張玉奎 王 剛 程 楊 卓玉武 劉志斌
(1.武鋼股份煉鐵廠 武漢 2.安陽鋼鐵集團有限責任公司 河南安陽)
放風閥坐落在高壓空氣進入高爐前的管道上(圖1a),由Φ1700 mm蝶閥和一組活塞閥組合而成,工作溫度在250℃,日常加風、減風由爐前操作人員通過按鈕操作,利用閥板上的連桿傳動活塞進退,達到高爐調節風壓、風量的目的。當高爐需要加風時(圖1b),開啟Φ1700 mm蝶閥翻板,由連桿帶動活塞下行,活塞擋住活塞缸體花孔部位,使風量不會從花孔部位進入大氣。反之,當高爐需要減風時,Φ1700 mm蝶閥關閉,由連桿帶動Φ600 mm活塞閥柱體上行,露出花孔,使高壓空氣從花孔排入大氣,完成減風動作。

圖1 放風閥
偏心蝶閥與活塞閥組成的放風閥受到壓力、溫度的影響,經常出現的問題是渦輪無法轉動,人工強制開啟也無法扭動,造成放風閥無法工作。經開孔檢查發現,在高溫無潤滑狀態下,由于密封材料熱脹冷縮,活塞缸體與活塞產生抱死現象,活塞環與缸體有刮擦的痕跡。依據放風閥的損壞情況,仔細查看現場實物,發現活塞環口與缸體有劃傷痕、連桿調節裝置螺栓有松動、減速機傳動齒輪有開裂現象發生。放風閥通過蝶閥和活塞閥組合完成加風減風的任務,且各自間隙不一樣,在氣流通道沖刷處,物體間隙受到沖刷磨損而增大。
(1)放風閥在運行中由于風溫、風量、風壓的影響,活塞環與活塞缸、柱體的材料不同,熱脹系數不一樣,產生的熱變形也不同。由于活塞環是六方體,在環槽內有六個方向發生變形,最大的變形是切口處變形,產生堆積。六方體變形后使得活塞與缸體間隙變小,加上無法潤滑,從而產生抱死現象。
(2)高壓氣流沖刷活塞閥,受溫度壓力影響有較大磨損。當活塞環接口與活塞缸花孔切邊磨損加大時,活塞環切口極易卡在花孔邊沿,造成間斷啃阻。
(3)當活塞運動時,需克服摩擦阻力,此時連桿機構受摩擦力的影響,需要力矩增大,單個渦輪傳動極易發生轉動死角。由于連桿逐步變形,導致受力方向發生改變,易造成各部間隙變化,產生蝶閥推不動活塞閥的現象。
(4)蝶閥主軸為蝸輪蝸桿減速機傳動,當阻力發生變化時,電機與蝸輪傳動沖擊力也很大,活塞閥的反作用力變化劇烈常造成蝸輪開裂、螺栓剪斷等事故。
(5)高壓風源管道內來的異物也容易引起活塞閥充填塞死,造成卡阻。
總結以上分析,主要原因有2點,一是活塞閥體和活塞環材料受溫度影響較大,易變形膨脹,使得原有間隙變化造成抱死。二是蝶閥推桿力不夠,材料、間隙調整有問題。
(1)在動力傳動上增設一臺減速機。
(2)在放風閥體上把傳動臂桿改成齒輪,用鏈條連接,并增設鏈條調節裝置,使動力傳動裝置與閥體自由調節,保持鏈條的配合。
(3)在閥體內的連桿傳動中增設調節螺母,讓連桿長短可調并能鎖緊,防松脫。
(4)更換活塞環材料,由原鎳銅合金變為合金鑄鐵,并對活塞環形狀重新設計,同時調整活塞環與柱體的間隙,改為自然張口。給活塞環切口一個壓緊力,在達到標準形狀后切口間隙可滿足熱脹后的工藝要求,保證活塞環與柱體和活塞缸之間有適當的間隙,避免熱脹冷縮出現卡阻現象。
(5)對高壓風源管道進行吹掃,特別是對前段管系的施工要事先申報,施工后必須將異物清掃干凈。
(6)采用變頻機電設備,使得操作人員調節放風閥時做到運轉無級調速,加減很少的風量均能滿足。整套傳動裝置傳動力平穩,正反動作時均速有力,靈活自如。
由于風溫、風量、風壓的波動,對放風閥的操作會產生多種變化需求,如手動、自動、快速加減風和慢速調控等方式對放風閥傳動要求很高。改進后,解決了傳動系統中不合理的因素,保證了調速傳動的配合精準,從而大大降低了因放風閥造成的設備故障,此方案已全面推廣使用。但是專檢人員曾發現傳動部分減速機殼體發生過一次開裂,經現場處理后仍正常運行。因此,對放風閥的改進工作還不能停止,為了使該設備在高爐生產中不影響高爐正常生產,還必須做進一步努力,使得傳動系統質量進一步提高,從而保障高爐順行、穩行。