王小輝
(中國石油寧夏石化公司,寧夏銀川 750026)
中國石油寧夏石化分公司化肥一廠合成氨裝置建成于1988 年,設計能力為日產合成氨1 000 t,年產合成氨30 萬t,壓縮裝置設計為四臺離心式壓縮機空氣壓縮機(4111-K1)、氮氣壓縮機(4111-K2)、合成氣壓縮機(4117-K1)、氨氣壓縮機(4118-K1),2003 年裝置油改氣后增加了天然氣壓縮機(4112-K1)。4118-K1U1E1 是氨氣壓縮機(4118-K1)的一臺油冷器,油泵運轉起來,將油箱內的透平油送人該油冷器殼程,經過冷卻的透平油到油濾器進行過濾,再到壓縮機的各個潤滑點,最后回到油箱,透平油循環運行(見圖1)。

圖1 透平油流程圖
4118-K1U1E1 油冷器是上述工藝流程中的主要輔助設備,一旦發生故障或泄漏,直接影響和威脅氨氣壓縮機(4118-K1)的安全運行,并導致裝置全面停車。
4118-K1U1E1 油冷器是氨氣壓縮機的一臺輔助設備,管程內走的是壓力0.6 MPa 的循環水,管外殼程走的是壓力為2.0 MPa 的透平油。具體參數(見表1)。

表1 參數表
4118-K1U1E1 油冷器在運行過程中,出現內漏,并且泄漏的程度越來越嚴重,不但影響了裝置的長、滿、優運行,而且影響到裝置的安全穩定運行和節能環保等工作。在2013 年10 月化肥一廠裝置大檢修期間,對該換熱器進行了解體檢修。分析換熱器泄漏原因,找出對策,是處理換熱器內漏的重要舉措。
該換熱器是O 型環函式換熱器,兩管板中一側與法蘭通過螺栓固定連接,另一側類似于浮頭,管板與殼體間隙處通過O 型環密封,可作一定量的移動。此設備的特點是結構較簡單、加工、制造、檢修、清洗較方便,但O 型環處易產生泄漏。O 型環函式換熱器適應壓力和溫度都不高,非易燃、難揮發的介質傳熱。
O 型環函式換熱器中管子產生振動是一種常見故障。引起振動的原因有:管束與泵、壓縮機產生的共振;由于流速、管壁厚度、折流板間距、管束排列等綜合因素的影響而引起的振動;流體橫向穿過管束時產生的沖擊等。如振動現象嚴重,可能產生的結果有:相鄰管子或管子與殼體間發生碰撞;使管子殼殼壁受到磨損而開裂;管子撞擊折流板而切斷;管端與管板連接處松動而發生泄漏;管子發生疲勞破壞;增大殼程流體的流動阻力等。
由于換熱器操作中所處理的流體,有的是懸浮液,有的夾帶有固體顆粒,有的粘結物含量高,有的還有泥沙、藻類等雜質。隨著使用時間的延長,在換熱器的內外表面上會產生積垢。積垢引起的故障有:總導熱系數下降,傳熱效率降低;使換熱管的管徑,因積垢而減小,使得流體通過管內的流速增加,造成壓力損失增大;積垢導致管壁腐蝕,腐蝕嚴重時造成管壁穿孔,兩種流體混合而破壞正常操作。
管子發生泄漏的事故較多,主要原因是介質的沖刷引起的磨損,導致管壁破裂;介質或積垢腐蝕穿孔;管子振動引起管子與管板連接處泄漏。
因介質沖刷導致管板密封面或封頭O 型環槽腐蝕,起不到密封的作用,出現內漏現象,此種泄漏方式是此類換熱器最常見的一種泄漏方式。
為了降低檢修工作量,首先將換熱器法蘭螺栓連接處的管箱平蓋拆卸,拆卸完后,經檢查發現,換熱器管束未有腐蝕等表面不良現象,經研究討論,投用換熱器管程冷卻水,保壓2 h,發現封頭O 型環處密封面有水泄漏,初步判斷O 型環處密封面起不到密封作用,將管箱法蘭打開后檢查發現,換熱器浮頭側管板外圓、封頭管箱與O 型環密封處腐蝕嚴重,無法起到密封作用。
4118-K1U1E1 換熱器管板材質是S25C,是日本JIS 標準中的牌號,相當于國標的25 鋼,含碳量小于1.35 %,除鐵、碳和限量以內的硅、錳、磷、硫等雜質外,不含其他合金元素的鋼。碳素鋼的性能主要取決于含碳量。含碳量增加,鋼的強度、硬度升高,塑性、韌性和可焊性降低。為了確保管板焊接變形,采用H1Cr24Ni13,φ2.0 的焊絲進行補焊,焊接電流110 A~115 A,焊接速度50 mm/min。補焊高度沿管板圓周方向和管束側高出5 mm(見圖2),補焊完后進行加工,根據現場測量殼側實際尺寸,確保換熱器芯子抽裝和O 型環的密封,換熱器管板加工尺寸至φ376 mm(見圖3),達到和設備相互配合間隙。

圖2

圖3
4118-K1U1E1 換熱器管箱O 型環槽已全部腐蝕,O 型環無法固定,處理方法是將腐蝕槽全部堆焊,因封頭材質是S25C,是日本JIS 標準中的牌號,相當于國標的25 鋼,采用A302,φ3.2 焊條進行補焊,焊接電流105 A~110 A,焊接速度50 mm/min。沿封頭管箱O 型環槽圓周方向整體堆焊,堆焊高度超出封頭管箱外密封面3 mm,堆焊完后,將封頭管箱O 型環槽和外密封面進行加工處理,對策是將O 型環槽靠近法蘭側改成斜角,封頭管箱隨著封頭法蘭螺栓的緊固,O 型環和換熱器管板的密封處壓力也隨著增大,促使密封效果更好。因O 型環的直徑是φ8 mm,考慮到O 型環的壓縮量,加工尺寸為,管箱O 型環槽內徑加工尺寸是φ376.5 mm,O 型環槽深6.5 mm,槽底部直徑φ389 mm,槽上部直徑φ391 mm,因管箱外密封面表面出現腐蝕,再加上補焊O 型環槽時對外密封面局部有損傷,將管箱法蘭螺栓連接處和外密封面整體加工0.4 mm,達到和設備相互配合間隙,加工完的管箱密封面(見圖4),O 型環槽加工尺寸(見圖5)。

圖4

圖5
(1)首先用氧-乙炔火焰烘干補焊周圍的油和水跡,再用砂輪機或拋光機將補焊區域進行打磨,將上面的銹蝕處理干凈,直至打磨處金屬光澤為止,并不應有縱向刻痕、凹陷、斑點及銹蝕等缺陷。
(2)電焊工必須持證上崗,對該項工作的焊接工序清楚熟練。
(3)采用A302,φ3.2 焊條進行補焊封頭O 型環槽時,使用前高溫烘干,烘干溫度150 ℃,保溫時間1 h,然后放入到電焊條保溫桶內,隨取隨用。
(4)利用手工烏極氬弧焊補焊換熱器管板時,應注意起弧點和收弧點的位置,防止出現凹陷和咬邊現象,切記電弧碰及附近管束端。
(5)為防止飛濺對換熱器其它位置的沾粘,應做好防護措施。
將加工完的換熱器芯子按照要求回裝到位,換熱器芯子管板浮頭側內外安裝上φ8 mm 的O 型環,確保O 型環安裝到位后,在封頭管箱上粘貼上4 mm 后的石墨復合墊片,立即均勻對稱緊固管箱法蘭螺栓。
3.5.1 殼程試壓 利用殼側0.6 MPa 的冷卻水對換熱器殼程沖壓查漏,當壓力升至0.6 MPa 時,保壓2 h,經機動處、車間和檢修技術員檢查,管束和浮頭O 型環密封面處未出現漏點,殼程試壓合格。
3.5.2 管程試壓 換熱器兩側封頭管箱大蓋回裝完成后,利用試壓泵在管箱導淋處給換熱器管程緩慢打壓,當壓力升至設計壓力3.0 MPa 后,觀察10 min,無異常后,繼續升壓至設計壓力的1.25 倍(3.75 MPa),保壓30 min,經機動處、車間和檢修技術員檢查,壓力表無壓降,管程試壓合格。
通過對內漏原因認真分析,對檢修過程中發現的問題,按照檢修深度和施工方案要求,進行補焊及機械加工處理,將封頭管箱O 型環槽改進成斜角,確保了良好的密封效果,4118-K1U1E1 自從2013 年10 月檢修后,運行過程很平穩,透平油未出現泄漏,保證了一化肥裝置安全穩定高負荷運行和節能環保等工作,取得了良好的經濟效益和社會效益。
[1] 王勇.換熱器維修手冊[M].北京:化學工業出版社,2010.
[2] 王紹良.化工設備基礎[M].北京:化學工業出版社,2002.
[3] 年產30 萬噸合成氨裝置動設備圖紙[R].寧夏化工廠合成車間,1986.