田華峰(蘭州石化維達公司 甘肅 蘭州 730060)
高壓氨泵【1】是斯納姆氨汽提法尿素裝置的關鍵設備之一,由意大利新比隆公司設計制造,由2950 r/mi n的電機驅動,用一級變速器將泵轉速升至7500 r/mi n。該泵為單缸、二段共10級葉輪,每段5級的離心式中速泵,為減小軸向力兩端葉輪對稱安裝。泵體分為內(nèi)外缸,內(nèi)缸水平剖分式,外缸為筒形,檢修時轉子連同內(nèi)缸從泵體的非驅端抽出。徑向軸承為可傾瓦軸承,止推軸承為金絲伯雷軸承。
蘭州石化化肥廠尿素裝置共有兩臺高壓氨泵(P101A/B,生產(chǎn)時一開一備),從2011年以來多次發(fā)現(xiàn)P101B泵在運行時驅動側振動偏高,并造成連鎖停車,而非驅側振動值正常。
2 013年3月尿素裝置開車后發(fā)現(xiàn)P101B泵驅動側振動值高達 60 μ m(標準值 55μ m),然后迅速升高至 116 μ m(跳車值108 μ m),最終導致連鎖停車,故對其進行了解體檢修及故障分析。
1.轉子動不平衡
該泵的一階臨界轉速nc1=10800 r/mi n,正常工作轉速n=7500 r/mi n,由n<0.75nc1=8100 r/mi n,故確定該轉子為剛性轉子【2】。計算剛性轉子的允許不平衡量:

式中:mper—轉子允許不平衡量,g;
M—轉子質量,k g;該轉子質量為126 k g;
G—轉子的不平衡精度等級,g·mm/k g;根據(jù)G B/T 9239.1-2006推薦汽輪機壓縮機轉子的平衡精度作參考,取該泵的平衡精度為2.5;
r—轉子的校正半徑,mm;葉輪半徑為109 mm;
n—轉子的轉速,r/mi n;轉速為7500 r/mi n。
計算高壓氨泵的轉子允許動不平衡量:

由于條件限制該轉子做動平衡時轉速為900 r/mi n,只有實際轉速的1/8,即轉子的允許不平衡量為:mper=3.68×1/8=0.46 g。
對轉子作低速動平衡其不平衡量為0.583 g,超出技術要求的0.46 g,故引起該泵運行振動的原因有轉子動不平衡。
2.轉子直線度誤差
在以往檢修中對該泵軸直線度進行檢測,發(fā)現(xiàn)該泵軸直線度誤差較大,在此次檢修中其直線度誤差D3處為0.15mm(校正前),超出技術要求的0.05mm。

轉子結構示意圖
3.軸承間隙及瓦背過盈量的檢查
該泵的徑向軸承由5塊可傾瓦組成,軸瓦在安裝時要求瓦背具有一定的過盈量,為防止設備在運行過程中由于轉子轉動引起瓦塊基環(huán)座與軸承座發(fā)生相對位移。
用壓鉛法測軸承徑向間隙,泵軸直徑為60 mm,根據(jù)技術要求軸承間隙λ=0.80-0.12 mm,【λ=(1.4-2)d‰】。在檢修中測得驅動側、非驅側軸承間隙分別為0.11mm、0.10 mm均符合要求。
4.其他原因
(1)轉子不對中
該泵檢修時由技術精湛,專業(yè)知識強的人員負責。找正時采用雙表找正,找正數(shù)據(jù)經(jīng)過核實確認符合技術要求后才交工,故可排除對中不良的因素。
(2)產(chǎn)生氣蝕
經(jīng)P105泵輸送來的液氨進入該泵,且該泵在設計安裝時已考慮氣蝕余量。該泵的入口濾網(wǎng)也做到了定期清理更換,清理時也沒有發(fā)現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,故可排除發(fā)生氣蝕。
通過分析發(fā)現(xiàn)引起該泵振動的主要原因有:
1.轉子存在動不平衡;
馬國平道:“我何嘗不是如此?每當看到她們嬌柔的身影,奔跑在殘酷的戰(zhàn)場上,我除了由衷感佩外,感受更多的則是擔心,在我的潛意識里,打仗廝殺應該是我們爺們的事。”
2.泵軸直線度誤差超標;
3.轉子不在水平位置及徑向中心位置。
針對以上故障進行相應處理
1.該轉子蘭州石化公司采用900 r/mi n低速動平衡,用去重法調(diào)整其平衡,同時改變以往不裝靠背輪找平衡的方案,最終使其滿足動平衡要求(不大于0.23 g)。
2.泵軸直線度誤差超標,一般用機械校正法。在校直泵軸時,采用壓力機將凸點向下加壓,最終將其泵軸的直線度誤差調(diào)整到0.05mm,(技術要求0.05mm)。
3.調(diào)整兩側軸承箱體,使轉子處于水平位置及徑向中心位置。
(1)拆下軸承上箱體,取出上、下瓦。
(2)將百分表架固定在軸承下箱體上,使百分表測頭與軸的最高點垂直接觸,壓入量為1~2 mm,轉動表盤使大針對準“0”位。通過抬軸讀取百分表數(shù)值變化,測量轉子的總抬量為0.56 mm。
(3)取下表架,裝好下瓦,同上測得轉子非驅側、驅動側上抬量分別為0.30 mm、0.46 mm,判定轉子不在水平位置。
(4)調(diào)整驅動側轉子上抬量
將兩塊百分表架在泵體上,指針垂直接觸下箱體上表面,壓入量為1~2 mm,調(diào)整百分表到“0”,稍松開驅動側軸承下箱體的固定螺栓,將軸承下箱體上抬0.16 mm(兩塊表的刻度變化要相同),將其調(diào)整到技術要求范圍內(nèi),保證轉子處于水平位置及徑向中心位置,把緊軸承座上所有緊固螺栓。
經(jīng)以上的分析及處理,該泵運行情況良好,其振動值較檢修前有了明顯的下降,驅動側和非驅側振動值均在35μ m左右,且比較平穩(wěn)。
針對該泵提出以下幾點建議:
1.定期清洗泵的入口液氨過濾網(wǎng)、干氣密封氣濾網(wǎng)、潤滑油過濾網(wǎng),確保潤滑油及密封氣的質量,保證設備良好的運行環(huán)境;
2.加強操作人員的培訓學習,嚴格按照操作規(guī)程操作,穩(wěn)定工藝操作,減少開停車次數(shù);
3.加強檢維修人員的業(yè)務技能、提高責任心,按時定期巡檢,保證設備的長周期運行。
[1]蘭州石化公司 P101泵隨機圖紙及技術資料.
[2]GB/T 9239.1-2006.機械振動恒態(tài)(剛性)轉子平衡品質要求【S】.
[3]蘭州石化公司 P101高壓氨泵指導手冊 1996.