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海水淡化蒸發(fā)器氣密性試驗的特點分析

2014-12-11 00:34:00曹福勤
電站輔機 2014年4期

曹福勤

(上海電氣電站設(shè)備有限公司上海電站輔機廠,上海 200090)

0 概 述

某型海水淡化蒸發(fā)器為12 000t/d低溫多效(MED-TVC)海水淡化裝置,海水淡化裝置由4個大蒸發(fā)器(一效~四效)和2個小蒸發(fā)器(五效、六效)組成。如圖1所示。每效蒸發(fā)器設(shè)備呈圓筒狀,圓筒外徑分別為?6 700mm和?5 500mm,整體長度86 000 mm,筒體壁厚為11mm,設(shè)備的主要材料為316L不銹鋼板。每效蒸發(fā)器二端面有封板,內(nèi)部各有2塊厚度為20mm的管板及5塊厚度為10mm隔板。

圖1 海水淡化蒸發(fā)器示意圖

1 氣密性試驗

1.1 試驗要求

海水淡化蒸發(fā)器的密封性是一項很重要的指標。設(shè)備制成后,必須進行氣密性試驗。蒸發(fā)器的氣密性試驗,如圖2所示。這是為驗證設(shè)備是否具備在設(shè)計壓力下運行所需的承壓能力,并檢驗連接焊縫是否存在缺陷,確保各連接部位的密封性。通過密封性試驗,才能保證蒸發(fā)器在工作壓力下具有可靠的密封性能。海水淡化蒸發(fā)器氣密性試驗要求,如表1所示。

圖2 一效蒸發(fā)器氣密性試驗示意圖

表1 海水淡化蒸發(fā)器氣密性試驗要求

1.2 試驗特點

在通常的氣密性試驗中,壓力容器的密封面需進行機加工,如法蘭面、水室的連接處、人孔端面等都需經(jīng)過機加工后,達到氣密性試驗的密封要求。壓力容器的接管密封是在接管的端口處焊接封板,達到密封要求。對于大型的海水淡化蒸發(fā)器,因密封的端面較大,其密封面是不經(jīng)機加工的冷作件,采用厚度為4mm不銹鋼鋼板作為封板,密封蒸發(fā)器的端面。

端面的平面度偏差較大,且蒸發(fā)器的接管不允許采用焊接封板的密封形式,這些技術(shù)要求,給氣密性試驗的實施帶來較大的難度。

2 氣密性試驗存在的問題和解決方法

2.1 一效至四效蒸發(fā)器端面蓋板的設(shè)計

蒸發(fā)器氣密性試驗時,一效~四效的端部均有1塊直徑為?6 678mm大面積的封板,封板上有4個大缺口,如圖3所示,缺口四周無螺孔可以用于壓緊定位,為此,設(shè)計了整塊蓋板封堵該缺口,如圖4、圖6所示。蓋板厚度為4mm,材料為Q235-A.F,采用壓板螺栓將蒸發(fā)器封板及橡膠墊片壓牢,壓板螺栓的間距為180mm,連接方式如圖5所示。由于蒸發(fā)器端面封板和工裝蓋板均是冷作件或焊接件,其密封面沒有進行機加工,表面平面度偏差達到±1 mm。在首次氣密性試驗中,曾發(fā)生多處泄漏。

圖3 一至四效蒸發(fā)器端面封板

圖4 一效~四效的蒸發(fā)器蓋板

圖5 蒸發(fā)器端面封板密封示意圖

2.1.1 氣體泄漏原因

圖6 蒸發(fā)器端面的大型封板

由于密封面的平面度偏差較大,導致密封橡膠墊片的接觸狀態(tài)不佳,因橡膠墊片受力不均,密封面又比較大,有些間隙無法消除。橡膠密封墊片反彈力與介質(zhì)壓力的分布,如圖7所示。圖7中,O點為橡膠墊片螺栓壓緊處外側(cè),Pd為墊片反彈力,該反彈力是擰緊螺栓時引起墊片變形而產(chǎn)生的,具有由外向內(nèi)遞減的趨勢。

圖7 墊片反彈力與介質(zhì)壓力分布曲線圖

由于介質(zhì)壓力Pj從內(nèi)向外逐漸遞減,當外界的介質(zhì)壓力為零時,則密封狀態(tài)最佳,密封間隙S為零時,泄漏量為零,而當介質(zhì)壓力大于零時,則泄漏量隨著介質(zhì)壓力的增大而增大。由此可見,在2個相鄰螺栓的中間處,墊片反彈力與介質(zhì)壓力恰恰相反,介質(zhì)壓力大,此處所需的密封橡膠墊片反彈力也大,而墊片反彈力在此處恰恰為最小,該處的密封就容易被破壞,導致泄漏的發(fā)生。

2.1.2 端面封板及加強筋彎曲應力的計算

為了確保蒸發(fā)器氣密性試驗的順利進行,需對端面封板及加強筋的彎曲應力進行計算,計算簡圖如圖8所示。

圖8 端面封板及加強筋位置簡圖

(1) 端面封板彎曲應力

由上式得:σ1=54MPa≤0.7[σ]=0.7×113 MPa=79.1MPa

端面封板材料為Q235-A.F,[σ]=113MPa,根據(jù)計算可知,實取的端面封板彎曲應力小于許用應力,驗算通過。

式中:σ1——端面封板彎曲應力,MPa;

P——設(shè)計壓力,MPa;

l1——受壓范圍長度,mm;

l2——受壓范圍寬度,mm;

L ——加強筋長度,mm;

F ——作用力,kg;

M ——彎距,kg.mm;

H——加強筋高度,mm;

W ——加強筋厚度,mm;

A1——加強筋截面積,mm2;

d——端面封板壁厚,mm;

b——有效受力寬度,mm;

A2——端面封板截面積,mm2;

c1——形心距底部距離,mm;c1=(A1n1+A2n2)/(A1+A2);n1=H/2+d;n2=d/2;

I ——總慣性矩,mm4。

(2)加強筋彎曲應力

由上式得:σ2=48MPa≤0.7[σ]=0.7×113 MPa=79.1MPa

加強筋材料為Q235-A.F,[σ]=113MPa,根據(jù)計算可知,實取的加強筋彎曲應力小于許用應力,驗算通過。

式中:σ2——加強筋彎曲應力;

c2——形心距頂部距離,mm;c2=H+d-c1。

(3)加強筋間距

加強筋的間距計算簡圖,如圖9所示。

圖9 加強筋間距計算簡圖

由上式得:x1≤1 041mm

x1(加強筋實際間距)=610mm≤1 041mm

根據(jù)計算可知,實取加強筋間距為合格。式中:PD——設(shè)計壓力,MPa;

SA——端面封板許用應力,MPa;

tp——端面封板厚度,mm;

x1——加強筋間距,mm。

2.1.3 端面封板的密封改進措施

在氣密性試驗中,蒸發(fā)器筒體端面封板密封面有氣體泄漏現(xiàn)象,致使氣密性試驗無法進行。針對此問題,為了提高筒體端面封板與蓋板的密封性,將橡膠墊片55mm×6mm改為低硬度的方形橡膠8 mm×8mm,如圖10、圖11所示。減少了墊片的接觸面積,增加密封面的單位面積壓力,使方形橡膠條與筒體端面封板及蓋板密封面緊密接觸,防止產(chǎn)生氣體泄漏。

圖10 低硬度的方形橡膠定位在蓋板上

2.2 五效與六效端面封板的設(shè)計

圖11 改進后蒸發(fā)器端面封板的密封狀態(tài)

產(chǎn)品出廠時,一效~四效蒸發(fā)器是單獨件,五效~六效蒸發(fā)器是組合件,如圖12所示。蒸發(fā)器端面各有1塊直徑為5 478mm大面積的封板,封板上有4個大缺口。在氣密性試驗前,需制造4塊蓋板封閉4個大缺口,但五效蒸發(fā)器封板處的筒體已與六效蒸發(fā)器筒體連接,整體蓋板無法進入筒體。經(jīng)結(jié)構(gòu)分析,根據(jù)五效~六效蒸發(fā)器結(jié)構(gòu)的實際情況,在五效和六效蒸發(fā)器筒體連接處,有一橢圓形人孔,其長軸長為1 020mm;短軸長為500mm,因此,將五效蒸發(fā)器的蓋板設(shè)計成2塊小蓋板的組合件,其寬度小于橢圓形人孔長軸長度,可將蓋板放入筒體內(nèi),拼裝2塊小蓋板后,成為1塊大蓋板,如圖13所示,然后再對準蒸發(fā)器封板的缺口合攏裝配。

圖12 五效與六效蒸發(fā)器氣密性試驗示意圖

圖13 五效蒸發(fā)器蓋板示意圖

2.2.1 五效蒸發(fā)器蓋板的密封方法改進

五效蒸發(fā)器蓋板由2塊小蓋板連接而成,在連接處,用M10螺栓將厚度為6mm的橡膠墊片壓緊,達到密封要求。在第一次氣密性試驗中,也曾發(fā)生泄漏。泄漏原因是蓋板受到筒向氣體的頂壓后,2塊小蓋板的中間連接處向外凸出,中間密封面發(fā)生了移位,橡膠墊片不能完全填充間隙空間。為了使小蓋板聯(lián)接處不發(fā)生泄漏,將厚度為6mm橡膠墊片改為具有良好密封性能的?8海綿橡膠條。將拼裝好的整塊蓋板對準五效蒸發(fā)器的封板缺口,進行合攏裝配,并擰緊全部壓板螺栓,但是,在2塊小蓋板的連接處的存在間隙,需用真空橡膠泥塞堵間隙后進行試壓,順利地通過了氣密性試驗。

2.3 一效蒸發(fā)器接管密封裝置的設(shè)計

蒸發(fā)器接管不允許采用焊接封板進行密封,所以,接管密封采用U型墊圈,密封狀態(tài)如圖14所示。密封材料為乙稀丙稀橡膠,將其套在?2 400 mm×10mm接管的端口上,然后蓋上密封板,擰緊圓周上40個M12螺栓,密封接管的端口。

圖14 接管密封裝置

2.4 六效蒸發(fā)器接管密封方式

六效蒸發(fā)器的4個?1 219mm×8mm接管端面加工了剖口,剖口角度為32.5°,呈尖角形。當密封板被壓緊時,U型橡膠墊圈易被接管端口的焊接剖口剪切,橡膠墊圈發(fā)生破裂,導致氣體泄漏。故該類接管密封不能用U型橡膠墊圈。利用密封板與接管口直接緊密接觸的方式進行密封,如圖15、圖16所示,采用涂中性RTV橡膠平面密封膠的密封方法。使用前清除密封板、接管口毛刺及油污,再將密封板對準接管口合攏裝配,然后擰緊螺栓。最后在擰緊后的密封板外周上涂一圈RTV橡膠平面密封膠,待密封膠24小時固化后,進行氣密性試驗。

圖15 大接管端面有剖口的密封形式

2.5 蒸發(fā)器人孔密封的補救方法

圖16 蒸發(fā)器對外接管的密封

進行氣密性試驗時,發(fā)現(xiàn)蒸發(fā)器人孔蓋的平面度較差,導致人孔密封面泄漏。原因是U型橡膠墊圈在平面度較差處的填充量不夠。根據(jù)實物情況,在U型橡膠墊圈與接管端口之間安放了?10mm的丁晴橡膠條,如圖17所示。通過增加填料厚度,提高了密封性能,杜絕了泄漏。

圖17 人孔蓋密封處增加橡膠條

2.6 換熱管密封塞頭的設(shè)計

對一效~六效蒸發(fā)器水室和二效、四效、六效蒸發(fā)器后水室進行氣密性試驗時,需將換熱管的管口堵住,阻止氣體從換熱管泄漏。換熱管口為?25.4 mm。利用具有斜度的橡皮塞頭堵住換熱管的管口,選擇橡皮塞頭斜度大小較為重要,橡皮塞頭的斜度過小,在氣密性試驗后,塞頭就不易從管內(nèi)拔出;橡皮塞頭的斜度過大,則塞頭容易從管口處脫落,導致氣體泄漏。通過數(shù)次試驗,決定了橡皮塞頭尺寸大小和角度,如圖18所示。

圖18 橡皮塞頭密封示意圖

2.7 提高測量精度及檢測方法

為了保證測量數(shù)據(jù)的精度,采用表盤直徑為200 mm、精度為0.4級的壓力表,壓力表的最大量程為試驗壓力值的2~3倍。在現(xiàn)場的氣密性試驗中,如圖19所示,需在不同位置使用2個相同的壓力表進行測量,當容器內(nèi)充入一定壓力的氣體后,對所有焊縫和連接部位涂刷肥皂水進行檢查,目測檢查連接處是否有冒泡現(xiàn)象,以此判斷工件是否有泄漏。

圖19 蒸發(fā)器的氣密性試驗

3 結(jié) 語

海水淡化蒸發(fā)器的密封面是沒有進行機加工的冷作件,在氣密性試驗中發(fā)生了泄漏,針對實際情況采取相應對策,改進了氣密性試驗的工藝裝備,使其結(jié)構(gòu)和布置上更合理、更實用,較好地解決了試驗中的泄漏問題。

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