蔣天昊,令永剛,朱西柱,康 健,趙惠周
(中國石油長慶油田分公司第十采油廠,甘肅慶陽 745100)
石油在開采過程中,隨著溫度、壓力的降低和氣體的析出,原油對蠟的溶解能力開始下降,溶解的石蠟便以結晶體析出,經過聚集,最后沉淀在固相表面上,即通常所說的“結蠟”。由于油井結蠟,使抽油機載荷增加,故障率增多,油井產量下降,泵效降低,嚴重的導致抽油桿卡泵、油管堵死,不但影響采油時率,降低了油井免修期,且修井成本增高。目前華慶油田由于受生產氣油比高、油井間出、高分子碳蠟等現象影響,井口投加清防蠟藥劑、常規井筒熱洗、機械清蠟等傳統清防蠟方式難以滿足生產需求,通過研制防倒灌回洗閥,在提高井筒熱洗效率,實現清蠟徹底的同時,有效保護了儲層的目的,收到較好效果。
該裝置主要由擋球罩、反向密封皮碗、單流閥、上下進液孔等部分組成(見圖1)。

圖1 防倒灌回洗閥結構示意圖

表1 防倒灌回洗閥井筒熱洗總體效果分析

表2 常規熱洗與防倒灌回洗閥熱洗參數和效果對比表
該裝置皮碗與套管采用過盈配合方式,下井前直接連接在抽油泵與花管之間,隨管串正常入井。熱(反)洗時,鋼球、皮碗將環空注入的液體封隔,通過上過液孔進入油管,返回地面,有效防止熱洗液倒灌至地層;油井正常生產時,工具下端的流體可以通過花管及下過液孔、鋼球、上過液孔,進入工具上端的油管和油套環空中,不影響油井的正常生產及動液面測試工作。
皮碗外徑:126 mm;皮碗承壓:25 MPa;皮碗承溫:120 ℃;壓套外徑:116 mm。
通過室內分析評價,防倒灌回洗閥達到了設計要求,2014 年在華慶油田現場應用41 井次,單井平均熱洗液用量減少12 m3,熱洗時間縮短2 h,最大載荷下降1.9 kN,從現場作業起出管桿柱來看,清蠟程度明顯降低,同時防止了熱洗液倒灌至地層,有效保護了儲層不受污染(見表1)。
與常規熱洗相比,配套防倒灌回洗閥后單次熱洗成本下降38 %,全年節省費用約78 萬元,經濟效益顯著(見表2)。
(1)防倒灌回洗閥可有效防止熱洗液進入地層,熱洗液返排率達到94 %以上,能夠滿足井筒熱洗防倒灌的需要。
(2)因熱洗液被封隔在上部的油套環形空間內,減少了熱量的損失,具有提高熱洗效率、減少熱洗液用量、降低熱洗費用的技術優勢。
(3)防倒灌回洗閥結構簡單、成本低廉,具有良好的推廣應用前景。
[1] 肖進軍.油井結蠟及清防蠟技術探討[J].化學工程與裝備,2010,(7):65-66.