張世峰 盛 健 楊和平
(烏魯木齊石化公司煉油廠,新疆 烏魯木齊830019)
烏石化煉油廠焦化車間于2011年11月投用此臺冷卻水換熱器,換熱器設計為殼程走采暖水介質(50-80℃)。但由于夏季裝置無采暖水,在三查四定中變更增加了循環水線,在冬季殼程投用采暖水,夏季投用循環水。在投用循環水期間,管束結垢嚴重,在2012年6月至8月,僅投用循環水2個月,管束就發生嚴重的結垢,并且管束穿孔泄漏堵管11根,隨后又于2012年11月7日和2013年3月11日各發生一次泄漏導致管束報廢。為尋找腐蝕穿孔原因以便采取有效對策,擬從管束表面腐蝕形貌、腐蝕產物分析、電渦流檢測分析、介質性質分析等方面對換熱器管束腐蝕穿孔失效原因進行分析,并在此基礎上提出預防換熱器失效的建議,估算防腐措施的潛在經濟效益。
烏石化煉油廠焦化車間換熱器殼程介質為循環水/采暖水,操作溫度約為30℃,壓力為0.4MPa。管程介質為柴油,操作溫度約為130℃,壓力為1.0MPa,管束規格Φ25mm×2.5mm。
換熱器管束抽芯檢修時發現管束外表面腐蝕產物厚達3mm,腐蝕產物為黃褐色,質地疏松不致密,且腐蝕產物不連續,觸碰既落(如圖1a)。清洗后發現管束外表面無防腐層且有多處明顯蝕坑(如圖1b),且大多還未造成管束穿孔,而管束內壁無明顯蝕坑(如圖1c),由此可見換熱器失效是由于管束外表面無防腐層,由外向內腐蝕最終造成穿孔。

圖1
換熱器設計為殼程走采暖水介質(50-80℃),流速為0.19m/s。但由于夏季裝置無采暖水,在新裝置投用前“三查四定”工作中變更增加了循環水線,在冬季殼程投用采暖水,夏季投用循環水。而循環水流速控制要求為0.5-1m/s,該換熱器設計不能滿足循環水的使用要求。因此在投用循環水期間,管束結垢嚴重,在2012年6月至8月,僅投用循環水2個月,管束就發生嚴重的結垢,并且管束泄漏堵管11根,2012年11月7日、2013年3月1日分別又發生兩次管束泄漏。
2013年3月1日發現該管束外壁腐蝕嚴重,并且堵管達到15%,聯系對該管束做電渦流檢測,檢測結果:該管束共316根,已堵管47根,檢測正常118根,有腐蝕減薄的108根,其它由于管子變形無法進行檢測。
根據檢測結果可以看出該管束腐蝕減薄嚴重,只有37%管子檢測正常,尤其是2、3、4、5管程檢測正常的管子不足20%,由此可以判定該管束無法再正常使用,需要更換新管束。
1)介質的pH值
管束內介質為柴油,殼程介質為循環水/采暖水,經測試,管束內柴油pH值為6.2,為弱酸性環境。殼程介質pH值為6.8,為中性環境。
2)介質的CL-含量
循環水CL-含量經測試為18mg/kg,符合生產用循環水CL-含量小于25mg/kg的要求。
對腐蝕產物干燥,進行成分分析,明顯減薄坑內腐蝕產物為Fe
(OH)3產物FeOOH和FeO,還含有一定量的Ca、Mg離子的碳酸鹽,管外表沉積較厚的物質為管束泄漏后介質與銹層的復合物,物質疏松,主要成分是結晶不完全的Fe(OH)3、FeOOH和FeO。總之,腐蝕產物的組成主要是管束鋼的氧化物、氫氧化物為主。
從管束的腐蝕情況來看,管束的外表腐蝕嚴重,而內部腐蝕較輕,這是由于管束外壁走循環水,水中有溶解氧的存在以及腐蝕陰離子(CL-)造成的腐蝕。根據鈍化膜破壞理論,當金屬和水溶液接觸時,水分子是偶極子,定向地吸附在金屬表面,使金屬表面形成一層氧化物,此氧化物便是金屬表面的鈍化膜[1]。但是腐蝕性陰離子(CL-)能穿過氧化膜的極小縫隙,這是由于CL-半徑較小,穿透力較強[2],CL-與金屬相互作用,形成可溶性化合物并不斷發生溶解(既氯化鐵的溶解),最終形成孔蝕。同時氯化物也發生水解生成氫氧化物。當循環水的流速不夠高時,氫氧化物發生沉淀,為垢下腐蝕提供了條件。
從成分分析結果來看,減薄坑內腐蝕產物為Fe(OH)3產物FeOOH和FeO,還含有一定量的Ca、Mg離子的碳酸鹽。該點蝕坑外表形貌具有典型的氧化鐵垢下腐蝕[3-5]的形態——水滴狀。
通過觀察管束外表面,換熱器管束外表面存在氧化鐵垢層,由于垢層下的金屬基體處于活性狀態,電位較負,而垢層周圍的金屬處于鈍化狀態,電位校正,于是就形成了活態—鈍態電偶腐蝕電池[1]。此電池是一個大陰極小陽極的的結構,陽極的電流密度較大,因此垢層下的金屬腐蝕較快,而垢層周圍金屬則受到陰極保護。由于循環水程中性(pH值6.8),所以其陰極、陽極反應如下:
垢層外的反應:O2+H2O+4e→4OH-(陰極)
垢層下金屬發生溶解反應:Fe→Fe2++2e(陽極)
由反應過程可以看出,垢層外處于富氧狀態,介質約為中性,發生氧的還原[6-8],而垢層下的鐵不斷失去電子,使Fe2+離子不斷增多,為了維持電中性CL-不斷遷入,使得FeCl2不斷增多,并且發生水解反應:Fe2++2 H2O→Fe(OH)2(白色沉淀)+2H+
水解反應生成的H+與水中的CL-混合,使得垢層下的金屬處于HCl介質中,形成了一個自催化的酸性條件,因此基體金屬不斷處于活化溶解狀態。而Fe吸附配合物Fe(OH)ad(Fe和H2O反應生成的中間不穩定物)放電而成為溶液中的FeOH+[6]。
在垢層處發生沉淀:FeOH++2OH-→FeOOH+H2O垢層還原:3FeOOH+e→Fe3O4+H2O+OH-
隨著孔蝕和垢層下的pH不斷下降,水中溶有的Ca(HCO3)2和Ma(HCO3)2轉換CaCO3和MaCO3為沉積在垢層中,使垢層的面積不斷增大導致垢下腐蝕加劇。隨著垢層的加厚,垢層內應力也隨之增大,垢層開裂傾向增大,垢層會出現開裂和鼓包情況。
1)通過觀察管束內外壁可發知:換熱器管束是由外向內發生穿孔,并存在深度不等的蝕孔、蝕坑。
2)管束穿孔失效的最大原因是由垢下腐蝕引起的。在循環水作用下,垢層周圍金屬和垢層下金屬形成了大陰極-小陽極的氧濃差腐蝕電池。
3)管束外表面未涂防腐層也是造成垢下腐蝕穿孔的重要原因。
建議盡可能多投用采暖水,減少投用循環水換熱器;在投用循環水運行期間嚴格控制循環水的pH值和含氧量,并盡可能的提高循環水的流速,以使循環水內的沉淀物不會再管束外壁沉淀;嚴格控制循環水中各離子的含量,尤其是CL-的含量;換熱器在安裝、試運行期間要進行試壓、酸洗除銹等措施,盡可能確保沒有銹層的存在;對新制作管束外壁進行固化防腐,降低結垢、垢下腐蝕速率。
[1]林玉珍,楊德鈞.腐蝕和腐蝕控制原來[M].北京:中國石化出版社,2007.
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