程序下載到PLC中,調試運行,控制效果達到預期要求。
5 結語
對C650車床電控部分改造后,完全達到了企業的預期要求,并且改造后電路控制簡單,抗干擾強,在維護維修過程中也非常方便,大大提高了生產效率,得到了相關企業的一致認可。
參考文獻
[1] 田效伍.電氣控制與PLC應用技術[M].北京:機械工業出版社,2006,53-176.
[2] 田淑珍.可編程控制器原理及應用[M].北京:機械工業出版社,2011,2-100.
[3] 張云波,劉淑榮.工廠電氣控制技術[M].2版.北京:高等教育出版社,2004.
[4] 陳麗.PLC控制系統編程與實現[M].北京:中國鐵道出版社,2010:36-155.endprint
摘 要:現代在數控機床普及的情況下,企業的競爭越來越大。一些中小企業為了滿足社會發展的需求,為了追求更高的效益,又在不過多的增加成本的情況下,如何提高生產效率,增加企業的效益呢?筆者根據企業的現狀,分析了相關機床的工藝流程,研究了電氣電路部分,應用先進的PLC控制技術加以設計改造,輔以相關的指令語句程序,取得了很好的效果。
關鍵詞:電控系統 指令語句 輸入輸出點數 PLC
中圖分類號:TP29 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2014)03(b)-0064-02
我國是制造業大國,制造業在我國有著舉足輕重的地位。但是,隨著科學技術的發展,人們需求的增加,以及生產企業對產品質量、經濟效益要求的提高。顯然傳統機床的生產效率、性能等方面已滿足不了生產企業的需求。雖然目前數控技術已經普及,其優質的性能也得到了用戶的一致認可,但其高昂的價格對一般企業來說也是可望而不可及的。如果企業為了追求效益而把設備全部更換掉,不僅增加了他們的負擔,也造成了社會的巨大浪費。能否在企業不更新設備的情況下,利用現有的設備進行一定的改造,提高企業的效益呢?答案是肯定的。
基于此筆者對企業的相關老式機床進行研究,利用現在普及的PLC技術加以改造,并且為PLC輔以相關的程序。實踐證明,改造后的機床不僅滿足了老式機床的性能要求,而且還大大提高了生產效率,得到了相關企業的認可。下面筆者以C650車床為例,淺談一下其電氣控制系統改造設計過程。
1 改造思想
C650車床是傳統的繼電器控制系統,其布線比較復雜。若工作過程中出現故障,不僅排查困難,花費時間長,而且會嚴重影響企業的生產。如果在工藝要求發生變化的情況下,控制柜內的元件和接線就得需要做相應的改動,并且改造工期長,費用高。因此,要求在改造后的設備應便于靈活控制生產線,便于維修、維護和改造,并且在改造的過程中,不能改變其生產流程工藝流程,不能降低工作效率,不得降低其工作性能,還要把原控制電路中的電器元件要最大限度的加以利用。
根據改造要求筆者在綜合考慮各種因素的情況下選用了PLC加以改造。因為PLC是專為在工業環境下應用設計的一種工業計算機,它克服了繼電器控制系統中接線復雜、可靠性低、功耗高、通用性及靈活性差的缺點,充分利用了微處理器的優點,并將控制器和被控對象方便的連接起來。其編程思路與繼電器控制電路非常密切,客戶在短時間內很容易掌握、接受。
2 C650車床電力拖動控制要求及特點
C650車床能夠實現內外圓車削、螺紋螺桿等操作,以及刀具的進給運動。為了實現控制功能,要滿足以下幾點要求。
(1)主軸負載為切削恒功率負載,要求電氣控制系統實現正反轉和反接制動控制。(2)用一臺2.2 KW三相籠形異步電動機拖動刀架及溜板箱做快速移動,要求電氣控制部分采用點動控制。(3)為實現加工過程中對刀具的冷卻,采用一臺功率為125 W的三相交流異步電動機驅動冷卻泵工作,要求電氣控制部分采用單向運行控制。
3 C650車床電路分析
圖1為C650車床電氣控制原理圖。其中Q為電源開關,Q與變壓器TS之間為主電路,其右側為控制電路。接觸器KM1、KM2對主軸電動機M1正反轉控制;電阻R為M1反接制動和點動控制時的限流電阻;電流表PA和時間繼電器KT為M1運行電流監控電路;熔斷器FU1、熱繼電器FR1為M1的保護元件;速度繼電器KS用于M1速度零點檢測。接觸器KM4控制冷卻泵電動機M2的起停控制。接觸器KM5控制快速移動電動機M3的工作。
4 PLC對C650車床電控系統的改造
4.1 C650車床控制指令器件及輸出設備的分析
在C650車床電路中,用到的控制指令器件有:M1的反接制動控制按鈕SB1,正傳按鈕SB2,反轉按鈕SB3,點動按鈕SB4;M2的起停按鈕SB5,SB6;M3的起停位置開關SQ;KS的正反轉常開觸頭KS1、KS2;M1正反轉控制接觸器KM1、KM2,制動控制接觸器KM3;M2起停控制接觸器KM4;M3起停控制接觸器KM5。
4.2PLC選型、輸入輸出點數確定及分配
有前面分析可知,為了滿足控制要求需要9個控制信號;為了控制相應的電機工作需要5個控制設備。在選用PLC時,不僅應滿足控制要求和輸出要求,而且還應留有一定的余量,同時還要兼顧價格。所以選擇了西門子S7-200CPU224的PLC。它有14個輸入點和10個輸出點,完全能給滿足本電路的設計需求。其輸入輸出點的分配為:
4.3 PLC外部接線圖
在電路設置和布局過程中,為了滿足設計要求,并且盡量使用原電路中的元器件,以最大限度的節約資金,防止資源的浪費。改造中保持圖1主電路不變,除選用PLCS7-200CPU224外,其余元器件不需更換,并且為了節省PLC輸入輸出點數,電路中把熱繼電器常閉觸點置于輸出控制端,不占用I/O點。控制電路布線如圖2所示。
4.4 程序設計
電路布置好后為了保證車床的正常運行,最重要也是最關鍵的一步就是編寫程序,它是車床工作的靈魂,是指揮機構。在此筆者用指令語句語言進行編程。
(1)準備階段:LD SM0.1;S S0.0,1;R S0.1,8;LSCR S0.0,以上四條語句是初始化語句,PLC開機后便進入初始化等待狀態。
(2)M2起動:LD I0.5;SCRT S0.1;SCRE,按下SB6電動機M2得電運行,提供冷卻液。
(3)M1控制:LSCR S0.1;LD I0.3;AN I0.2;AN I0.5;AN I0.7;SCRT S0.2,按下SB4電動機M1得電運行,松開SB4電動機M1失電停車,實現點動控制。LD I0.1;AN I0.2;AN I0.5;AN I0.7;SCRT S0.2;LSCR S0.2,按下SB2電動機M1正轉。LD I0.1; AN I0.5;LSCR S0.3;SCRE,按下SB1電動機M1失電,正傳反接制動控制。LSCR S0.3;LD I0.2;AN I0.1;AN I0.3;AN I0.5;AN I1.0;SCRT S0.4;SCRE,按下SB3電動機M1實現反轉。LSCR S0.4;LD I0.1; AN I0.5;SCRT S0.5;SCRE,按下SB1電動機M1失電,反轉反接制動控制。
(4)M2停止:LSCR S0.5;LD I0.4;SCRT S0.6;SCRE,按下SB5電動機M2失電停轉,終止冷卻液供給。
(5)M3快移控制:LSCR S0.6;LD I0.6;SCRT S0.7;SCRE,控制SQ的閉合與斷開實現M3的快移控制。
到此程序編寫完畢,把以上程序下載到PLC中,調試運行,控制效果達到預期要求。
5 結語
對C650車床電控部分改造后,完全達到了企業的預期要求,并且改造后電路控制簡單,抗干擾強,在維護維修過程中也非常方便,大大提高了生產效率,得到了相關企業的一致認可。
參考文獻
[1] 田效伍.電氣控制與PLC應用技術[M].北京:機械工業出版社,2006,53-176.
[2] 田淑珍.可編程控制器原理及應用[M].北京:機械工業出版社,2011,2-100.
[3] 張云波,劉淑榮.工廠電氣控制技術[M].2版.北京:高等教育出版社,2004.
[4] 陳麗.PLC控制系統編程與實現[M].北京:中國鐵道出版社,2010:36-155.endprint