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沉降罐乳化原因分析及處理措施

2014-12-24 04:00:06陳世棟聶劍鋒
石油化工應(yīng)用 2014年9期

楊 堃,曹 嫚,陳世棟,聶劍鋒

(中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田分公司第六采油廠,陜西西安 710021)

楊井聯(lián)合站現(xiàn)有流程—依靠2 具1 000 m3沉降罐,對(duì)各轉(zhuǎn)油站外輸來(lái)油及單井來(lái)油,進(jìn)行再次脫水處理,日均進(jìn)液量1 475 m3,其中長(zhǎng)二轉(zhuǎn)、長(zhǎng)七轉(zhuǎn)來(lái)油為凈化油(含水2.0 %)直接進(jìn)入凈化罐沉降,其余含水油進(jìn)入沉降罐進(jìn)行處理。目前沉降罐實(shí)際處理量為1 250 m3/d,主要包括長(zhǎng)一轉(zhuǎn)來(lái)油600 m3/d(占總數(shù)48 %),聯(lián)合站周邊單井來(lái)油430 m3/d(占總數(shù)34 %),以及站內(nèi)底水抽脫220 m3/d(站總數(shù)的18 %)。其中長(zhǎng)一轉(zhuǎn)采用的是端點(diǎn)加藥,管道破乳的方式,聯(lián)合站單井來(lái)油及抽脫底水的處理,采用集中加藥的方式。

1 出現(xiàn)問題

1.1 長(zhǎng)一轉(zhuǎn)來(lái)油的再次乳化

長(zhǎng)一轉(zhuǎn)站采用的是端點(diǎn)加藥、管道破乳、最后進(jìn)入聯(lián)合站沉降罐進(jìn)行脫水分離,占總處理量的48 %,從外輸泵出口選取油樣,靜置20 min 可觀察到樣品油水分離明顯,且界面清晰,油層含水低于0.5 %,但當(dāng)進(jìn)入到沉降罐中時(shí),溢流口含水未見好轉(zhuǎn)。

1.2 沉降罐全罐乳化

在油水界面5 m 時(shí),分別自溢流口向下每隔1 m取剖面樣,所有油樣含水與溢流口含水相同(50 %),水層發(fā)黑且油水界面不清晰,污水含油超標(biāo),且通過(guò)分析油樣可發(fā)現(xiàn),底部有機(jī)雜質(zhì)含量高。

1.3 初步處理措施效果

針對(duì)油水不分離,相應(yīng)上提了破乳劑加藥濃度,從原先的280 mg/L 上調(diào)至350 mg/L,實(shí)際運(yùn)行中效果并不明顯,且沉降罐運(yùn)行狀態(tài)不穩(wěn)定,剛開始出現(xiàn)含水好轉(zhuǎn)跡象(剖面樣含水出現(xiàn)梯度30 %~60 %),2 日后又恢復(fù)全罐乳化狀態(tài),多次反復(fù)一直不穩(wěn)定。

2 實(shí)驗(yàn)分析

2.1 分析沉降罐剖面樣

通過(guò)對(duì)一定數(shù)量、不同層位、不同含水沉降罐剖面樣進(jìn)行分析,普遍發(fā)現(xiàn)油樣中所含雜質(zhì)比例與含水成正比例,原油中雜質(zhì)含量越高,含水值就越高(總體穩(wěn)定在1:25 比率附近),所以初步判斷原油中固體微粒雜質(zhì)為乳化劑,破壞了原有的平衡,致使破乳劑失效。

2.2 破乳劑再次破乳實(shí)驗(yàn)

取150 mL 溢流口油樣,倒入燒杯中可發(fā)現(xiàn)這是典型的油包水乳狀液,且明顯看到其內(nèi)相水滴中夾雜著固體微粒,繼續(xù)向燒杯內(nèi)加入200 mg/L 的破乳劑,油包水乳狀液立刻破碎,油水迅速分離,最終燒杯壁剩余固體雜質(zhì)。

2.3 稀HCl 對(duì)乳化油處理實(shí)驗(yàn)

為了進(jìn)一步驗(yàn)證固體微粒是一種乳化劑,對(duì)400 mL油樣單獨(dú)加入濃度為0.5%的稀鹽酸10 mL,立即有大量臭雞蛋味的氣體(H2S)溢出,油水迅速分離,10 min 后反應(yīng)結(jié)束,水層發(fā)黑、固體微粒溶于水中。從而能充分說(shuō)明由于固體微粒的乳化作用,導(dǎo)致破乳劑部分失效,從而造成全罐的乳化。

2.4 乳化劑的存在形態(tài)

通過(guò)離心機(jī)對(duì)乳化劑進(jìn)行富集取樣,其外觀為黑色、泥質(zhì)、略帶臭味含硫化物(推測(cè)含有FeS)的固體,微粒密度略小于水,大量懸浮在油水界面附近,水中溶解性差、廣泛分布于水層中。同時(shí)針對(duì)A21 區(qū)塊單井油樣進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)單井油樣普遍含有此種物質(zhì),比例相對(duì)很低(小于0.1 %),推斷其主要來(lái)源于單井來(lái)油,最終進(jìn)入沉降罐不斷富集,而非沉降罐內(nèi)部腐蝕所產(chǎn)生。

3 沉降罐乳化原因分析

實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,由于加藥系統(tǒng)出現(xiàn)故障或者其他因素的影響,導(dǎo)致油水界面附近的破乳劑有效濃度降低,對(duì)乳化微粒的抑制作用部分失效,導(dǎo)致乳化微粒在此處形成油包水乳狀液,并隨著罐內(nèi)油流上升到油層位置,導(dǎo)致溢流口高含水出現(xiàn),破乳劑局部失效,最終惡化為沉降罐全罐的乳化。

目前,所使用的破乳劑均為水溶性破乳劑,此類藥品在凈化油中殘留很少,主要溶解在水層中發(fā)揮破乳作用,一旦沉降罐中上部油層形成乳化,其藥效無(wú)法到達(dá)沉降罐中上部。所以,單純提高聯(lián)合站破乳劑加藥量或者增加遠(yuǎn)端加藥濃度,所起的效果非常有限,甚至過(guò)大劑量的破乳劑投入反而會(huì)造成反向乳化情況發(fā)生。

4 結(jié)合沉降罐運(yùn)行狀態(tài)的現(xiàn)場(chǎng)處理措施

4.1 現(xiàn)場(chǎng)情況

具體原因:楊井聯(lián)合站由于加藥泵故障停止運(yùn)行6 h,恢復(fù)加藥后,溢流口含水由0.5 %上漲到10 %,中下部油層含水20 %(9 m 溢流口,7 m 以下),且油水界面渾濁,并且仍繼續(xù)在惡化,24 h 后出現(xiàn)高含水停輸。

處理措施:根據(jù)沉降罐11 m 罐高,油水界面穩(wěn)定在5 m 附近的情況,首先保證油水界面的穩(wěn)定,確保加藥泵排量穩(wěn)定(維持原濃度),同時(shí)選取6 m 長(zhǎng)的導(dǎo)管2 根,從罐頂插入沉降罐中;用25 kg 的加藥小桶以1:1的比例稀釋破乳劑,每8 h 分別從罐頂導(dǎo)管加入,全天累計(jì)加藥150 kg。

最終結(jié)果:通過(guò)加藥,逐步發(fā)現(xiàn)首先沉降罐油水界面(5 m~7 m)處含水出現(xiàn)好轉(zhuǎn),含水逐漸降低到5 %以內(nèi),隨著不斷進(jìn)油,上部含水也隨之逐漸降低,最終3 d時(shí)間內(nèi)沉降罐溢流口含水恢復(fù)到0.5 %左右的水平。

4.2 現(xiàn)場(chǎng)處理措施

由于罐頂直接倒加破乳劑無(wú)法作用于油層中下部,無(wú)法處理中下部的油包水乳狀液,且污染物乳化微粒并未得到處理,繼續(xù)在油層中污染已完成破乳進(jìn)行沉降的原油。針對(duì)這一具體情況,通過(guò)導(dǎo)管直接將破乳劑導(dǎo)入油層中下部,且破乳劑隨管壁小孔向四周擴(kuò)散,有較好的分散性,同時(shí)在油層中完成破乳及沉降過(guò)程,乳化微粒隨水滴下沉到水層中去,徹底處理了沉降罐乳化的根本問題(見圖1)。

圖1 導(dǎo)管導(dǎo)入破乳劑效果

5 認(rèn)識(shí)及結(jié)論

5.1 原油物性

A21 區(qū)塊總體開采時(shí)間已超過(guò)10 年,伴隨著老區(qū)塊原油含水不斷上升,及新區(qū)塊不同層位原油的開采,加之各類井下措施,以及井筒、管網(wǎng)普遍的老化,所產(chǎn)生的各類化學(xué)物質(zhì),對(duì)原油的物性已產(chǎn)生了較大的影響。長(zhǎng)期來(lái)看,原油的物性是處在不斷變化中,油品需要定期進(jìn)行定性、定量的油化分析,以掌握其最新動(dòng)態(tài)。

5.2 破乳劑篩選

在掌握油品物性的同時(shí),篩選破乳劑不應(yīng)僅僅局限于實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù),更應(yīng)確定其在具體區(qū)塊原油物性,具體站點(diǎn)、以及站點(diǎn)流程、溫度、設(shè)備、等其他不可改變因素下,破乳劑現(xiàn)場(chǎng)具體性能。

5.3 運(yùn)行建議

由于乳化微粒大量存在于單井來(lái)油中,并且在沉降罐中富集,進(jìn)而影響正常的原油破乳及沉降過(guò)程,故必須保證破乳劑對(duì)乳化微粒的抑制作用。現(xiàn)有條件下,此類物質(zhì)尚無(wú)有效處理措施,這就要求破乳劑加藥工作嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行;同時(shí)對(duì)于處理聯(lián)合站沉降罐高含水的問題,采用導(dǎo)管倒加破乳劑這種方式雖有待改進(jìn),但目前仍為處理沉降罐乳化最有效的方法。

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