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缺氧池+氧化溝聯合處理制革廢水的工程應用

2014-11-10 17:56:20陳鳴管蓓
科技創新導報 2014年8期

陳鳴+管蓓

摘 要:制革廢水排放量大,有機物含量高,水質復雜,處理難度大。該文介紹了采用缺氧池+氧化溝聯合處理制革廢水的工程實例,處理后出水可以達到《污水綜合排放標準(GB8978-1996)中表4一級標準。

關鍵詞:制革廢水 缺氧池 氧化溝

中圖分類號:X784 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2014)03(b)-0095-02

制革廢水是一種有機污染濃度、懸浮物濃度和氨氮濃度高的廢水,還含有大量難以降解的物質(如木質素、丹寧)和特有的對污水處理不理的無機化合物(如硫化物、鉻和酸堿等),水質水量波動大,微生物的正常代謝常常受到抑制,處理難度較大[1]。由于制革廢水中含鹽水平較高,抑制了微生物的活性和對有機物的降解速率,因此宜選用低負荷活性污泥法,而氧化溝工藝恰恰能滿足以上要求[2-3]。該工程結合該制革廠實際情況,采用缺氧池+氧化溝聯合處理制革廢水,出水可以達到《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)中表4一級標準。

1 工程概況

1.1 設計水量與水質

該公司主要從事羊皮革生產,生產規模為日加工3萬張,生產中產生的生產廢水主要源于濕操作工段,內含較多的污血、油脂、碎肉、石灰、皮毛、殘余染料等,廢水量為6000 m3/d,其中含鉻廢水300 m3/d,設計小時流量為250 m3/h。廢水進水水質情況見表l。

依據當地環境部門管理要求,該工程出水水質各項指標應達到《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)中表4一級標準,其中總鉻和六價鉻執行表1第一類污染物最高允許排放濃度,主要出水指標數值見表2。

1.2 工藝流程設計

脫灰軟化廢水經格柵再經預曝氣池預曝氣流入預沉池,染色水直接進入預沉池,然后一并進入調節池,由泵提升進初沉池進行固液分離后進缺氧池,缺氧池出水進入氧化溝,氧化溝出水經二沉池沉淀后再進入反應池和終沉池,進一步去除殘余SS、有機物和色度。二沉池污泥回流至缺氧池,剩余污泥由初沉池排出。剩余污泥經濃縮后經壓濾機脫水,泥餅外運。

含鉻廢水經篩網流入儲存池,再由泵提升進中和沉淀池,加藥絮凝沉淀,沉淀污泥進濃縮罐,脫水后的鉻泥收集裝袋后集中處理。中和沉淀池上清液和脫水濾液流入綜合廢水的調節池處理。

工藝流程圖如圖1所示。

1.3 主要構筑物及設備

該工程主要構筑物及設備見表3。

2 技術經濟分析

本工程總投資675萬元,其中土建450萬,設備185萬,其他40萬,噸水投資費用為1125元。

噸水處理運行成本為1.74元,其中電費0.6元,人工費0.05元,藥劑費0.81元,污泥外運費0.18元,其他0.1元。

3 結語

(1)加強綜合廢水的預處理,加大調節池容量,設置空氣曝氣和污泥回流系統,進行生物預處理,利用生物絮凝作用,減少加藥成本,提高初沉池固液分離效果。

(2)氧化溝技術處理制革廢水有很多優點,處理效果好,COD和硫化物的去除率都很高[4]。本項目氧化溝對COD、BOD5、S2—的去除率分別可達到90%、95%和98%,處理效果穩定,抗沖擊負荷能力強,操作管理維護簡單。

(3)含鉻廢水單獨收集并回收鉻泥,使鉻不進入綜合廢水處理系統,有利于制革污泥的綜合利用,同時防止產生二次污染。

(4)氧化溝生物處理后設置反應池和終沉池,進一步去除有機物、色度等,確保廢水處理后穩定達標。

參考文獻

[1] 魏業香,戴紅,唐英.制革廢水處理技術現狀及展望[J].西南給排水,2010,32(1):25-27.

[2] 吳浩汀.制革工業廢水處理技術及工程實例[M].北京:化學工業出版社,2002:56-104.

[3] 隋智慧,曹向禹,強西懷.氧化溝工藝及其在制革廢水處理中的應用[J].中國皮革,2005,34(1):54-58.

[4] 胡靜.制革廢水處理技術的發展現狀及展望[J].西部皮革,2012,34(24):23-28.endprint

摘 要:制革廢水排放量大,有機物含量高,水質復雜,處理難度大。該文介紹了采用缺氧池+氧化溝聯合處理制革廢水的工程實例,處理后出水可以達到《污水綜合排放標準(GB8978-1996)中表4一級標準。

關鍵詞:制革廢水 缺氧池 氧化溝

中圖分類號:X784 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2014)03(b)-0095-02

制革廢水是一種有機污染濃度、懸浮物濃度和氨氮濃度高的廢水,還含有大量難以降解的物質(如木質素、丹寧)和特有的對污水處理不理的無機化合物(如硫化物、鉻和酸堿等),水質水量波動大,微生物的正常代謝常常受到抑制,處理難度較大[1]。由于制革廢水中含鹽水平較高,抑制了微生物的活性和對有機物的降解速率,因此宜選用低負荷活性污泥法,而氧化溝工藝恰恰能滿足以上要求[2-3]。該工程結合該制革廠實際情況,采用缺氧池+氧化溝聯合處理制革廢水,出水可以達到《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)中表4一級標準。

1 工程概況

1.1 設計水量與水質

該公司主要從事羊皮革生產,生產規模為日加工3萬張,生產中產生的生產廢水主要源于濕操作工段,內含較多的污血、油脂、碎肉、石灰、皮毛、殘余染料等,廢水量為6000 m3/d,其中含鉻廢水300 m3/d,設計小時流量為250 m3/h。廢水進水水質情況見表l。

依據當地環境部門管理要求,該工程出水水質各項指標應達到《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)中表4一級標準,其中總鉻和六價鉻執行表1第一類污染物最高允許排放濃度,主要出水指標數值見表2。

1.2 工藝流程設計

脫灰軟化廢水經格柵再經預曝氣池預曝氣流入預沉池,染色水直接進入預沉池,然后一并進入調節池,由泵提升進初沉池進行固液分離后進缺氧池,缺氧池出水進入氧化溝,氧化溝出水經二沉池沉淀后再進入反應池和終沉池,進一步去除殘余SS、有機物和色度。二沉池污泥回流至缺氧池,剩余污泥由初沉池排出。剩余污泥經濃縮后經壓濾機脫水,泥餅外運。

含鉻廢水經篩網流入儲存池,再由泵提升進中和沉淀池,加藥絮凝沉淀,沉淀污泥進濃縮罐,脫水后的鉻泥收集裝袋后集中處理。中和沉淀池上清液和脫水濾液流入綜合廢水的調節池處理。

工藝流程圖如圖1所示。

1.3 主要構筑物及設備

該工程主要構筑物及設備見表3。

2 技術經濟分析

本工程總投資675萬元,其中土建450萬,設備185萬,其他40萬,噸水投資費用為1125元。

噸水處理運行成本為1.74元,其中電費0.6元,人工費0.05元,藥劑費0.81元,污泥外運費0.18元,其他0.1元。

3 結語

(1)加強綜合廢水的預處理,加大調節池容量,設置空氣曝氣和污泥回流系統,進行生物預處理,利用生物絮凝作用,減少加藥成本,提高初沉池固液分離效果。

(2)氧化溝技術處理制革廢水有很多優點,處理效果好,COD和硫化物的去除率都很高[4]。本項目氧化溝對COD、BOD5、S2—的去除率分別可達到90%、95%和98%,處理效果穩定,抗沖擊負荷能力強,操作管理維護簡單。

(3)含鉻廢水單獨收集并回收鉻泥,使鉻不進入綜合廢水處理系統,有利于制革污泥的綜合利用,同時防止產生二次污染。

(4)氧化溝生物處理后設置反應池和終沉池,進一步去除有機物、色度等,確保廢水處理后穩定達標。

參考文獻

[1] 魏業香,戴紅,唐英.制革廢水處理技術現狀及展望[J].西南給排水,2010,32(1):25-27.

[2] 吳浩汀.制革工業廢水處理技術及工程實例[M].北京:化學工業出版社,2002:56-104.

[3] 隋智慧,曹向禹,強西懷.氧化溝工藝及其在制革廢水處理中的應用[J].中國皮革,2005,34(1):54-58.

[4] 胡靜.制革廢水處理技術的發展現狀及展望[J].西部皮革,2012,34(24):23-28.endprint

摘 要:制革廢水排放量大,有機物含量高,水質復雜,處理難度大。該文介紹了采用缺氧池+氧化溝聯合處理制革廢水的工程實例,處理后出水可以達到《污水綜合排放標準(GB8978-1996)中表4一級標準。

關鍵詞:制革廢水 缺氧池 氧化溝

中圖分類號:X784 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2014)03(b)-0095-02

制革廢水是一種有機污染濃度、懸浮物濃度和氨氮濃度高的廢水,還含有大量難以降解的物質(如木質素、丹寧)和特有的對污水處理不理的無機化合物(如硫化物、鉻和酸堿等),水質水量波動大,微生物的正常代謝常常受到抑制,處理難度較大[1]。由于制革廢水中含鹽水平較高,抑制了微生物的活性和對有機物的降解速率,因此宜選用低負荷活性污泥法,而氧化溝工藝恰恰能滿足以上要求[2-3]。該工程結合該制革廠實際情況,采用缺氧池+氧化溝聯合處理制革廢水,出水可以達到《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)中表4一級標準。

1 工程概況

1.1 設計水量與水質

該公司主要從事羊皮革生產,生產規模為日加工3萬張,生產中產生的生產廢水主要源于濕操作工段,內含較多的污血、油脂、碎肉、石灰、皮毛、殘余染料等,廢水量為6000 m3/d,其中含鉻廢水300 m3/d,設計小時流量為250 m3/h。廢水進水水質情況見表l。

依據當地環境部門管理要求,該工程出水水質各項指標應達到《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)中表4一級標準,其中總鉻和六價鉻執行表1第一類污染物最高允許排放濃度,主要出水指標數值見表2。

1.2 工藝流程設計

脫灰軟化廢水經格柵再經預曝氣池預曝氣流入預沉池,染色水直接進入預沉池,然后一并進入調節池,由泵提升進初沉池進行固液分離后進缺氧池,缺氧池出水進入氧化溝,氧化溝出水經二沉池沉淀后再進入反應池和終沉池,進一步去除殘余SS、有機物和色度。二沉池污泥回流至缺氧池,剩余污泥由初沉池排出。剩余污泥經濃縮后經壓濾機脫水,泥餅外運。

含鉻廢水經篩網流入儲存池,再由泵提升進中和沉淀池,加藥絮凝沉淀,沉淀污泥進濃縮罐,脫水后的鉻泥收集裝袋后集中處理。中和沉淀池上清液和脫水濾液流入綜合廢水的調節池處理。

工藝流程圖如圖1所示。

1.3 主要構筑物及設備

該工程主要構筑物及設備見表3。

2 技術經濟分析

本工程總投資675萬元,其中土建450萬,設備185萬,其他40萬,噸水投資費用為1125元。

噸水處理運行成本為1.74元,其中電費0.6元,人工費0.05元,藥劑費0.81元,污泥外運費0.18元,其他0.1元。

3 結語

(1)加強綜合廢水的預處理,加大調節池容量,設置空氣曝氣和污泥回流系統,進行生物預處理,利用生物絮凝作用,減少加藥成本,提高初沉池固液分離效果。

(2)氧化溝技術處理制革廢水有很多優點,處理效果好,COD和硫化物的去除率都很高[4]。本項目氧化溝對COD、BOD5、S2—的去除率分別可達到90%、95%和98%,處理效果穩定,抗沖擊負荷能力強,操作管理維護簡單。

(3)含鉻廢水單獨收集并回收鉻泥,使鉻不進入綜合廢水處理系統,有利于制革污泥的綜合利用,同時防止產生二次污染。

(4)氧化溝生物處理后設置反應池和終沉池,進一步去除有機物、色度等,確保廢水處理后穩定達標。

參考文獻

[1] 魏業香,戴紅,唐英.制革廢水處理技術現狀及展望[J].西南給排水,2010,32(1):25-27.

[2] 吳浩汀.制革工業廢水處理技術及工程實例[M].北京:化學工業出版社,2002:56-104.

[3] 隋智慧,曹向禹,強西懷.氧化溝工藝及其在制革廢水處理中的應用[J].中國皮革,2005,34(1):54-58.

[4] 胡靜.制革廢水處理技術的發展現狀及展望[J].西部皮革,2012,34(24):23-28.endprint

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